袁怀中
(中国石油四川石化有限责任公司,四川彭州 611930)
某炼化一体化项目污水处理厂设计污水处理能力为2500 m3/h,分炼油和化工各两条线进行,每条线的处理能力为设计处理量的50%。处理工艺为:罐中罐→DCI 隔油池→CAF 气浮池→均质池→DAF 气浮池→A/O 生化池→二沉池→高密度澄清池→V 形滤池。其中A/O(Anoxic/Oxic,生物脱氮)生化池好氧段工作原理为:池内活性污泥中的好氧微生物,在充分供氧的条件下借助生物酶的作用,将污水中的有机物和氨氮氧化分解为稳定的无机物质,使污水得到净化。只有控制好生化池好氧段的含氧量及微生物的其他需求条件,才能使微生物具有最大效益的有氧呼吸、生长繁殖。在这一过程中,生化池的罗茨鼓风机是氧气的供给设备。
某炼油化工A/O 生化池系统配置有7 台罗茨风机,其中3台大风量风机(额定流量为8250 Nm3/h)、4 台小风量(额定流量为2100 Nm3/h),向生化池好氧段供氧,以维持好氧微生物的活性以及氧化、分解污水中有机物和氨氮等。每台风机出口均设置安装有一台手动蝶阀,用于隔离单台风机与风机出口母管,当单台风机需要维修保养时,关闭该手动蝶阀就可以有效隔离母管。母管与各生化池分支之间的隔离阀,用于各生化池风量的调整,供给好氧段所需的氧量(图1)。
图1 生化池工艺流程
采用的三叶罗茨鼓风机,由德国AERZEN(艾珍)公司制造,型号分别为GM 150S 和GM 60S。风机由电机和机头两部分构成,其中机头是罗茨风机的主要工作组件,由侧板、机壳、主动叶轮、从动叶轮、同步齿轮、轴承组件、密封组件等组成(图2)。通过叶轮有规律的运转,以达到气体输送的目的(图3)。
图2 风机结构
图3 现场风机布置
三叶罗茨风机的工作原理:工作时耦合的转子以相同的速度作反向旋转,在转子分向侧,由于气室容积由小变大,此侧形成低压区,得以进气;在转子的合向侧,气室容积由大变小,此侧形成高压区,压送气体。气体由低压区向高压区的输送,则依靠转子任一端将气体从低压区沿机壳区间扫人高压区(图4)。
图4 工作原理
2018 年5 月16 日,炼油线风机K-0251C 在停运后发生倒转并发出剧烈碰撞声,随即关闭风机出口手动蝶阀,K-0251C停止倒转。检查该风机出口止回阀,发现出口止回阀损坏。离线解体风机本体,发现风机壳体出现裂纹、驱动端侧板出现裂纹,风机严重损坏(图5~图7)。
图5 损坏的出口止回阀
图6 风机壳体出现裂纹
图7 风机端板出现裂纹
2.2.1 直接原因
风机出口止回阀损坏,导致出口母管压力空气倒灌入风机,引起风机倒转,叶轮的同步性遭到破坏,影响同步齿轮的啮合,同步齿轮啮合间隙的变化,造成叶轮与侧板、机壳的摩擦,导致侧板、机壳损坏。
2.2.2 间接原因
(1)出口止回阀耐高温性能不佳。风机出口止回阀为橡胶制品,可在140 ℃以下长期运行。2018 年5 月,受上游炼化装置来水指标影响,污水生化池长时间处于高负荷状态,风机鼓风压力较高,相应地排气温度长期处于上线、甚至超限运行,导致橡胶止回阀老化加速、韧性降低,在风机停运瞬间止回阀受回座冲击、发生断裂。
(2)生化池鼓风系统设置不合理。该生化池鼓风系统设置的风机均为工频定速风机,并联母管,根据生化池溶解氧情况匹配大小风机运行。大风机流量8250 Nm3/h,小风机流量2100 Nm3/h,风机在匹配运行时系统母管超压,而母管无调压泄放手段。母管超压,风机出口温度急剧上升,直接对风机出口止回阀、风机本体、密封组件及转动部件造成严重伤害。
(3)设备定期检查维护不到位。日常巡检对风机出口温度监控不够,没有认识到温升对橡胶止回阀的严重影响,未严格按照风机说明书要求定期检查更换出口止回阀,设备管理人员、操作人员和维修人员均对止回阀的重要程度认识不高。
在风机出口母管上增引一DN200 mm支路至污水均质池,作为均质池曝气的一路气源。支路上安装调节阀,通过调节阀门开度来平衡风机出口母管压力,确保各风机出口处不超压(图8)。
图8 工艺变更流程
