杨坤涛
(山西潞安化工集团煤基清洁能源有限公司,山西 长治 046299)
该机组是沈阳鼓风机制造,产品名称:4M40-365/3.7-BX 燃料气压缩机,属于对称平衡往复式压缩机,压缩机共有四个缸共两级。运行参数如表1所示。从检修上来看,2019 年9 月份、10 月份,该机组一级更换活塞环、支撑环共4 次。其中更换材质两次和气阀更换一次。这造成了生产延误、增加维修量以及备件更换,造成较大的经济损失。分析原因并解决此问题对于节能降耗、提质增效有较大的经济效益。
表1 往复式压缩机C302A 各项参数
压缩机故障现象为一级气阀排气温度高,排气量不足,振动大。经检查排气阀发现内部有很多活塞环、支撑环碎屑。拆开气缸发现支撑环、活塞环磨损和部分活塞环出现胀死且镜面间隙只有0.4 mm 左右,其中有一个气缸出现拉缸现象。
故障原因可能有以下几点:
1)机组自身问题。机组在长期运行后导致基础发生变化,导致十字滑道和气缸同心度发生改变,导致活塞环、支撑环安装后发生偏磨;安装尺寸不合适,维修工不熟练,在安装活塞环、支撑环时轴向间隙、开口间隙等不符合要求,导致其发生胀死、磨损现象。
2)工艺流程及介质问题。工艺介质不干净,含有大颗粒进而活塞环、支撑环轴向间隙中,或者与油混合在一起形成油泥,大大加速磨损;其他工艺设备出现问题,导致介质水分较大,气缸内积聚成水,形成液击导致机体振动增大[1]。
3)气缸内套材质与活塞环和支撑环材质强度不一样,活塞环、支撑环硬度不够导致其磨损甚至断裂。
现对以上问题进行分析处理,活塞环、支撑环抱死现象,如图1 所示。
图1 活塞环、支撑环抱死现象
用水平仪测量分别测量十字头滑道和气缸的水平度,曲轴箱侧为正,气缸盖侧为负。测量结果,如表2 所示。其结果在允许误差范围内不会对活塞环、支撑环的磨损有影响。针对检修质量问题,每次回装支撑环、活塞环轴向间隙、开口间隙、径向间隙、活塞杆跳动值等数据检查均符合要求,且检修质量验收均合格,不是磨损、胀死的问题。
表2 压缩机气缸水平度测量结果mm
工艺介质的气体成分比例见下页表3。如果是工艺气体中有杂质颗粒与润滑油、润滑油与活塞环和支撑环磨损结合形成油泥,油泥夹杂在活塞与镜面之间的隔膜中,增大了摩擦系数,加剧了活塞环、支撑环的磨损,油泥还会夹杂在环槽内,减少了轴向间隙,侧面压力增大会加快侧面磨损,这些会导致活塞环、支撑环的抱死现象[2]。通过检查管道滤网发现滤网有破损,通过更换滤网、加大滤网目数,每次检修发现滤网较脏。检修中发现气缸内有积水、水垢现象,怀疑介质水分较大,长期运行在气缸内形成积水形成液击和结垢现象,导致气缸振动大的原因,也可能是磨损大的原因。由于此往复式压缩机是有油润滑,油与介质气体中的杂质形成油泥,油和油泥都将改变摩擦系数有改变,故将注油速度由10 滴/min~20 滴/min 之间逐渐改变。实验证明改变注油速度对压缩机磨损没有改变,油多了反而形成气缸积油加剧了磨损现象。
表3 介质成分及比例
解决振动大的问题之后,活塞环磨损、胀死、断裂问题依然没有彻底解决,根源没有找到。气缸为内套和壳体两部分组成,每次检修发现气缸内套无损坏,活塞环、支撑环磨损严重且出现拉缸现象;检查活塞环槽磨损情况发现,活塞环槽也没有明显变化,最大环槽磨损宽度变化在0.1 mm 且在要求范围以内。对于活塞环胀死现象,怀疑是活塞环膨胀量大,将活塞环的轴向间隙标准为0.24 mm~0.367 mm,将轴向间隙调整到0.3 mm、0.4 mm、0.5 mm,开口间隙放大到10 mm。经过运行一段时间发现,间隙大的没有出现胀死的,但是依然有断裂、磨损严重现象,改变轴向间隙只能影响其膨胀量带来的胀死问题,但不是主要原因。从检查结果分析活塞和缸套的材质和硬度符合要求,唯一存在的原因是活塞环的材质出现问题。于是怀疑是原沈鼓随机组带的备件问题,因为活塞环和支撑环均为填充聚四氟乙烯,填充聚四氟乙烯是在聚四氟乙烯中添加石墨、铜粉、玻璃丝等元素,改善聚四氟乙烯的硬度高、润滑等特性。在填充的元素不同、比例不同,填充聚四氟乙烯的物理性能和机械性能也有所不同[3]。活塞环的材质较软,润滑油和介质中杂质颗粒混合形成的油泥,影响摩擦面的摩擦系数,加上膨胀量大,会出现偏磨、胀死现象,长时间偏磨就会出现活塞环断裂的情况,进而事故频发。
