滚镀镍产品发生层间结合力不良的原因分析及解决方法

2022-12-20 10:29李宪正刘阳董玉良吴洋军李武生李勇陈树桐邹立一王克和
电镀与精饰 2022年12期
关键词:结合力内应力镀液

李宪正,刘阳,董玉良,吴洋军,李武生,李勇,陈树桐,邹立一,王克和

(1.大连永光科技有限公司,辽宁大连 116021;2.普兰店精饰电镀有限公司,辽宁大连 116000;3.大连市表面工程协会,辽宁大连 116021)

电镀镍的工业应用已经超过百年,在电镀产业中的地位举足轻重。其作为功能性或装饰性镀层广泛应用于机械、电子、汽车及日用工业品种[1-5]。目前挂镀镍工艺日臻完善,而滚镀镍在生产中往往出现工艺参数或镀液相关的诸多问题[6]。

滚镀镍过程出现镀层结合力不良,是实际生产中较常见的质量异常现象,影响的因素很多,如槽液性能、工艺参数、设备因素等,但每种因素的影响,都有其固有的缺陷特征。结合力不良会产生镀层脱落、开裂等后果,直接影响基体的硬度、耐磨性及耐腐蚀性能,因此提高结合力是保证滚镀产品质量最为重要的手段[7]。本文针对某生产单位出现的滚镀镍镀层层间结合力不良(镀层中间分离)现象进行了原因分析,并制定了解决方案。

1 不良现象

2020年某单位滚镍生产线生产的滚镀哑光镍产品(材质45#钢、规格ϕ10 mm×30 mm),经锉刀实验,发现镀层结合力不良,不良比例5%左右。在以后的生产中,不良率渐渐增加,导致停产。技术人员采取了降低电流密度、使用双氧水-活性炭处理镀液等方法,初期异常现象有所改善,但短期内镀层结合力不良又开始加重。因此,单位重新组织相关人员分析原因、寻找对策。

2 异常相关调查

2.1 缺陷特征检查

如图1所示,滚镀镍产品在结合力检验-锉刀实验后,工件端部倒角出有明显的镀层剥离现象。为进一步分析缺陷镀层产生的原因,抽取3件异常品,使用金相显微镜检测异常部位镀层剖面。结果如图2所示,金相照片清晰地显示:镀镍层分离均发生在镍层层间,并且分离线靠近基体一侧。

图1 镀层故障位置Fig.1 Plating failure position

2.2 现场工艺符合性调查

针对生产现场的各项工艺参数进行了细致的分析,镀液成分、镀液中的杂质金属离子及工艺参数的测试结果分别如图2、表2、表3和图3所示。

图2 镀镍层分离状态金相照片Fig.2 Metallograph of the separation status of nickel layer

分析现场镀液成分含量,结果如表1所示,各组分含量均符合工艺要求,因此推断镀液组分不是产品异常的原因[8-9]。

表1 镀液配方Tab.1 Composition of plating bath solution

测定了镀液金属杂质含量,结果见表2,可见镀液中金属杂质含量在合理范围内,未超过工艺容忍浓度[10]。

表2 镀液金属杂质含量Tab.2 Content of metal impurities in plating bath solution

核实电镀生产中温度、pH、电流密度及装载量等工艺参数的数值,如表3所示,现场各项参数皆符合工艺要求。

表3 工艺参数Tab.3 Process parameters

镀液进行赫尔槽实验。使用250 mL赫尔槽,电流1 A,温度55±1℃,电镀10 min[11]。结果如图3所示,试片自高至低电流密度区,呈均匀的哑光镀层,没有出现烧黑、烧焦的现象,属于正常状态。

图3 赫尔槽试片Fig.3 Hull cell test piece

以上实验结果排除了镀液及工艺参数造成产品不合格的可能性。

2.3 膜厚调查

现场调查,选取样品工件不同位置测量镀层厚度,标准膜厚为5~10 μm。如表4所示,槽液正常的工件平均膜厚为7.2 μm,槽液异常时工件平均膜厚为7.1 μm,二者数值相近,且都在标准膜厚范围内,未见明显差异。

