降低废杂铜反射炉精炼渣含铜的生产实践

2010-09-14 07:05□文/王
资源再生 2010年6期
关键词:造渣含铜石英砂

□文/王 猛

广州珠江铜厂有限公司

降低废杂铜反射炉精炼渣含铜的生产实践

□文/王 猛

广州珠江铜厂有限公司

Production Practice of Reduce the Copper Content of Ref i ning Slag in Scrap Copper Reverberatory Furnace

结合生产实际分析了废杂铜反射炉精炼渣含铜高的原因,介绍了降低渣含铜所采取的措施。措施实施后,渣含铜明显降低,经济效益显著。

广州珠江铜厂有限公司90吨反射炉处理的原料主要为废杂铜,2007年大修技改后产能明显提升,但仍存在工艺落后,炉渣含铜偏高的问题。工厂通过科学论证及生产实践,查找出导致反射炉渣含铜高的原因,采取了一系列科学有效的措施,渣含铜明显降低,取得了可观的经济效益。

一、废杂铜反射炉精炼的基本概况

1. 工艺流程

废杂铜反射炉精炼工艺流程见图1。

2. 基本原理

杂铜中多数杂质与氧的亲合力都大于铜与氧的亲合力,并且这些杂质氧化物大多在铜液中的溶解度小,向熔体中鼓入空气,杂质将优先氧化脱除。由于熔体中铜占绝大多数,杂质量很少,氧化时铜首先被氧化:

生成的Cu2O与铜液中的杂质反应:

[Cu2O]+[Me]=2[Cu]+[MeO] (2)

由于铜液中铜的浓度很大,故可认为a(Cu)=1,反应(2)的平衡常数为:

因a(Me)=γ(Me)·N(Me),则杂质在铜液中的极限浓度为:

上式中Me为杂质金属;a表示活度;γ为活度系数,N为摩尔分数。

由式(4)可以看出,一定温度下铜液中残留杂质的浓度与铜液中Cu:O的含量成反比,[Cu:O]越大,[Me]越小,即残留在铜液中未氧化的杂质越少,精炼作业愈完全。为了迅速、彻底地除去铜液中的杂质,应力求强化氧化过程,使Cu2O在铜液中的浓度达到饱和状态。

二、废杂铜反射炉精炼渣含铜偏高的原因

经分析,导致反射炉渣含铜偏高的主要原因有:

1. 原料搭配不合理。受铜料供应市场环境等因素的影响,人炉物料铜品位波动大。另外,部分非铜金属杂质未经分拣直接入炉,非铜杂质量过大,生产过程难控制,渣含铜量不稳定。

2. 氧化吹风控制不当。铜料未完全熔化便开始吹风,以及风量不稳定,吹风时间长,导致过度氧化。

3. 造渣操作不合理。氧化造渣阶段,石英砂投入量、投入时间不合理,使得氧化造渣不彻底,造成铜渣分离困难,炉渣量大且含铜高。

4. 石英砂粒度过大。造渣熔剂石英砂粒度过大,造成石英用量多,使用量难以控制。从实际生产中扒出的固体炉渣中可以明显看见未熔化的石英砂。

5. 扒渣前没有对渣中铜进行相应的还原操作。

6. 员工操作水平有待提高。工人进行扒渣操作时,机械夹带的铜多,倒渣时在渣斗底部经常可以明显看到金属铜。

三、降低废杂铜反射炉精炼渣含铜的生产实践

1. 采取的措施

工厂针对上述情况,采取了以下措施:

(1)科学配料。根据来料量及原料品位进行配料,加强原材料挑拣及筛选,减少非铜杂物进入反射炉熔炼,稳定炉料品位,避免炉料品位波动大生产过程难以控制。

(2)严格吹风制度。铜料熔化90%以上时再进行氧化吹风,氧化吹风阶段勤摆动风管。改造空气压缩机,维持吹风风压在0.2MPa,防止过早吹风及风压不稳导致吹风时间长产生过氧化。

(3)加强生产工艺过程控制。石英砂在准备造渣时再投入,按照科学配料计算的杂质量控制石英砂的投入量。

(4)造渣熔剂采用合适的粒度。石英砂的粒度由原来的8~16mm调整至2~4mm。

(5)在扒渣操作前半小时加入一定量的小焦炭,使渣中的铜还原。

(6)提高操作人员的业务水平。对操作人员进行技术培训,提高责任心,提高造渣操作水平,减少扒渣时铜的机械夹带损失,降低人为因素造成的影响。

2. 实施效果

采取上述措施后,反射炉渣含铜明显降低。工厂措施实施前与措施实施后一年的反射炉的渣含铜见表1。

由于缩短了氧化吹风时间及采取科学配料,反射炉生产炉时由原来的平均28~30小时降至目前的24小时以内,缩短了4~6小时。

由于炉料相对稳定,造渣熔剂石英砂的投入量相对固定以及其粒度减小,反射炉渣量明显减少,反射炉渣量由2007年的平均每炉16.08吨降低至2008年的平均每炉13.94 t,下降了13.31%。

由于科学配料及严格控制工艺操作,反射炉阳极板生产金属损耗明显降低,见表2。

由于渣含铜降低,阳极板生产直收率由2007年的平均95.05%提高到2008年的96.45% ,提高了1.40% 。

另外,渣量的降低和非铜杂质金属前期分拣,降低了操作人员的劳动强度,现场环境也得到明显改善。

采取相应的改进措施后,反射炉渣含铜明显降低。2008年措施实施后反射炉渣含铜降低了2.43%,渣中铜金属的量减少约70吨,按每吨纯铜4万元计算,一年减少损失约120万元。阳极板金属损耗降低6.23 kg/t,比2007年累计减少金属损失172吨,价值约688万元。

四、结束语

实践表明,通过采取科学配料及改进工艺操作等措施,反射炉渣含铜明显降低,渣量减少,金属损耗减小,操作人员的劳动强度降低,改进的效果显著。

表1 措施实施前后反射炉渣含铜(质量分数) 单位:%

表2 措施实施前后反射炉阳极板金属损耗 单位:kg/t

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