卢敏荣
(福建龙净环保股份有限公司,福建 龙岩 364000)
焚烧技术作为一种能最大程度实现无害化、减量化和资源化的处理技术[1],被广泛应用于废液处理中。山东某化工股份有限公司一条己二酸生产线,在生产过程中产生大量的皂化废碱液。为减少环境污染,采用焚烧法对皂化废碱液进行处理。皂化液在焚烧炉内悬浮燃烧,生成固碱(主要成分为纯碱)随烟气带出[2],经除尘器处理,不但可以回收化工原料纯碱(Na2CO3)和副产品蒸汽,而且还可以消除二次污染,具有良好的经济效益和社会效益[3]。焚烧炉尾部采用静电除尘器在对烟气进行处理的同时可回收Na2CO3。近年来随着环保要求的提高,原有的静电除尘器性能已不能满足排放要求,本项目经过多方比较,最终采用高温超净电袋复合除尘器进行提效改造。
高温超净电袋复合除尘器是在一个箱体内紧凑安装电场区和滤袋区,有机结合静电除尘和过滤除尘两种原理的一种除尘器[4],其结构见图1。高温含尘烟气经进口烟道流入,在进口喇叭内部得到缓冲、扩散、均衡后低速进入电场区,粉尘在电场区荷电且80%以上的荷电粉尘被收集,被收集的粉尘直接沉降至灰斗,未被电区捕集的少量荷电粉尘在合金纤维滤袋区被过滤拦截,粉尘被截留在滤袋外表面,纯净的气体从滤袋内腔流入上部的净气室,最后从出口烟道排出,实现了烟尘净化目标。
图1 高温超净电袋复合除尘器结构示意图
(1)除尘效率长期高效稳定。高温超净电袋复合除尘器的除尘效率不受煤种变化的影响,滤袋采用高精度过滤滤料,增强对可吸入颗粒物(PM10)和细颗粒物(PM2.5)等微细粉尘的捕集,降低排放浓度,可实现排放浓度长期稳定<10mg/Nm3,甚至<5mg/Nm3。
(2)采用耐高温合金纤维滤袋。合金纤维滤袋是高温超净电袋复合除尘器的核心部件之一,由合金纤维经过无纺铺制后烧结而成,具有良好的焊接性能、加工性能、导热性和高韧性,并且耐高温(使用温度最高可达800℃)、过滤精度高、孔隙率大、透气性好、过滤阻力低,能有效阻挡细粉尘的渗透,提高除尘器的过滤效率,降低运行阻力。
(3)滤袋寿命长,无二次污染。合金纤维滤袋的使用寿命一般比常规化纤滤袋长2—3 年,并且废旧合金纤维滤袋回收利用简单、价值高、无二次污染。
(4)阻力低,清灰效果好。前级电场区发挥了高效除尘与荷电作用,滤袋区粉尘浓度低,滤袋堆积粉尘厚度相对速度降低。荷电粉尘形成的蓬松粉饼层加大了孔隙率、提高了透气性、降低了滤袋阻力。由于合金纤维滤袋具有透气性好、机械性能好等特点,因此在清灰过程中变形小、振动频率高。喷吹时造成的高振荡频率有利于清灰。
(5)结构紧凑。在同一箱体内紧凑安装了电场区和滤袋区,有机结合了两种除尘器的结构特点,占地面积小。
(6)节能效果显著。由于采用高效能高压电源,清灰周期长、压缩空气消耗量小、运行阻力低,因此高温超净电袋复合除尘器的综合能耗更优。
本项目原配套一台单列四电场高压静电除尘器,一电场采用高频电源,其余三电场采用工频电源。因环保要求的不断提高,需要进行改造,改造部分是除尘及其配套的电气、电控和分散控制系统(DCS)部分。原静电除尘器技术参数见表1。
表1 原静电除尘器技术参数
本次改造在原静电除尘器基础上,保留第一、二电场,并更换原第一、二电场的阳极板、阴极框架,以保证电场的除尘效率,同时拆除第三、四电场的阴阳极及高低压设备,腾出来的空间用来布置滤袋,在整体上形成“两电场+两袋区”的电袋复合结构。电袋复合除尘器的改造方案见图2,设计参数见表2。
图2 电袋复合除尘器改造方案图
表2 电袋复合除尘器设计基本参数(单台除尘器的数据)
