王虎强
(山西兰花科创股份有限公司大阳煤矿分公司,山西 晋城 048000)
随着煤炭资源向深部开采,采掘力度的逐年提升,巷道变形、围岩应力集中的现象越发严重,顶板下沉、底板鼓起等问题时有发生。巷道掘进和煤层开采都会对底板岩层巷道的围岩稳定产生不利影响[1-2]。大阳煤矿巷道直接底为砂质泥岩与细砂岩,胶结程度差、结构疏松,并且容易破碎、风化,在巷道开掘后会对底鼓产生破坏[3-4]。
大阳煤矿目前开采3 号煤层,煤层结构复杂,埋深为324~438 m,平均厚度为6.3 m。3 号煤层伪顶为灰黑色泥岩,厚度为0~0.5 m。直接顶为灰黑色泥岩,局部有粗粉砂岩,中上部有小煤层,平均厚度为4.3 m。老顶为灰色中砂岩,平均厚度为8.8 m,硅钙质胶结,局部含大量白云母片,有时含炭质条带。由于顶底板以结构疏松的黑色薄层状砂质泥岩与细砂岩为主,随采随落,容易出现底鼓现象,需要对可能出现的底鼓进行提前支护工作。
为了解底板岩性结构属性,对底板岩样进行采样分析,并使用D/MAX-2400 型X-射线衍射光谱仪对矿物组成进行了定性、定量的分析。X-射线衍射光谱仪主要由主机、水冷循环系统、矿物分析工作站组成。需对煤岩样品进行研磨,制成粒径<2 μm 的微粒后,再使用X-射线以1°/min 的2θ 扫描速度,最终分析数据见图1 所示。
图1 3 号煤直接底泥岩矿物成分X-衍射图谱
对大阳煤矿3 号煤层直接底泥岩的测试结果见图1 和表2 所示。测定结果表明,直接底泥岩主要为石英、高岭石、蒙脱石和珍珠石组成,其中高岭石、蒙脱石与珍珠石均为黏土矿物。经计算得出石英质量分数占48%~62%,平均55%;高岭石质量分数占11%~18%,平均14%;蒙脱石质量分数占13%~19%,平均16%;珍珠石质量分数14%,也就是说3 号煤层直接底泥岩中黏土矿物质量分数高达48%~62%,遇水易膨胀的蒙脱石占比达10%。矿物分析数据表明直接底的力学强度较低,并且遇水易崩解。
根据对大阳煤矿3 号煤层大巷的围岩地质力学特征(包括围岩物理力学特性、水理崩解特性、矿物组成等)分析可知,造成大巷底鼓的原因主要包括:
1)应力状态。巷道出现底鼓与所受应力的状态有极大关系,3 号煤层巷道埋深较深,在巷道开始采掘后,围岩所受应力由三向应力转为二向应力,在应力状态重新分布期间SIP 集聚的能量会快速释放,是造成底板岩层破坏和出现底鼓的主要原因。
2)围岩性质。直接底为抗拉强度较低的泥岩,且泥岩中黏土矿物含量较高,遇水易膨胀的蒙脱石质量占比达10%,且遇水会发生崩解。
3)支护状态。3 号煤层大巷顶板与两帮采用的是联合支护,并未对底板进行有效保护,巷道在采掘过程中,围岩应力将重新分布。此时,聚集在顶板和两帮处的应力无法释放便会向底板传递,造成底板起鼓、围岩破坏。
综上所述,3 号煤层大巷发生底鼓的类型属于挤压流动型底鼓,形成过程如图2 所示。此类底鼓常见于两帮和顶板岩层条件较好(或支护措施完善时),但底板岩层软弱或缺乏支护处理的区域。在巷道掘进过程中围岩应力会重新分布,聚集在顶板和两帮的围岩应力无法充分释放而向底板传递,松软结构的岩层底板受到挤压传向巷道中部,从而产生形变并出现底鼓。
图2 挤压流动型底鼓示意图
选择高强度的U 型钢反底拱+注浆锚杆+注浆锚索补强+混凝土对底板进行支护。U 型钢反底拱的主要作用是提高底板围岩的初始支撑力,阻止底板破碎岩体受力向巷道内部释放的可能性,降低底鼓变形量。锚杆、锚索及U 型钢反底拱的具体参数设置如下:
1)底板注浆锚杆参数:型号GY28 的中空注浆锚杆,外径为28mm,长度为2400mm,间排距为800mm×800 mm。
2)底板补强锚索形式和规格:采用Φ21.6 mm 注浆锚索,长度为6 300 mm。
3)U 型钢反底拱参数:对巷道进行卧底后,即开始安装U 型钢,U 型钢规格为U29 型钢,拱弧水平长度为5 000 mm,弧长为5 500 mm,高度为1 000 mm,曲率半径为3 600 mm。U 型钢安装完成后,通过U 型钢中的预留孔安装注浆锚杆。U 型钢反底拱间距为800 mm,喷射混凝土厚度400 mm。通过锚杆注浆起到反底拱下部围岩强度增强作用,可以有效预防围岩的变形,该方法的特点在于施工较快,但治理效果有限。
3 号煤层巷道底板为泥岩,具有遇水易软化、膨胀的特点,因此需在底板敷设隔水层来隔绝矿井水进入底板岩层。同时泥岩较松软、结构松散,对应力的抵御能力有限,由此可以选择在巷道底角或底板施工锚杆增强支护。钢筋混凝土反拱具有较强的支护阻力,能使底板所受应力通过反拱传递至巷帮,进而减少巷道变形的可能性,在巷道底板为膨胀性软岩中采用钢筋混凝土反拱,其优势更为明显。该方法的优点在于防治效果好,但存在施工周期长、费用高的缺点。
底板中部切槽可以使支撑压力峰值向巷道围岩深部转移,缩小巷道应力峰值范围,同时卸压槽为底板的变形提供了补偿空间,使得巷道围岩变形量减小。切槽宽为0.5 m,深为3 m。采用分次爆破对底板切槽,保证卸压槽深度不低于3 m。另外,在底角补打锚索,可以起到以下作用:
1)阻止底板塑性区发展。进入采掘工作后,巷道底板尤其是两底角随之产生较大的水平应力集中。3号煤层底板为软弱岩层更容易受到二次破坏。随着时间的推移,塑性区向其他部位扩展,进行底板锚索可以明显增强围岩强度,降低塑性区的影响程度。
2)阻止底板岩体塑性流动。类似于平面应变条件下地基的滑动面形状,即主动应力区、过渡区和被动应力区,在底角方向布置锚杆(索),主动应力区的底板岩层动就必须克服锚杆(索)阻力,如果该阻力足够大则可以使应力区的岩体保持受力均衡,弱化底鼓发生的可能性。
3)减少两帮下沉。底角的锚索可以减少两帮和顶板岩体的垂直位移,对维护巷道围岩整体稳定性起到积极作用。
经核算,方案1 中混凝土施工总长260 m,需要约330 块混凝土砖块,混凝土砖块经地面加工完成后运至井下垒砌,每日施工20 m,施工周期13 d,以单价为1 800 元/m 计算则需投资23.4 万元,同时需要叠加大量锚杆及其耗材的投入,总费用约为60 万元;方案2 需混凝土施工总长320 m,需要约400 块混凝土砖块,单日施工费用与方案1 相近,费用达到54 万元,锚杆投资约30 万元,总计投资84 万元;方案3 采用掘进机施工,预计工期15 d,总费用50 万元,同时可以保留大量煤炭资源。因此,最终采用方案3 进行底鼓防治。
在3306 回采工作面生产过程中,根据巷道受矿压的影响频次设置了3 个位移观测站,分别距切眼50 m、100 m 和150 m,3 个测点的底鼓变形趋势基本一致,距离切眼越近则底鼓量越小,并且所有的测定在30 d 时趋于稳定,最大底鼓量为出现在测点3,达到24 mm,对生产几乎没有影响。
1)大阳煤矿3 号煤层大巷底鼓为挤压流动型。底鼓主要影响因素是高水平应力、直接底为厚3.65 m的软弱泥岩、底板无支护。
2)大阳煤矿3 号煤层大巷底鼓治理建议方案有3 种,最终选用底板中部切槽+底角锚索支护的治理方式。经过监测发现,最大底鼓量约为24 mm,在3 号煤层掘进期间并不影响井下正常生产。