汪寿琴(大庆油田有限责任公司第九采油厂)
大庆外围油田分布区域广,油田区块分布具有点多面广、区块小而分散、且相距较远、地面依托性差等特点。站外主要采用单管环状掺水集油流程和树状电加热集油流程,油井产液先集油至转油站,然后转输汇聚于脱水站处理后,外输去油库。所产伴生气主要供站内自耗,不足部分由气井气或天然气公司返输气通过干气管网补充,目前建有集气站7 座、输气管道584 km,覆盖大庆西部L 厂天然气使用站场39 座,基本实现天然气按需调用。
大庆西部L 厂目前开发建设有油田区块和气田区块,共有脱水站4 座、转油(放水)站22 座、中间加热站7 座、气田集气站7 座。在葡西至新肇输气管道建成时已经达到该厂南北油田天然气互通,截止到2021 年底,共有集输气管道646 km,其中东西主线DN250 为118 km、南北主线为DN150 和DN100 共111 km,共有西部气田气、东部天然气来返输气和南部气井气气源,形成相对完善的集输气管网,实现天然气按需调用。
天然气处理工艺主要有伴生气处理工艺和气井气处理工艺,其中伴生气随油井产液进入转油站、脱水站或拉油点,转油站和脱水站伴生气由四合一、五合一以及气液分离器等分离出来,经除油器和干燥器处理后供站内加热炉及四合一、五合一等自耗,拉油点伴生气由九合一分离出来直接供九合一自耗使用,共有处理站场97 座,伴生气生产能力总计14.8×104m3/d;气井气通过热水伴热集气至集气站,多井集气站采用加热、节流、分离、轮换计量工艺,单井集气站采用加热、节流、分离、计量工艺,处理后天然气外输去油田站场作为天然气补充气源。通过采用不同的处理工艺,均满足了油田生产需求,至今平稳运行。
一是优化产能建设系统布局,减少拉油点放空量。新建产能与已建拉油点统筹考虑[1],掺水流程与电加热流程相结合,减少新拉油点建设,同时将已建拉油点尽量挂接进入站场,尽可能回收零散、偏远井伴生气。
在LX 油田区块外扩产能建设中,将周边10 座拉油点挂接进入塔A 转油站和塔B 转油站,其中T86 及T26 集中拉油点共辖油井39 口,原采用电加热集油工艺进入集中拉油点,优化中充分利用油井至拉油点的电加热管线,在集中拉油点设置集油掺水阀组,采用电加热+环状掺水流程相结合,新建塔A 转油站至拉油点的集油掺水管线,将39 口拉油井接入塔B 转油站系统,2 座拉油点共新建站间集油掺水管线7.0 m;T32 集中拉油点辖拉油井16口,新建集中拉油点至塔A 转油站3.2 km 电加热管道,同时利用井口至拉油点的已建电加热管线,全线采用电加热集油工艺接入塔A 转油站系统,新建电加热干线3.2 km;T9 区域井场拉油点辖11 口油井共6 座单井或单平台拉油点,距离塔A 转油站较近,采用环状掺水集油工艺进入塔A 转油站,共新建单井集油掺水管道3.8 km;T35 拉油点位于新区块与已建转油站之间,新区块建设集油管线时直接将已建拉油点搭接进入集油管线,密闭集输至塔B转油站。通过以上布局优化,将已建10 座拉油点接入塔A 转油站或塔B 转油站,实现了66 口拉油井的密闭集输,年可回收伴生气约115×104m3,且优化用工8 人,节省拉运费用56 万元;新建掺水集油工艺和电加热管道,年增加耗电费用约35 万元、耗气费用约62 万元;年可节省运行费用总计约267 万元。拉油优化密闭集输系统见图1。
图1 拉油优化密闭集输系统Fig.1 System of closed gathering and transportation of oil-pulling
二是推广使用水冷式干燥器,加大伴生气使用量。针对四合一处理工艺站场,在满足掺水或外输温度要求后,四合一分出的伴生气温度高达60~75 ℃,经过常规的除油器、干燥器流程处理后,温度仍高达50 ℃以上,在下游用户使用管路中冷凝出液态水及烃组分,加热炉使用中容易出现熄火、火嘴堵现象,且需要岗位工人在烧火间过滤缸处频繁排水操作,增加劳动强度和燃烧器维修费用。
为了进一步降低伴生气温度而更好的分离出伴生气中所含的水分,在天然气干燥器上游增设一套蒸发冷却系统,经过蒸发冷却系统处理的天然气,温度可以降到35 ℃以下,通过在古B 转油站安装使用后,加热炉燃烧器火嘴结垢堵塞频次下降50%以上,气质得以明显改善,年可节省加热炉燃烧器维修费用平均每台约0.31 万元,为此在塔B 转油站和龙A 转油站推广使用。改进后伴生气处理流程见图2。
