深部矿井通风系统调试优化方案与数值模拟分析

2022-12-29 08:55姚银佩
黄金 2022年12期
关键词:斜井中段运转

姚银佩

(长沙矿冶研究院有限责任公司)

某矿山由浅部开采逐渐进入深部开采,随着开采深度不断加大,采矿技术条件发生变化,需要采取相应的完善改进措施,及时对通风系统网络进行调节和优化,改善通风效果,满足矿山深部安全生产要求[1]。特别是矿山浅部工程结束转入深部工程的阶段性生产转变,通风线路延伸,阻力增大;矿山开采技术条件变化,风网复杂程度增加;主扇设备仍处于矿山开采前期的设计状态,叶片安装角度小,装置效率低,设备能力不足等。因此,在矿山转入深部工程后,要对矿井通风系统进行检测,进行必要的通风系统整体调试和优化,发挥矿井通风系统的潜力,选出一个投入少、效果好、周期短的优化方案,理顺通风系统网络,调整通风系统能力,确保满足矿井安全生产的需要。

1 工程背景

该地下开采矿山采用斜井开拓,主斜井和回风斜井(平硐)2个井筒通达地表,采矿方法为浅孔留矿采矿法,目前主要开拓中段为130 m、80 m、50 m、30 m中段,130 m中段为主要矿石运输中段,80 m、50 m中段为生产中段,30 m中段为探矿中段。根据矿山工程设计,矿山设计生产规模为7.0万t/a,深部通风系统为两翼对角地表抽出通风方式,通风系统设计风量为28 m3/s,系统阻力550 Pa,主扇型号为K40-6No.15。浅部中段作业结束后,转入深部工程开采,出现了井下风流风向紊乱,污风串联严重,污风难以及时排出等问题。为此,有必要进行矿山井下通风现状调查及检测,总结井下通风系统存在的问题,进行相应的通风风路调试与系统优化,以满足矿山井下生产通风需求,确保安全生产。

2 通风系统现场检测与问题分析

2.1 通风系统风量检测与分析

对通风系统主要节点风量进行现场实测,结果见表1。经分析可得出下列问题[2]:

表1 通风系统主要节点参数测定结果

1)通风系统总进风量为20.64 m3/s,总回风量为22.16 m3/s,系统进回风量基本平衡,但目前的风量未达到通风系统设计的风量。

2)二级斜井反向风流为80 m中段风流进入二级斜井,说明80 m中段风路控制设施不到位,造成污风串联,也反映了通风网络不完善。

3)130~170 m回风斜井回风量为16.70 m3/s,比地表回风口回风量小5.46 m3/s,说明315 m至130 m回风段存在漏风,漏风量为5.46 m3/s。若通风系统风量增加,则会进一步增大漏风量,需要查找漏风点并及时封堵。

2.2 主扇风机运转工况检测与分析

根据对通风系统主扇运转工况的试验与检测,其检测值见表2,叶片安装角度32°时,风机风量为22.16 m3/s,压力786 Pa;叶片安装角度>32°时,风机风量为24.10 m3/s,压力795 Pa。说明增加叶片安装角度,风机风量和压力增加不明显,风机已经发挥最大能力,但电流由60 A增大到80 A,风机运转功率增加,而风机运转效率降低,仅为52.85 %。所以,当前主扇风量不能满足通风系统需求,主扇叶片角度已经为最大安装角度,风量和压力基本达到了主扇的最大能力,增加叶片安装角度,不能提高能力,效率反而降低。

表2 主扇运转工况参数测定结果

3 风路调试与优化技术方案

3.1 查找封堵漏风点

矿山上部回风线路为利用浅部开采结束中段斜井回风,与浅部中段贯穿点比较多,需要逐一排查。采取砌墙方式封堵漏风点,采用水泥砂浆抹面,并做好回风巷道的疏通和维护工作,保证通风线路畅通[3-4]。

3.2 并联回风线路

通风系统总线路阻力大,主要原因为主回风平硐岩体比较破碎,后期采用砌碹支护,造成过风断面减小,增加了阻力;上部主回风线路(标高315~170 m)采用斜井(1#回风斜井、2#回风斜井)回风,通风线路比较长(>400 m),增大了阻力。

考虑主回风平硐岩性差,刷大断面支护费用高,工期长等问题,结合现场具体条件,采取上部主回风斜井并联回风天井降阻的方式[5-6],具体是在315~170 m中段查找、疏通或新掘错位回风天井,即315~290 m回风天井、290~250 m回风天井、250~210 m回风天井、210~170 m回风天井,与1#回风斜井、2#回风斜井并联回风,降低通风系统线路阻力。

3.3 主扇风机优化选型

当前主扇能力难以满足生产通风需求,必须提高通风系统能力,增加系统风量,可采取以下几个方案:

