火电厂除尘效能研究与技术改造探索

2024-05-13 06:05刘文静张金刚胡延东白雪玲徐建路
中国设备工程 2024年9期
关键词:收尘滤袋烟尘

刘文静,张金刚,胡延东,白雪玲,徐建路

(1.兰州信息科技学院,甘肃 兰州 730300;2.天津国投新能源有限公司,天津 300300;3.兰州铝业有限公司,甘肃 兰州 730060)

1 前言

煤电生产过程产生大量烟尘,对环境造成严重污染,含有微细颗粒物及二氧化硫为主的硫化物。PM2.5微小颗粒收集效率不高,悬浮在空气中形成吸入颗粒物,影响空气质量。由于燃煤锅炉产生的烟尘是大气污染中的主要根源,降低烟尘浓度,对改善空气质量,提高生活环境,推进经济增长,营造与环境发展相适应的绿色生产有重要意义。

向轶结合排放标准阐述预荷电技术,提高了细颗粒物的捕集效果,颗粒物浓度降低,并且降低了部件压力损失。Jaworek等人提出可通过两种途径改进PM2.5的除尘效率,将荷电和捕集过程分离,增大了颗粒物粒团直径,提高收尘能力。赵爽通过分析粉尘颗粒三种不同脉冲电场中同时进行荷电和凝并,测得流量对凝并效果有很大影响。贾沛等开发出横向双极静电装置,产生相反两种电荷,有良好的湍流混合和凝并效果,当外加电压超过11kV,提高了对微细颗粒物的捕集效率。许馨月研究袋式除尘器中圆筒滤袋改为褶皱滤袋后,粉尘在灰斗中沉降的影响,滤袋长度L=5m时粉尘在灰斗中的沉降率最佳,滤袋渗透率越大,除尘器内部流场速度分布越均匀,粉尘更易沉降至灰斗。

2 除尘技术应用

随着新技术迅速发展,烟气除尘效能也逐步提升,处理锅炉烟气中粉尘技术主要包括以下3类。

2.1 静电除尘技术

火电厂生产中燃煤产生粉尘颗粒直径较小,摩擦时在颗粒间产生静电现象,接入外加电场可吸附悬浮颗粒,起到了高效除尘的目的。静电除尘时两端为高压电极,可使排放烟尘产生电离作用,其中烟尘颗粒带有负电荷,在直流电场作用下,负电荷的粉尘向正极板方向移动,在正极板表面形成堆积层,净化烟气质量。

2.2 湿式除尘技术

湿式除尘采用碱性液体喷淋,与烟气混合去除颗粒物与硫化物等。烟气经通道流入水幕,与喷雾相碰撞,形成潮湿的气团,随气流进入雾化器与碱性水反应,直径较大的颗粒在重力作用下落入水面,残留的固体颗粒进入旋流板中发生反应,致充分吸收。

2.3 袋式除尘技术

典型除尘技术的一种,多用于箱体式滤袋除尘装置,布袋数量与安装角度都与净化效果有很大关系,烟尘均匀进入过滤单元,净化后的气体进入滤袋内部排出除尘装置。滤袋外部粉尘增加时,需对滤袋进行再生处理,采用滤袋变形与振动去除表层颗粒达到再生目的。

3 案例分析

3.1 数据采样

某火电厂总装机容量3×300MW,采用高压静电除尘设备,每台炉配置2台双室四电场静电除尘器,设计电除尘入口粉尘含量12900mg/Nm3,脱硫入口要求粉尘浓度<100mg/Nm3。由于设备运行周期较长,内部阳极板损坏,阴极板芒刺有弯曲变形,收尘效率仅为98.06%,需在除尘器装置中进行技术改造,提高净化能力。

传统除尘技术当煤质中灰分的含量较小时,净化效果明显;若出现煤质质量不稳定,灰分较多时,烟气除尘后仍然留有固体颗粒与硫化物,对大气造成污染的同时影响生态环境。

采集重要影响因素数据,根据煤质理论分析烟气中粉尘浓度,与校核煤质对比,分析除尘器入口烟尘浓度。对比灰渣成分,确定参配煤质特征,计算煤质偏离值,减少动态变化参数影响除尘效率。分析飞灰化学成分差异,随气流经过电除尘器均匀电场通路时,飞灰比电阻变化较大,电荷被吸附能力有差别,比电阻增加时,荷电能力下降,造成颗粒逃逸。

3.2 方案对比

对运行中的除尘器进行改造优化,解决技术难点,降低出口浓度,但受到原有设备空间布置、安装方式等条件限制,对比改造方案如下。

方案一:加装旋转电极板,该技术能够有效降低烟尘中的颗粒物与硫化物,达到净化的目的,但因旋转过程中基本持续受到钢刷摩擦,很容易产生磨损,降低设备的无故障时间,加大故障率,增加维修成本,改造周期较长,新增旋转极板技术成本巨增。

方案二:采用高频电源,将原有的两相工频高压电源改造为三相高频电源,改造周期较短,但收尘能力提升不明显,更突出的不足在于该方案中的高频电源,对比国产设备与进口设备的采购成本与故障率,经济性不佳,返厂维修率增加,影响设备可开动时间。

方案三:替换除尘袋,在部分电场区域更换为待除尘并增加反向收灰再生系统,该方案中滤袋外壁中堆积的粉尘太多时造成过滤阻力增大,过滤效率降低,反向清除滤袋外壁的灰尘时,前端带电粉尘吸附,滤袋后无法清除,滤袋的再生能力下降,长此以往影响过滤效果。

方案四:增设导电溜槽,在易于安装的电场区域末端增加导电溜槽,如图1所示。该溜槽与气流方向一致,与收尘板平行并设置成正极,长度为300mm密化的滤槽。

图1 收尘原理

3.3 改造方案及效果监测

根据不同方案对比与分析,采用改造便捷,经济效益合理,设备维护成本较低的第四种方案进行改造与优化。

(1)改造过程。本次改造方案在第二、第三电场末端增设导电滤槽,优化高频电源,修复极板,更换阴极线缆。如图2所示。

图2 加装导电溜槽

每排收尘板的末端增设导电滤槽,大幅增加电场收尘面积,粉尘颗粒与溜槽导板撞击,发挥更大静电捕集和拦截过滤优势,收集更多游离粉尘,提高除尘效率。

(2)效果监测。采用烟尘平行采样仪,在除尘器进、出口烟道测定断面采样。监测期间保证锅炉在额定负荷下稳定运行,暂不进行增减负荷操作,经检测效率为99.25%,较改造之前出口除尘效率98.06%,提高了出口除尘效率,确保了最终排放烟尘颗粒含量达到国家标准。如表1所示。

4 结语

除尘技术广泛应用于不同领域,除尘方式也随技术升级而提质。但因改造难度大、成本较高,改造后新旧设备不兼容与效率不匹配等因素,影响改造效果。经验证增加导电溜槽优势明显,改造后未出现故障,排放烟气符合国家标准,该方案也为相似除尘器改造提供了参考依据。

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