图2 改进后伴生气处理流程Fig.2 Treatment flow of associated gas after improvement
三是实施关停并转,减少低效无效运行,降低天然气无效使用。随着油田开发和产量递减,部分油井已经转注、封井、核销或者低产等,使得部分集油环仅剩1~2 口、或者空环的低效、者无效运行,为此以效益评价和后续开发潜力为依据关停或降低低效集油环,及时核实低效、无效井和核销井实施情况,相应优化集油系统工艺,通过取消空环、无效环和缩环、并环等措施降低掺水量,减少天然气消耗[2]。
在LP 油田和PX 油田实施优化集油环3 个,缩短集油管线5.1 km,年节省掺水量约6.9×104m3,年节省天然气约29.35×104m3,年可节省运行费用约48 万元。改进后伴生气处理流程见图3。
图3 改进后伴生气处理流程Fig.3 Treatment flow of associated gas after improvement
同时采用电加热与掺水集油组合技术,避免大环运行增加掺水量和天然气消耗。在AX80 产能优化2 个集油环,使集油环由21.7 km 缩短为12.8 km,年节省掺水量约4.5×104m3,年节省天然气约19.14×104m3,年可节省运行费用约31万元。
图4 集油环优化示意图Fig.4 Schematic diagram of oil collector ring optimization
一是建设增压回收处理站,回收富余伴生气。龙Y 区块和塔A 转油站建设混输工艺将富余伴生气集气至LP 油田地区,在龙A 转油站新建一座轻烃回收站,新建集气管道19.6 km,伴生气全部处理后进入干气管网,首年可回收伴生气约890×104m3、预计十年可回收放空伴生气7 125×104m3。
二是实施管道扩径增输,满足供气需求。南部油田根据预测出现约5.4×104m3/d 的天然气缺口,通过南北气管网补充,经核算,将PX 联至PX 二和XZ 联至新A 联的两段输气管道管径均扩大一个等级,即由DN100 优化为DN150;针对独立没有气源补充的AN 油田区块,预计2023 年开始缺气0.38×104m3/d,十年后预测缺气2.42×104m3/d,则从XZ 联至新A 联已建输气管道新建支线为AN 油田补气。管道建成后,既解决了独立AN 油田用气需求的补给问题,也提升了某厂天然气的管输运力,达到了某厂供输气管网整体完善,实现南北油田输气动脉全线贯穿,满足整体供气需求,南北油田输气能力可达11×104m3/d。
三是新区块伴生气外输统筹考虑,保障输送畅通。YY 新区块建成后,初期外输气量高达11×104m3/d,但由于初期产量高而递减快,为此采用多种措施缓解该部分产气对已建天然气系统的冲击,同时也为充分利用伴生气资源。主要措施有:启用下游燃气发电机组,日耗气1.08×104m3/d,可发电3.35×104kWh/d,日可节约电费2.13 万元;建设输气管道南输给Q 厂补充气源;往上游返输给天然气公司统一调配。通过整体布局与优化输送后,使得新区块能顺利投产,并启用停运燃气发电机组,盘活设备,增加效益。
油田生产集输系统中,产液加热以及掺水加热主要采用燃烧天然气进行加热或电加热,以天然气作为燃料进行加热的设备主要有真空加热炉、水套加热炉,以及火筒式的四合一、五合一设备,因此提高加热炉效率能达到有效节气目的[3-4]。
一是推广应用加热炉涂膜技术。L 厂目前有真空加热炉93 台,借鉴2009 年、2017 年厂内加热炉涂刷节能涂料[5],节气率较高的经验,继续对93 台加热炉采取节能涂料涂刷作业,总涂刷面积约2 400 m2,涂刷节能涂料后,预计加热炉平均炉效提高2.95%,年可节气约41×104m3。
二是更换低效高能耗加热炉。随着技术发展,新建站场加热炉均采用高效的真空加热炉,并在改造项目中逐步将老旧损坏的加热炉更新为真空加热炉,但是目前仍有6 台低效能的老旧水套加热炉在运行,若全部更新为高效的真空加热炉,炉效可由目前的72%提高到85%,年可节气约11.9×104m3。水套炉效率情况见表1。
