液压开铁口机钻杆卡具的维修制备方法研究

2023-12-29 08:27张守喜韩佳东
机械工程师 2023年12期
关键词:卡具铁口坯料

张守喜,韩佳东

(本钢板材炼铁总厂,辽宁 本溪 117000)

0 引言

开铁口机是用于钻开高炉出铁口,使炉内铁水顺利流出的关键设备。它的可靠性和使用性能直接关系到高炉炼铁的生产效率。目前,国内大型高炉开铁口机装备大都采用进口,在使用过程中,经常会因为开铁口机钻杆卡具螺纹损坏失效,进而产生黏着现象,将螺纹锁死,无法拆卸,导致设备的长时间停机,严重影响高炉生产,所以急需改进开铁口机钻杆卡具的结构及维修制备方法。

1 结构与工作原理

液压开铁口机主要由支座、回转机构、吊挂机构、钻架机构等组成[1]。液压凿岩机安装在钻架机构上,工作时做高速旋转和高频率轴向击打的复合运动,不断地冲击钻杆卡具,同时带动钻杆高速旋转[2]。在钻铁口的过程中,钻杆卡具把能量传递给钻杆,在冲击力的作用下,呈尖楔状的钻头将出铁口内坚硬的耐火材料凿入一道凹痕,退回后,钻杆转过一定角度,向前运动,再次冲击钻杆卡具时,又形成一道新的凹痕,两道凹痕之间的扇形颗粒被钻头上产生的冲击力压碎,并从钻杆卡具中间孔连续地输入压缩空气和压力水,将颗粒吹出孔外,即形成一定深度的圆形钻孔,直至把铁口钻透[3]。

2 失效原因分析

1)钻杆螺纹滑牙。

开铁口机工作时,钻架机构处在主铁沟正上方,钻杆拧在卡具内,曝露在高温、粉尘恶劣环境中。由于严重过热会造成钻杆螺纹的金相组织粗大,且具有明显的方向性排列位向组织及粗大的奥氏体网状晶界,从而使材料的力学性能严重降低。由管柱力学可知,越向前冲击铁口时钻杆承受的压缩载荷越大,越向后冲击铁口时钻杆承受的拉伸载荷越大。钻杆螺纹始终受到交变载荷作用,导致螺纹牙表面产生微小的裂纹和划痕,从而裂纹逐渐扩展,最终导致螺纹牙断裂(如图2(a))。

图1 进口开铁口机结构图

图2 钻杆及卡具失效

2)钻杆及卡具螺纹变形。

钻杆及卡具螺纹材料的质量、材料性能不符合要求,硬化不足、加工误差、润滑不良、过热、过冷等因素都可能导致螺纹失效。开铁口机在使用过程中,铁口耐火材料的高温结焦硬度呈无规律变化状态,当遇到坚硬铁口时,为了不影响高炉生产需快速打开铁口,需要过度甚至超负荷加力使用,使钻杆及卡具连接螺纹被过度紧固,导致载荷集中作用在螺纹的某一局部,转矩和拉力超过螺纹的承载能力,最终螺纹材料产生塑性变形而失效,从而造成钻杆与卡具锁死而无法拆卸[4](如图2(b)、图2(c))。

3 维修方法

设计一种开铁口机的钻杆连接卡具,卡具为带端头的圆柱形,卡具的端头处设有对称的两个侧面,卡具的端头内部设有钻杆连接孔,卡具的尾杆内部设有连接螺纹,卡具的中心设有单向阀安装孔,钻杆连接孔与单向阀安装孔之间设有通孔,卡具的两个侧面之间设有定位锁紧孔,定位锁紧孔与钻杆连接孔呈十字交叉;单向阀放置在单向阀安装孔内,卡具通过连接螺纹与开铁口机连接,钻杆插入钻杆连接孔中,定位销插入定位锁紧孔内,锁扣安装在定位销的端头上。其中钻杆连接孔的出口处设有月牙槽,月牙槽的作用是便于钻杆拆卸(如图3(a))。钻杆螺纹处改为凹槽结构,凹槽截面设计为直角梯形,梯形锐角为30°。新增加一个定位方销,外形尺寸与钻杆凹槽相匹配,端部设置定位销孔。钻杆插入连接卡具内,采用定位方销穿过钻杆凹槽与连接体固定,同时定位方销用锁扣锁死的方法,限定钻杆轴向窜动和径向跳动[5](如图3(b))。

图3 钻杆及卡具

图4 卡具加工工艺图

4 卡具制备方法

卡具选用材料成分按质量百分比计(如表1),制备工序为:制做坯料→锻造坯料→去应力退火→机械加工→淬火→低温回火。

表1 卡具材料成分质量百分比%

1)制做坯料。按材料成分质量百分比铸造坯料。

2)锻造坯料。将规格为φ170×500 mm料坯进行锻造加工。始锻温度为1150~1200 ℃、终锻温度为800~850 ℃;锻造过程中只允许拔长,确保“流线”合理分布,严禁镦粗,以防止晶粒破碎,且要一次性锻成。