表4 膜厚调查Tab.4 Film thickness investigation

3 原因分析

金相显微镜检查显示,本次异常是镀镍层层间出现分离现象,通常情况下,此种现象发生原因有三种可能:电镀过程中途断电、工件瞬间夹桶和镀层内应力过大。

如电镀过程中途断电,通常会导致整体结合力变差,而不是局部,另外,现场也没有发生如此大规模的断电现象;如个别工件可能瞬间夹桶,产生双性电极现象,异常现象不太可能会仅仅表现在端部倒角这么小的区域;因此判断本次异常是镀层内应力过大导致。

影响镀层内应力的主要因素有:槽液有机物含量、氯离子含量、工艺参数(温度、pH值、电流)、镀层厚度、金属杂质含量(尤其锌杂质含量)、基体残留应力等,综合以上调查分析,镀层应力过大应该是有机杂质含量过高导致,至于双氧水-活性炭处理无效的原因,可能是双氧水不能有效分解这些有机物,需要尝试一下高锰酸钾-活性炭联合处理的效果。

4 实验验证

4.1 实验室对异常槽液分别用双氧水-活性炭和高锰酸钾-活性炭处理

双氧水-活性炭处理方法:双氧水-活性炭联合处理:槽液加热至55±2℃(并保温)→用10%硫酸调整pH值至3.5→加入30%双氧水5 mL/L并搅拌均匀→槽液加热至65~70℃,搅拌40 min→用10%氢氧化钠溶液调整pH值至5.0→搅拌下分3次加入5 g/L活性炭,继续搅拌30 min→静置2 h后过滤→分析调整镀液成分、pH值调整至4.0→电流密度0.1 A/dm2,电解4 h→补加开缸剂2 mL/L。

高锰酸钾-活性炭联合处理方法:槽液加热至65±2℃(并保温)→用10%硫酸调整pH值至3.5→加入溶解好的高锰酸钾5 g/L,持续搅拌40 min→槽液加热至65~70℃,搅拌40 min→用10%氢氧化钠溶液调整pH值至5.0→搅拌下分3次加入5 g/L活性炭,继续搅拌30 min→静置2 h后过滤→分析调整镀液成分、pH值调整至4.0→0.1 A/dm2小电流密度电解4 h→补加开缸剂2 mL/L。

4.2 实验室槽液处理效果评价

镀液总有机碳(TOC)含量检测:TOC含量,异常槽液远远高于新开缸槽液,高锰酸钾+活性炭处理的槽液远低于双氧水+活性炭联合处理的槽液,见表5。

表5 TOC含量Tab.5 TOC content

镀层的内应力检测:异常槽液的内应力(张应力)远高于新开缸槽液,高锰酸钾+活性炭联合处理的槽液远低于活性炭双氧水处理的槽液,见表6。

表6 内应力检查Tab.6 Inspection of internal stress

另外,异常槽液颜色偏黑色、双氧水-活性炭联合处理的槽液颜色变化不大,高锰酸钾+活性炭联合处理的槽液颜色与新开缸槽液颜色接近。见图6。

以上实验室实验结果表明,异常槽液的有机物含量及镀层的内应力(张应力)较高,双氧水+活性炭联合处理效果优于双氧水+活性炭联合处理。

图4 镀液颜色Fig.4 Color of bath solution

5 解决方法

按上述实验方法,对现场槽液进行了高锰酸钾+活性炭的联合处理,试生产后,结合力不良现象消失。

为防止异常现象再次发生,将原槽液的每半年的双氧水+活性炭大处理,改为高锰酸钾+活性炭处理方法。槽液运行两年来,没有再出现镀镍层层间结合力不良的问题,质量一直保持稳定。

6 结语

本文针对一例滚镀哑光镍生产中出现的镍层间结合力不良的问题,经过对不良特征的深入检查、原因分析及实验验证,最终确定镀液有机杂质过多,致使镀层内应力过大,导致了镀层层间结合力不良情况的出现,进而制定了采用强氧化槽液处理方案,最终解决了问题。

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