皂化废碱液采用焚烧法处理后,产生的尾气具有高黏结性,其烟尘颗粒细、轻,易回潮、易结晶,除尘难度较大,鉴于此烟气工况特性,本项目采用计算流体力学(CFD)模拟技术、高温高精度合金滤袋、优化预涂灰配置、压缩空气预热、增设振动设备等措施,保障出口粉尘浓度实现超低排放。
2.3.1 CFD 模拟技术
CFD 模拟是一种模拟计算除尘器内部气流流场,流量分配非常先进、有效的技术手段,利用CFD 模拟技术对除尘器内部结构设计进行指导,以确保内部气流流场合理、流量分配均匀。CFD 模拟见图3、图4。
图3 CFD 模拟迹线图
图4 CFD 模拟速度云图
2.3.2 高温高精度合金滤袋
合金纤维滤料由微米级丝径的合金纤维经过无纺铺制后烧结而成,相对传统滤料具有耐高温、耐腐蚀、耐磨、耐热冲击高、机械强度高、无二次污染等诸多优点,适用于本项目烟气工况。在虚拟设备接口(VDI)上进行滤料过滤性能测试,得出以下结果:
(1)合金纤维滤料的除尘效率、出口粉尘排放浓度与覆膜化纤滤料基本相当,优于化纤梯度滤料。
(2)合金纤维滤料老化后的残余压降与化纤滤料基本相当。
因此,合金纤维滤料是本项目理想的高温烟气过滤材料。
2.3.3 预涂灰
皂化液是一种棕黑色黏稠液体,而且其热值较低,焚烧时需要浓缩并辅助投油助燃。在焚烧炉点炉初期,未完全燃烧的皂化液和油滴进入除尘器袋区并附着在滤袋表面,影响滤袋清灰效果,同时减少了滤袋过滤面积,对电袋复合除尘器性能有着极大影响。因此,在点炉前,为保护金属滤袋,保证电袋复合除尘器正常运行,确保除尘器性能,需要对电袋复合除尘器进行预涂灰。
一般电袋复合除尘器预涂灰的材料为Ⅰ级粉煤灰,但本项目烟气的粉尘主要成分为Na2CO3,具有较高的回收价值。为不影响收集下来的Na2CO3品质,预涂灰的材料选用原除尘器收集下来的碱灰。
2.3.4 压缩空气预热
袋区的清灰方式是行脉冲喷吹,即在滤袋上方设置喷吹管,喷吹管连接气箱,气箱上装有脉冲阀,气源为压缩空气。当脉冲阀对滤袋进行清灰时,由脉冲阀喷射出来的高速气流使滤袋内部压力急剧上升,滤袋迅速膨胀。当滤袋膨胀到极限时,由于滤袋张力的作用产生振动,并开始收缩,此时附着在滤袋表面的粉尘层在惯性力的作用下从滤袋上脱落。
皂化液经过焚烧后产生的烟气中含有大量的水汽。当进入到除尘器内部的气体温度较低(如冬季)时,可能会造成局部水汽凝结,碱灰具有吸湿性,易凝结在滤袋表面,影响清灰效果。因此,本项目在气源管道上设置空气电加热器设备,对脉冲喷吹气源进行预加热,大大降低了碱灰凝结的可能性。
2.3.5 增设振动设备
在重力的作用下,少部分烟尘经过自然沉降,沉积到进口喇叭底板处。由于皂化液焚烧产生的烟尘颗粒细、轻,易回潮及结晶,如不能及时将其从底板处清除,极易因吸收烟气中的水汽而结晶。随着烟尘的堆积,结晶越来越厚,直接影响进口喇叭的气流分布,严重时会造成阳极板与阴极线之间的搭桥短路。
由于除尘器采用刮板机进行输灰,连接处容易有冷风进入灰斗。若灰斗壁板上的碱灰不能及时掉落至刮板机内,会在灰斗壁板处回潮结晶,造成灰斗积灰,使除尘器产生严重的安全运行隐患。
通过在进口喇叭底板、灰斗壁板处增加相应数量的振动设备,设置相应的运行程序,可以较好地解决此类问题。
本项目于2020 年9 月改造完成并投入运行,投运以来各设备运行稳定可靠,性能指标优良。对高温电袋复合除尘器的性能测试表明,除尘器出口颗粒物排放浓度为2.5mg/Nm3、阻力为466.7Pa,优于设计要求,实现了超低排放。
采用高温超净电袋复合除尘技术对原静电除尘器进行提效改造后,不仅可以实现长期稳定可靠的超低排放,同时可降低电耗、减少排污费,具有良好的经济性。高温超净电袋复合除尘器的成功应用,为皂化废碱液焚烧炉实现超低排放提供了全新的技术路线,也为该技术在有色、钢铁、水泥、化工等非电领域的推广奠定了基础。