郭俊宝,纪新春,康毅,魏达,高志雄
(山西柴油机工业有限责任公司,山西 大同 037036)
研究发现,内燃机工作过程参数计算是较为复杂的工作,属于现代化的计算方法。目前参数计算取得的成果显著,内燃机在工作期间,流动、传热等循环功能的模拟计算结果与实测结果已经可以非常吻合了。在此基础上,可继续应用优化的方法,确保内燃机的性能状态达到最佳,提高内燃机的设计质量。本文将在前人研究的基础上,分析柴油机的参数优化方法,借助GT-Power计算模型,完成相关参数的有效分析,降低柴油机耗能的同时,实现其性能状态的最优化。
为深入分析柴油机的应用性能,本文将以GT-Power计算模型为主要工具,以自然吸气柴油机为本次的试验对象,相关的参数见表1。此次试验中,气缸传热模型的主模型为Woschni 模型,标定工况2200r/min 情况下,机械压力损失为160kPa。表2 内容为柴油机燃烧模型主要参数信息。从现实经验了解到,进、排气门流量系数属于重要参数,可借助气道稳流试验获得。
表1 柴油机主要参数
表2 传热以及燃烧模型参数
图1 为燃烧放热率对比图,从图1 中的计算值和实测值差异中可以看出,两者的区别不大,发展趋势基本一致,由此可以验证模拟计算结果的可靠性。
图1 燃烧放热率的对比
模拟计算时,需要科学保持柴油机标定工况,同时保障其喷油量及燃烧模型处于稳定,不受其他因素影响。在此前提下,分别计算喷油提前角变化值对应的柴油机油耗情况。结合图2 中的数值变化,可以掌握基本的变化规律,28CA 到18CA 范围内,燃油耗率有着不同的变化趋势。由此可以证实,喷油定时的影响较大,对柴油机燃油耗率有着直接的作用。从图2 可以看出,在正常的工况下,柴油机的耗油率会自动随着喷油提前角的变化而变化。到达22CA 附近时,此时的燃油耗率是最低的,仅有243.9g/kW·h。
图2 喷油提前角与燃油耗率的关系
在实操环节中,压缩比对柴油机的性能影响也是比较强烈的,为了验证这方面的影响,可以取不同区间的压缩比,如14 ~20 不同的压缩比,在此基础上进行模拟计算。结合模拟计算结果可以看出,现实中压缩比增大,会带动燃油耗率降低。从实际试验数据了解到,压缩比从14 平稳过渡到17 时,对应的燃油耗率可以从9下降到8g/kW·h。当压缩比持续上升,从17 提高到20时,柴油机燃油耗率会持续下降,从8 下降到5g/kW·h。以上的变化规律说明,柴油机压缩比在17 以后,燃油耗率虽然依旧在降低,但是下降的幅度偏小。与此同时,功率P 和指示热效率η 的变化影响也需要重视,两者与压缩比的关系是值得深入研究的。现实中,随压缩比的增高,两者提高幅度会减小。通过试验分析发现,压缩比是重要的参数,当其从14 增加到17,会直接让功率P 提高5kW,除此之外指示热效率η 也将在原基础上提高1.1%。同时,缸内最高爆发压力pz 也属于重要的参数,会呈现出明显的变化,基本变化规律是:当压缩比的数值增加(通常情况下位于14 ~20 的范围内时),系统的爆发压力指标会明显上升,但是增加幅度是明显可控的,整体来看,受力比较均匀。实操中,缸内两项重要参数——最高温度和排气温度会因为热效率η 数值的变化出现改变。
除了上述两方面内容,配气定时的影响也是不容小觑的。在优化配气凸轮时,想要达到理想的效果,应综合考虑多种因素,合理确保原凸轮型线的合理性与不变性。换句话说,在实践环节中需要保障持续角开启角度(重要参数)不改变,与此同时,进排配气相位作平移,在以上操作的保障下,控制好排气门定时相位(开启和关闭)。现实中,配气定时对设备系统性能的影响比较复杂,可分为以下几种情况:(1)进气定时产生的影响分析。结合实践经验可知,随着进气定时延迟,会降低一定的燃油效率。经研究发现,进气迟闭角38CA 时,获得的效果比较明显,柴油机热效率最高。结合现实经验可知,当进气迟闭角小于38CA 这一数值时,热效率、功率变化很小,虽然如此,依旧会影响柴油机性能。(2)排气定时的影响分析。实操阶段,排气提前角增大、泵气损失减小,会让充气效率提升,在排气提前角46CA 状态下达到最高。(3)进排气定时对设备性能的综合影响。现实中,进、排气定时作用下,油耗率的变化规律较为复杂,寻优的结果为:当实际的进气迟闭角为43CA,并且保障设备的排气提前角为48.5CA 时,可以获得最低的燃油耗率。
柴油机喷油系统较为关键,其系统优化的过程就是使燃油喷射参数性能最佳的过程。结合现实经验可知,可调整的参数包括喷油定时、喷油压力以及喷孔结构等,其中喷油定时属于重点。结合实践经验可知,可通过参数的优化提升柴油机的整体性能,有效抑制预混合燃烧,从而实现耗油量的降低。综上可以看出,减少形成的可燃混合气量(在滞燃期内)是降低碳氢化合物最直接的途径。现实中,喷油系统的优化分别叙述如下。