表1 水套炉效率情况Tab.1 Efficiency situation of water jacket furnace
三是加热炉清淤提高热效率。在站场建设中,为降低建设投资,简化工艺流程,外围采油厂大量推广采用加热、分离、缓冲、沉降的四合一设备和加热、分离、缓冲、沉降、脱水的五合一设备,合一设备内加热均为火筒式加热炉,加热介质为油井产出液,在合一设备内处理时,易沉淀泥沙等杂质覆盖加热火筒,从而降低加热效率[6]。目前6 个作业区共计37 台合一设备,全部进行定期清淤作业,预计加热炉平均炉效提高2%,年可节气31.74×104m3。
由于油田所处为大庆长垣油田西部,分布区域广,周边环境复杂,油井分布具有点多面广、区块小而分散、单井产量低、地面依托性差等特点。针对零散且距离已建系统较远无依托的油井,一般采用拉油工艺,其中独立单井或单平台则采用单井拉油工艺。拉油工艺在拉油点内设卧式多功能储油装置或高架储油罐,油井产出的油气水直接进入多功能储油装置或高架储油罐进行分离、储存,产液由罐车拉运至集中处理站,当储油设备为多功能储油装置时,分离出的伴生气用于多功能储油装置自身加热,当产气量不足时,辅以电加热棒升温,当产气量大于耗气量时,多余的伴生气通过放空装置进行外排。采用拉油工艺既能节省建设投资和节省运行费用,又能达到快速建产,但是在运行中,对于产气量大的油井或区块,富余伴生气因远离管输设施没有得到有效利用而浪费。
随着新产能的不断开发,对于可依托的部分拉油点通过统筹考虑,已调整采用密闭集输工艺,目前仍有55 座拉油点一年约1 840×104m3伴生气富余。通过调研分析,大港油田采用“井口-移动式CNG 装置-CNG 转运拖车至管网”的生产模式,对零散天然气进行回收[7];江苏油田针对不同气源采用不同的工艺技术及配套设备,形成了低压增压充装、低压增压进流程等特色技术,将零散井天然气收集、压缩并加以利用[8];海上平台伴生气回收采用LNG 罐箱技术与天然气液化技术的组合[9],能有效实现平台未利用伴生气的回收。针对L 厂零散伴生气,由于整体呈现区块分散、单点气量少、回收效益差的特点,可研究采用小型撬装化处理装置对零散伴生气进行回收利用。即拉油点九合一分出的富余伴生气经撬装化处理设备干燥、压缩后暂存,由移动槽车将其拉运至中心处理站进行脱水、脱烃回收处理,处理后干气并入干气管网供调配使用,附属产品轻烃可直接外销产生效益。
伴生气随油井产油一同产出,针对产气量大的老区,将伴生气收集深冷或浅冷处理回收轻烃后,再返输给转油站或联合站等站场用气,不足站场用气时由气田气补充。而伴生气不便于控制气产量,但是气井气均为按需生产,因此可以充分调用返输伴生气而保存气井气潜能。
随着开采技术发展,在L 厂西部区域新开发油田区块,为提高开发效益采用蒸汽吞吐方式开采,则需要日耗气20×104m3/d 的蒸汽锅炉提供蒸汽,该厂自产伴生气量已经不足以提供给蒸汽锅炉使用,不足部分由气田气和返输气补充,但是返输气由于距离远、压力低,输气量不满足生产需求。而距该区域20 km 处建有为邻市供气的高压输气干线门站,输气能力可达182×104m3/d,所输天然气主要为伴生气经处理后的干气[10],且新建区块与门站之间已有一条停运的输气管道可利用,为此,当临时用气低峰时,可调用其返输气为蒸汽锅炉供气,从而减少气井气的使用量。
1)对低效集油环优化和采取电加热与掺水结合的工艺,年可节气约48.49×104m3;93 台真空加热炉采取涂刷节能涂料年可节气约41×104m3;更换6 台老旧低效加热炉为真空加热炉年可节气约11.9×104m3;定期清淤37 台合一设备年可节气约31.74×104m3;合计年可节气约133.13×104m3。通过产能布局优化,实现已建10 座拉油点密闭集输,年可回收富余伴生气约115×104m3;优化伴生气集输工艺、配套建设轻烃回收站,年可回收富余伴生气约890×104m3;合计年可回收伴生气约1 005×104m3。站场伴生气增设冷却处理系统提升伴生气质量,降低加热炉燃烧器维修频次,年可节约维修费用0.31 万元。
2)对零散区块单站点伴生气富余量少,需要持续探索研究试验经济有效的回收利用方式。