恩他卡朋的合成

2022-10-16 05:21宋利星胡群林赵敏卜正刚周卫国吴范宏
当代化工研究 2022年18期
关键词:产率硝化收率

*宋利星 胡群林 赵敏 卜正刚 周卫国 吴范宏,*

(1.上海应用技术大学化学与环境工程学院 上海绿色氟代制药工程技术研究中心 上海 201418 2.华东理工大学化学与分子工程学院 上海 200237 3.浙江野风药业股份有限公司 浙江 322105)

1.前言

恩他卡朋(Entacapone,1),化学名为(E)-2-氰基-N,N-二乙基-3-(3,4-二羟基-5-硝基苯基)丙烯酰胺,是由芬兰Orion Pharma公司开发的抗帕金森病药物,美国食品药品监督管理局(FDA)于1999年10月批准该药上市。恩他卡朋是一种特异性外周儿茶酚胺-O-甲基转移酶抑制剂(COMTI),可使左旋多巴的消除半衰期延长33%,生物利用度提高35%,从而延长左旋多巴的维持时间,同时不会升高左旋多巴的浓度,用于帕金森病(Parkinson’s Disease)的辅助治疗[1-2]。

恩他卡朋的结构有顺反(E/Z)两种异构体,其中E构型是恩他卡朋的活性构型,目前文献报道的合成方法较少,几乎都是以3,4-二羟基-5-硝基苯甲醛(4)和N,N-二乙基氰乙酰胺(7)为原料,在无水乙醇或异丙醇中,在哌啶或哌啶、乙酸的作用下经Knoevenagel缩合得到粗品2-氰基-3-(3,4-二羟基-5-硝基苯基)-N,N-二乙基丙烯酰胺(含E/Z构型);粗品在酸的作用下纯化得到目标产物—恩他卡朋。上述路线中,反应物及催化剂用量大且价格昂贵,产率低,反应条件较苛刻,不是环境友好绿色的合成路线,不适合工业化生产。

本研究在文献[3-7]基础上进行了工艺改进。已报道的制备3需要乙酰化保护酚羟基、硝化后再脱去保护基,反应比较繁琐,本研究采用二氯甲烷为溶剂,低温直接硝化制得3,简化了反应步骤,收率由60%提高至80%。此外,3脱甲基时文献中用乙酸和氢溴酸加热回流,副产物较多,而且乙酸不易除去,后处理麻烦,产率较低;本研究采用三氯化铝和吡啶,反应时间缩短,产率由63%提高到85%,产物纯度由90%提高到99%。本研究在制备6时,在反应温度和溶剂上做了优化,以乙醚为溶剂,低温反应,直接得到黄色液体,减少副产物的生成,后处理不用减压蒸馏,便于操作。改进后的合成路线,如图1所示:

图1 1的合成路线

以香兰素(2)为原料,经低温直接硝化[8],脱甲基[9]后制得3,4-二羟基-5-硝基苯甲醛(4);氯乙酰氯(5)经酰胺化,氰化制得N,N-二乙基氰乙酰胺(7),4与7经knoevenagel缩合反应制得粗品恩他卡朋,接着对含顺反异构的粗品重结晶纯化得到E构型的1。总收率由文献的17%提高到31%。

2.实验部分

(1)测试仪器

熔点采用上海仪电WRS-1B数字熔点仪测定。1H-NMR用Bruker AM 500(500MHz)核磁共振仪测定,TMS为内标。含量测定采用岛津SHIMADCU高效液相色谱仪(进样泵:LC-10AT,检测器:SPD-10A)测定。

(2)实验试剂

分析纯:二氯甲烷,无水硫酸钠,乙酸乙酯,吡啶,盐酸,二乙胺,碳酸氢钠,甲醇,氯仿,甲苯,哌啶,冰乙酸。

化学纯:无水三氯化铝,氰化钠,30%液体氰化钠。

(3)合成路线

①3-甲氧基-4-羟基-5-硝基苯甲醛(3)的制备

将香兰素(2)(25g,0.164mol)溶于150mL二氯甲烷中,搅拌溶解,冷冻机冷却至-10℃,用恒压滴液漏斗缓慢滴加发烟硝酸(13.1g,1.2eqv),控制滴加速度,保持温度在-5℃~-10℃之间,约3h滴加完,滴完后于室温下搅拌2h,固体析出,抽滤,固体用冰水洗至滤液为中性,黄色固体颜色由深变浅;滤液用冰水洗涤,无水硫酸钠干燥,蒸去溶剂二氯甲烷,得深黄色固体,合并两种固体,真空干燥,得黄色固体3(28g,86.4%),mp:176.4~176.7℃,HPLC含量98%。

②3,4-二羟基-5-硝基苯甲醛(4)的制备

将5-硝基香兰素(3)(10g,0.051mol)溶于100mL乙酸乙酯中,搅拌下分批加入研细的无水三氯化铝粉末(7.5g,0.056mol),待溶解后,溶液由黄色变为红色,用恒压滴液漏斗慢慢滴加吡啶(21g,0.224mol),反应放热,反应液的颜色加深,约3h滴加完后,再加热回流反应3.5h,接着降温至60℃,加入碎冰和盐酸混合液50mL,于30℃下反应2.5h,冷却,固体析出,抽滤,冰水洗涤滤饼,干燥得黄色固体4(8.8g,94.2%),mp:134.4~135.1℃,HPLC为99.1%。