K-0251C 风机因出口止回阀损坏造成风机倒转损坏后,对其余风机开展了全面检查,检查发现其余风机出口止回阀都存在不同程度的老化龟裂现象,说明在运的所有风机出口止回阀都不能满足长期高温环境运行。为此,一方面及时联系厂家分析原因,检验止回阀橡胶成分,验证产品质量问题;另一方面建议提高止回阀橡胶材料等级,采用能长期耐高温环境的橡胶材料,以确保在合理的周期内止回阀不失效损坏。结合现场实际,厂家最终同意将原止回阀橡胶材料升级为耐高温性更好的硅橡胶。
生化池鼓风机K-0251C 等出口手动蝶阀原设计安装的是对夹式软密封蝶阀,由于长期在高温环境下运行,部分蝶阀橡胶密封面已出现老化、脆裂脱落现象,存在关闭不严的情况。如果该手动阀关闭不严,将无法对风机出口止回阀及风机本体进行隔离检查。为确保系统长期可靠运行,更换了所有风机出口的蝶阀,以不锈钢硬密封蝶阀代替原来的橡胶软密封蝶阀,进一步提高设备的本质安全。
(1)罗茨风机属于容积式风机,叶轮间隙的调整不当会造成风机出力不够、温度升高,内泄漏增大,其关键在于要调整好3个间隙,分别是叶轮与叶轮之间、叶轮与侧板之间以及叶轮与机壳之间。这3 个间隙视制造厂的不同有固定的标准和误差,应严格按制造厂标准调整好各部间隙。
(2)视磨损情况更换密封和轴承组件,但大修时要更换密封组件的橡胶密封圈、骨架油封等。
(3)同步齿轮的装配是罗茨风机装配的核心,一是同步齿轮的装配过程中叶轮要固定好,不能有丝毫的转动,否则会造成叶轮与叶轮啮合间隙的变化;二是同步齿轮与转轴的配合紧力要符合厂家要求,紧力过大会使轴径表面损坏并造成下次拆卸困难,紧力不够将造成齿轮松动,啮合不同步而损坏轮齿和叶轮等。同步齿轮的装配和拆卸必须采用液压推进器,紧力值参照液压压力表数值。
结合现场系统运行实际,参照风机使用安装说明和操作说明,进一步细化设备日常台历化工作,并按照台历化要求逐项落实、整改(表1)。
表1 罗茨风机台历化手册
台历化工作中需要重点说明的工作有以下4 项。
3.5.1 巡检工作
采用三级巡检的模式,运行班组人员每2 h 巡检一次,每个班次对风机进行一次测振测温工作,并将测振测温数据记录进台账;维保班组每天对风机巡检两次,记录振动温度数据一次;专业工程师每天巡检两次,并检查验证运行班组、维保班组巡检质量,抽查验证振动温度数据是否如实,并开展对数据的分析对比,及时发现振动、温度异常的设备,采取相应的措施解决。
3.5.2 离线状态监测工作
按照台历化工作要求,大风机属于B 类设备,每个月进行一次状态监测数据分析,小风机属于C 类设备,每3 个月进行一次状态监测数据分析;日常巡检中发现声音、振动温度等参数不正常,也可通知状态检测班进行现场状态监测;根据状态监测分析报告,及时安排相关检查工作。
3.5.3 入口滤网的定期检查
日常巡检关注现场压差表,达到上限时安排检查更换滤网;每半年的定期检查工作也必须要进行,防止由于现场压差表坏造成数据不准的情况发生。另外发现风机本体温度偏高,风压偏小时也要及时检查滤网,滤网堵塞长时间不处理会造成机体过热损坏,压差过大引起滤网破损等。
3.5.4 出口止回阀的定期检查
台历化工作是设备日常管理工作的基础,只有切实做好以上的日常维护和保养工作,才能确保风机及其系统在长期的运行中处于安全平稳良好状态。按照台历化要求,每个季度对止回阀解体检查一次,检查其橡胶密封面完好性、橡胶柔韧性,有无老化龟裂等。当生化池负荷高、母管风压接近规程上限值时,应重点关注风机出口排气温度,缩短止回阀检查周期。考虑到橡胶件自然老化寿命短的因素,需要按说明书要求,每2 年必须更换一次止回阀,以确保出口止回阀100%完好。
罗茨风机在污水处理厂的应用广泛,其性能优劣直接影响到污水处理能力,是污水处理厂重要的环保设备之一。尤其是生化处理系统的鼓风机,是污水处理厂关键设备中的关键,一旦出现故障将直接影响生化池内活性污泥的生存情况,重要程度不言而喻。经过上述措施的完善落实,2018 年9 月至今,该系统运行平稳可靠,期间虽然也经历过几次高负荷冲击,但设备运行表现良好,满足了长周期安全平稳运行的要求。