通过3.2 叙述中可知,气缸积液是水气分离器泄漏原因,导致气体中有水蒸气比例增大,在气缸和缓冲罐中形成积液病出现液击现象,所以气缸振动大,通过对水气分离器漏点处理成功解决这一问题,但振动大不是活塞环、支撑环的磨损、胀死的原因。通过原因分析知道决定活塞环、支撑环磨损主要有两个因素影响:一个摩擦副的摩擦系数的改变,一个是材质本身的机械和物理性能。
影响摩擦系数的因素有很多,主要有气缸缸套的表面粗糙度、润滑油、介质气体的纯净度。
气缸缸套的表面粗糙度越低,活塞环、支撑环与缸套摩擦中颗粒数大大降低,摩擦力也越小,活塞环的受力程度也小,损耗程度以及断裂的可能性也大大降低。
润滑油主要起到润滑作用,将活塞环、支撑与缸套镜面环形成油膜,将二者的硬摩擦改变为与油膜的摩擦。检查注油器,定期清理和更换油脂,长时间使用的注油器,注油器油中的可能有焦炭和反应的催化剂,二者进入气缸易形成杂质颗粒依附在油膜中,加速活塞环、支撑环的磨损[4]。
介质气体如不干净,其中的杂质颗粒与润滑油结合形成油泥,依附在活塞环、支撑环的轴向间隙和气缸的镜面间隙中,镜面间隙中油泥混合在油膜中,增大了摩擦系数,加速活塞环、支撑环的磨损,轴向间隙中的油泥不仅加剧活塞环与环槽的磨损,使环槽变宽,而且油泥进入侧面,变相的轴向间隙减小,活塞环受热膨胀,容易与环槽胀死,加剧磨损甚至断裂。因此通过工艺分厂人员进行气体调整和增加管道滤网的目数,提高气体的纯净度,减少油泥的形成。在检修中通过改变以上三方面,大大降低了活塞环、支撑环的更换次数,但胀死现象依然会发生,活塞环、支撑环使用寿命仍低于正常要求。
通过检修不断实践和论证,活塞环、支撑环为填充聚四氟乙烯,材质的硬度与缸套的硬度相差太大,即活塞环、支撑环较软,填充聚四氟乙烯根据其自身填充物的成分、比例不同,呈现的物理和机械性能不同,随即联系新厂家,根据图纸和测量尺寸、工艺参数、气缸结构参数和缸套的硬度等制作一批活塞环、支撑环,主要只有提高了活塞环、支撑环的硬度,减小了活塞环、支撑环在工作状态下的膨胀量。安装定制的活塞环、支撑环后,机组运行一个月排气量、排气温度正常,气缸无杂音,停机检修发现,活塞环、支撑环无胀死、断裂现象,支撑环最大磨损0.2 mm,活塞环最大磨损0.12 mm。这就证明之前原厂带的备件材料膨胀系数与机组的工艺现状不符合,活塞环、支撑环的硬度与缸套的硬度不匹配导致,只有材料硬度的匹配、热膨胀系数才是活塞环、支撑环磨损的根本原因。
从检修中发现,该机组振动大的原因是由于工艺流程中水汽分离器存在漏点,导致介质中水气大形成积液产生液击导致,漏点处理完成振动值在范围要求内,活塞环、支撑环依然胀死、磨损现象严重,所以振动大不是活塞环、支撑环磨损的原因。
通过工艺操作人员对介质气体进行调整以及增加管道滤网目数,提高了介质的纯净度,大大减少了介质中杂质颗粒,同时加强对注油器的清理,减少润滑油中的焦油。从而减少了油泥的形成,对活塞环、支撑环的磨损有一定的减缓作用,但不是根本原因。
通过技改活塞,将支撑环从120°单片式改为整圈,减少了备件更换次数,没有改变胀死、磨损情况。
从设备检修不断进行试验和分析发现,在此工艺条件下活塞环、支撑环的热膨胀系数不符合设备要求,导致经常出现活塞环胀死现象。活塞环、支撑环的硬度不足,通过对该工艺条件和气缸内套硬度进行计算定制专用的活塞环、支撑环,减小了膨胀系数、提高了硬度,从根本上解决了活塞环、支撑环磨损情况。