1)新购主扇风机。根据矿山井下实际情况,推荐主扇型号为K45-6No.15,其性能参数为:风量29.4~55.7 m3/s,风压1 101~574 Pa。

2)改造现有的主扇风机。改造后主扇和上述新购风机型号和能力相同。

3)采用串联主扇通风方式。在130 m回风斜井口串联1台30 kW风机,分段克服井下阻力。

4)采用并联主扇通风方式。在315 m回风平硐一侧通地表联巷处并联1台30 kW风机,共同克服井下阻力。

串联或并联主扇总装机功率较大,且安装施工较为复杂,主扇数量多,通风系统稳定性差;新购或改造主扇方式总装机功率较小,但新购主扇风机费用较高,并且需要拆除现有风机,安装新风机,砌筑风机风墙构筑设施。因现有主扇型号K40-6No.15和新主扇型号K45-6No.15为同一机号,所以只需购置风机轮毂、叶片、电动机及底座,在现有风机基础上直接安装改造即可满足要求,无需土建和构筑设施的施工,技术可靠,经济性好,施工简单。通过4种方式比较,优先选择主扇改造方式。

3.4 北部回风辅扇风机选型

矿山深部回风分为南、北两翼回风,北翼回风通过130 m中段回风巷道与南翼回风系统汇合进入上部回风系统。为平衡两翼回风系统的阻力,在130 m中段回风巷道安装辅扇风机增强北翼回风能力[7]。根据风量分配和两翼阻力差值,推荐辅扇型号为K40-6No.11,其性能参数为:风量7.7~16.7 m3/s,风压429~93 Pa。

3.5 通风系统优化方案

通过上述通风系统线路调试和优化,矿山通风系统仍为两翼对角地表抽出通风方式,由主斜井进风,二级斜井和三级斜井进入井下各中段,深部采用南、北两翼回风方式,北翼回风通过130 m中段回风巷道与南翼回风系统汇合进入上部回风系统,在130 m中段回风巷道增加辅扇K40-6No.11,调节两翼回风阻力平衡性,上部回风系统采用1#回风斜井、2#回风斜井与浅部中段错位回风天井并联方式回风至315 m回风巷道,再由315 m回风平硐口主扇K45-6No.15排出地表。优化后的通风系统网络示意图见图1。

图1 通风系统网络示意图

4 井下通风系统Ventsim数值模拟

4.1 通风系统Ventsim三维模型建立

通风系统Ventsim三维模型建立方法,将各中段CAD图形中的实测巷道以中线方式保存为dxf格式,再以实体方式导入Ventsim软件系统中,连接上下中段间井筒,然后设置井巷参数、风机及风门、风窗、风墙等通风构筑设备设施等,形成三维通风系统立体模型[8]。按照上述方式建立的井下通风系统优化方案Ventsim三维仿真模型见图2。

图2 通风系统优化方案Ventsim三维仿真模型

4.2 通风系统Ventsim仿真模拟结果

依据通风系统优化方案,315 m中段回风平硐口安装1台主扇,型号为K45-6No.15,叶片安装角度为35°;130 m中段回风巷道安装1台辅扇,型号为K40-6No.11,叶片安装角度为26°。在Ventsim通风系统仿真模型中设置相应型号风机,并模拟运行,主要进、回风井口的风量模拟结果见表3,风机的运转模拟参数见表4,风机运转工况点见图3。

图3 风机特性曲线与运转工况点图

表3 通风系统仿真模拟进、回风风量统计

表4 通风系统仿真模拟风机运转参数

4.3 仿真模拟结果分析

1)通风系统总进风量为29.7 m3/s,总回风量为30.3 m3/s,满足通风系统设计风量要求。

2)通风系统主扇风机叶片安装角度35°时的运转工况点为风量30.3 m3/s,风压943.2 Pa,风机运转效率为80 %,满足通风系统能力需求,并且留有可调节的空间。

3)通风系统辅扇风机叶片安装角度26°时的运转工况点为风量13.7 m3/s,风压205.8 Pa,风机运转效率为80 %,满足通风系统两翼平衡阻力的要求,并且留有可调节的空间。

4)系统回风量由22.16 m3/s增加到30.3 m3/s,增率为36.7 %;矿井总阻力由786 Pa增加到943.2 Pa,增率为20.0 %,阻力的增率是风量增率的54 %。根据风量与阻力的关系,可以看出并联线路后阻力降低相对明显。

5 工程应用效果

矿井通风系统优化方案现场施工完成后,对主、辅风机运转工况参数进行测定,主要测量工具为热敏式风速仪、精密数字压差计等。经现场检测,主扇风机实际运转工况为风量30.8 m3/s,风压990 Pa,风机运转效率为70.45 %;辅扇风机实际运转工况为风量14.3 m3/s,风压198 Pa,风机运转效率为70.57 %(见表5)。测定数据与设计及模拟数据相吻合,可以满足生产作业用风量需求。

表5 主辅扇风机实际运转工况参数

6 结 论

通过对矿山通风系统现状的调查与数据检测,分析出井下通风系统进回风线路风量、阻力、主扇参数等存在的问题,提出调试优化方案。利用Ventsim软件平台构建了矿山三维通风网络模型,验证了方案可行性。工程实施后对风机运行工况参数检测显示满足设计生产要求。

1)在上部回风系统查找封堵漏风点的基础上,利用错位天井形成并联回风线路,有效降低矿井通风阻力。

2)在现有主扇风机K40-6No.15基础上,改造成优化选型风机K45-6No.15,可以满足通风系统能力需求。

3)130 m中段回风巷道安装辅扇风机K40-6No.11,可以达到平衡南、北两翼回风线路阻力的目的。

4)调试优化方案投资少,工期短,供风量达到矿井通风生产的需要,可为类似矿井通风系统优化改造提供参考。

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