3.1.1 优化喷油定时
氮氧化物的排放不可控因素多,对柴油机喷油定时的表现非常敏感。实操环节中,为科学优化柴油机性能,可通过延迟喷油的相关设计,合理抑制氮氧化物排放,借助有效的方法从源头降低碳氢化合物量,实现节能降耗目标。但这项操作是有前提的,那就是必须调整燃烧系统,实现其系统性能最优化,同时优化喷油结构,调整相关的采纳数,通过以上措施减少油耗、烟度等,在技术保障下,控制微粒排放方面损失。基于此,为减少延迟喷油形成的不利局面,可借助高的压缩比和喷油压力,科学控制氮氧化物的排放。实操中,喷油定时的检查和调整方法如下。
(1)喷油定时的检查方法包含的类型众多,下面将进行一一介绍。
①冒油法。在盘车至供油点附近,拆下高压油管(高压油泵上的),并接上便于观察的玻璃管,这样就可以分析液面的变化情况。然后将燃油齿条调整到最大供油位,为后续的操作提供便利。缓慢盘车同时,时刻记录液面变化数值,调整相应的喷油提前角。
②照光法。实操中,对于较大的喷油泵,若回油孔高度相等,可在技术保障下拆下泵体的螺钉,然后开始缓慢盘车,科学观察柱塞运动情况。此外,在对面用电筒照明,如果发现柱塞上行的情况,需要将油孔全部封住然后停止盘车,同时记录下该缸的供油始点。
③标记法。实践环节中有些柴油机油泵泵体有着清晰的刻度线,当在不同的工况下滑动刻线位置会发生变化,当其与泵体上的刻线呈现重合时,那么此时显示的数值就是该缸的供油始点。
(2)喷油定时的调整方法,现实中喷油定时的调整方法包括。
①转动凸轮法。通过实践可知,盘车至油泵供油始点是较为重要的过程,松脱油泵凸轮轴直接与法兰盘相连接,盘车至提前角度后,可以将法兰盘重新进行连接牢固,确保实操的科学性。转动凸轮法是将缸的参数一起调整,该方法适用于全部的机型,是一种高效的调节方法。
②升降柱塞法。研究发现,有些油泵下面的顶头存在有效的调节螺钉,顶头调低,定时滞后;顶头调高,定时提前。相比之下,发现升降柱塞法适用性比较有效,仅适用于有调节螺丝的柴油机机型。现实操作中,有调节螺丝的可选用升降柱塞法调节,确保调节效率和质量,如果调节范围超过2°,则要按照技术要求选用转动凸轮法,保障喷油定时调整的可靠性。因为一旦在实操中调节螺丝调节过量,就会有安全隐患出现,可能造成柱塞位置过高现象,增加油泵出油可能性。基于这样的前提,可在转动凸轮法调节后进一步进行连接法兰的固定,保障法兰连接的有效性,减少出现滑位的可能。此外,在升降柱塞法调节后,还需要将螺丝上紧,以免出现位移。
3.1.2 优化喷油压力
除了对喷油定时实施合理优化外,还需要调节喷油压力,保障喷油系统的工作性能。结合现实经验可知,优化喷油压力的效果积极,可有效地改善燃料的使用状态,提升其雾化性能,在技术保障下,使混合气的混合质量得到科学的改善与控制,在精准的控制下让燃烧更加充分,从而降低消耗量。实践证明,由于喷油压力在调节过程中,能改善燃烧过程,同时科学补偿油耗上升。实践中,为减少碳氢化合物,需要凭借技术手段,有效降低喷油压力,保障柴油机运行性能良好。
具体实践环节中,需要以压缩比、进排气定时等为重要的变量依据,围绕柴油机燃油耗率最优化为目标联合寻优。通过试验数据可以得出结论,压缩比为20、喷油定时为上止点前219CA、进气门提前27.5CA 打开并且迟后40.5CA 关闭,缸内最高温度为2107K,可以满足约束条件。从性能参数对比中可以看出,优化后的柴油机性能参数有了明显提升,燃油效率得到了控制。最高爆发压力(缸内)升高了8%,泵气损失略有下降,与此同时热效率提高了1%。结合前文提到的分析结果可知,喷油定时等因素影响较大,对柴油机性能稳定性的影响是非常直接的,而相比之下,柴油机运行效果与其他运行参数的并关联不大。
结合现实经验可知,4 气门技术比较先进,相对于2 气门技术,该模型的性能更加稳定,在燃油耗率曲线上(全负荷速度特性的),4 气门结构优势比较突出,在高转速阶段性能表现非常明显。整体规律是转速越低优势越小。除此之外,功率的变化规律比较好理解,与燃油耗率基本相同。从实操中可以证实,充气效率这一参数在转速高于1500r/min 时,充气效率可以(4 气门的)明显提升。值得关注的是,当转速低于1500r/min,新技术的充气效率反而要比原模型低,这一特征完全彰显了多气门的属性。
综上所述,本文基于柴油机GT-Power 模型,对相关影响因素进行了分析,并实施了四变量联合寻优。站在寻优结果的角度,分析了4 气门技术的优势以及柴油机性能参数优化方法。通过性能计算与结果分析可知,在标定工况下,柴油机充气效率的高低至关重要,可适当提高压缩比,实现燃油耗率的降低。