3)去应力退火。坯料经锻造后,在箱式电阻炉中,将坯料缓慢加热到650 ℃,保温3 h,然后随炉冷却到室温。消除残余应力外,降低强度和硬度,细化晶粒,均匀成分,使其硬度达到21~27 HRC范围,便于机械加工[5]。

4)机械加工。

a.平端面。粗加工卡具左、右端面,两端面见光即可停止,保证两端面的之间长度尺寸为490±0.2 mm。

b.车外圆柱面。右端φ160 mm外圆柱面见光即可。然后调转方向,在距左端面210 mm长度上精加工外圆柱面,并保证直径尺寸φ110mm,表面粗糙度的最大允许值为Ra0.8 μm;圆柱度公差为0.05 mm;φ160 mm与φ110mm抬肩过渡圆角为R20 mm。

d.车螺纹。大径63×15.5(螺距)为左旋圆弧非标准螺纹。

e.铣平面。以φ34 mm孔与φ38 mm孔中心线的连线为基准,在右端φ160 mm外圆柱面上铣两个平行平面,并且平行平面间距离为105 mm。

f.线切割方孔。距右端面51 mm、同时距φ38 mm孔中心线12.5 mm处为基准点,在步骤e.所铣平面上划线44 mm×24 mm,线切割该长方形孔,打磨后长度(44±0.1)mm;宽度为24mm。

5)淬火+低温回火。采用75 kW盐浴炉,盐浴淬火前预热温度为650 ℃,保温时间为100 min,盐浴加热温度为860 ℃,保温时间25 min。等温在270 ℃的硝盐槽中进行,等温时间为60 min。其组织为板条马氏体与粒状贝氏体的混合物,硬度为40~45 HRC。回火温度为200 ℃,保温时间为120 min,目的是使卡具心部和表面温度均匀一致,保证组织转变的充分进行,以及淬火应力得到充分消除[6]。

5 实际应用

对新维修制备的钻杆卡具进行质量检测,承受冲击频率为29.5 Hz,转速为320~410 r/min,承受转矩为560~850 N·m,承受振打压力为10~18 MPa。振打压力提高到18 MPa,钻杆连接孔轴线与连接螺纹孔轴线同轴度公差为φ0.01 mm[7],单套价格由原来2.1 万元降至0.65 万元,节省1.45 万元,年创效益155 万元(如表2)。

表2 钻杆卡具的各项指标对比

设计结构巧妙,能够起到连接作用且能够通水、通风、冷却钻头和吹走碎屑,也能够防止高温蒸汽和炉渣倒流进入开铁口机体内部(如图5)。只需要摘掉锁扣、拔出定位方销即可完成快速更换钻杆,轻便准确灵活,无卡阻现象,提高维修功效5倍以上,杜绝了钻杆与卡具之间咬死现象的发生,避免了高炉长时间停炉带来的巨大损失。钻杆实际长度由原来5100 mm延长至5600 mm,开铁口深度最深可达4500 mm,使用寿命与进口卡具相同,甚至超过更换周期,完全能够满足进口TMT液压开铁口机的工作条件与性能要求。而且提高了液压泥炮的使用率,延长泥缸的服役年限,最大限度地降低生产成本,也可为高炉其他机械零部件的修复提供经验参考[8]。

图5 卡具改进前后对比

6 结论

1)设计结构巧妙,能够起到连接作用且能够通水、通风,冷却钻头和吹走碎屑,也能够防止高温蒸汽和炉渣倒流进入开铁口机体内部。只需要摘掉锁扣、拔出定位方销即可完成快速更换钻杆,轻便准确灵活,无卡阻现象,提高维修效率5倍以上,杜绝了钻杆与卡具之间咬死现象的发生,避免了高炉长时间停炉引发的巨大损失[9]。

2)选用特殊的合金结构钢,特别是材料中包含Ce,Ce与C结合后形成化合物,分布在晶粒间可改善组织性能,起到细化晶粒、强化材料力学性能的作用。采用特殊的热处理方式,其组织为板条马氏体与粒状贝氏体的混合物,板条马氏体具有良好的强度和较好的塑性和韧性,粒状贝氏体具有高的耐冲击和疲劳强度。

3)采用特殊的机械加工步骤,确保钻杆连接孔轴线与连接螺纹孔轴线同轴度公差为0.01 mm。制得的零件能满足下列要求:承受冲击频率为29.5 Hz,转速为320~410 r/min,承受转矩为560~850 N·m,承受振打压力为10~18 MPa[10],解决了国内高炉进口开铁口机钻杆卡具长期依赖进口的技术难题。

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