③N,N-二乙基氯乙酰胺(6)的制备

将二乙胺(12.5mL,0.12mol)溶于50mL无水乙醚中,冷却至-10℃以下,剧烈搅拌下用恒压滴液漏斗缓慢滴入氯乙酰氯(6mL,0.075mol),保持温度不超过-10℃,滴加过程约需1h,滴毕后在-10℃下继续反应1h,室温放置过夜。抽滤得浅黄色滤液,滤液再依次用稀盐酸溶液,稀碳酸氢钠溶液,冰水洗涤,无水硫酸钠干燥,浓缩液体,得淡黄色油状物(6)(9.2g,81.9%)。b.p.:85℃/1mmHg。

④N,N-二乙基氰乙酰胺(7)的制备

将(6)(6.4g,0.043mol)加入44mL水中,再加入20g 30%液体氰化钠,室温反应2h后,加入6mL冰醋酸,使溶液成酸性,加氯仿萃取,有机相水洗后,无水硫酸钠干燥,浓缩得黄色液体(7)(6.3g,96.4%)。Bp:110~113℃/1mmHg。

⑤恩他卡朋(1)的制备

将4(3g,0.016mol)和7(3.21g,0.023mol)溶于40mL甲苯中,加入1mL哌啶,在氮气保护下加热回流反应15h,至原料反应完全,浓缩少量溶剂,趁热加入10mL盐酸和20mL冰水,搅拌过夜,固体析出,抽滤,用冷的甲苯洗涤,得黄色固体3.6g(含E和Z构型的粗品);mp:154~155℃,收率为:73.2%。

将此黄色固体3g溶于8g乙酸,加0.5mL盐酸,加热90℃至溶解完全,再缓慢冷却至20℃,搅拌20h,10℃再搅拌7h,抽滤,固体用冷的甲苯-乙酸(V:V=1:1)30ml洗涤,再用冷的甲苯洗涤,干燥得黄色固体1(1.8g,60%),mp:161℃~161.7℃,HPLC为99.8%,总收率31%。

1HNMR(CDCl3)δ:1.25(d,6H,2×CH3),3.5(s,4H,2×CH2),6.0(s,1H,C=CH),7.5(s,1H,ArH),7.8(s,1H,ArH),8.0(s,1H,OH),10.9(s,1H,OH)。EI-MS:m/z(%)=305([M]+),306.0([M+1]+),与文献[3]一致。

3.结果与讨论

相对于文献我们对工艺进行了如下优化和改进:

(1)在中间体3的合成中,我们采用低温直接硝化,考察了温度、原料比、硝化试剂和溶剂等因素对反应的影响,确定了原料比(1:1.2)、温度(-10℃)以发烟硝酸为硝化试剂,以二氯甲烷为溶剂等实验条件,达到了较好的收率(86.4%)。

对于本反应,硝酸量多导致原料可能被氧化,因此原料比中硝酸量不能过多;固定反应温度为-10℃时,我们尝试了原料比为1:1.6、1:1.5、1:1.4、1:1.3和1:1.2五组实验。试验结果发现原料为1:1.2时,产率达到86.4%。不过此时HPLC显示产物中含有1%的原料。所以硝酸量不能再低。在原料比为1:1.2时,产率最高,产物纯度也最高,见表1。所以我们选择最佳原料比为1:1.2。

表1 原料比对反应的影响

对于硝化试剂我们主要考察了发烟硝酸,混酸和65%的硝酸。混酸硝化法是在硫酸介质中硝化,可能发生磺化副反应,我们用混酸做硝化试剂时,得到产物颜色较深,产物为土黄色,可能与浓硫酸的氧化性有关;且产率也不高。所以没有选择混酸作为硝化试剂。用65%的硝酸硝化,产率为81%;而用发烟硝酸硝化时,产率相对高,为86.4%。实验结果见表2,因此选用发烟硝酸作为硝化试剂。

表2 硝化试剂对反应的影响

我们也对该反应的反应温度进行了考察。由表3可知,温度最好控制在-10℃。温度过高时,产物量少且颜色比较深,产率相对低,温度在-10℃以下变化不大,因此-10℃为该反应最适宜的温度。

表3 温度对反应的影响

对于反应溶剂,我们尝试了二氯甲烷和乙酸及其混合溶剂。见下表4。实验结果表明,使用二氯甲烷作为反应溶剂,收率最高;使用乙酸作为反应溶剂,收率最低。并且乙酸的凝固点低,冷却时容易结块,导致搅拌不动,最后需要补加少量有机溶剂二氯甲烷,才能搅拌反应。因此,该反应选用二氯甲烷作为反应溶剂。

表4 溶剂对反应的影响

(2)在中间体4的合成中,我们尝试两种方法,一种是采用氢溴酸和醋酸来脱甲基;另一种是采用无水三氯化铝和吡啶来脱甲基。最终发现使用三氯化铝和吡啶反应更快,收率也得到了提高。我们对溶剂和原料比做了优化,提高了产率,使产率由75%提高到92%。

(3)在中间体6的合成中,我们改变温度和滴加次序,低温酰胺化,得到淡黄色液体,不需要再减压蒸馏。

(4)在中间体7的合成中,我们尝试用30%液体氰化钠,室温在水做溶剂下直接反应,也得到了很好的产物收率,为92%。与文献用固体氰化钠,在50%甲醇水溶液中加热回流7h相比,反应时间缩短,产率大大提高,成本也有所降低。

(5)在Knoevengal缩合反应中,采用甲苯做溶剂,反应完趁热加入盐酸和冰乙酸得到固体产物。溶剂可以回收利用,优化了工艺。

4.结论

本研究在文献基础上,对恩他卡朋的工艺进行了多处改进。首先换用二氯甲烷为溶剂,直接低温硝化即得3,反应操作简单,收率由60%提高到80%。其次,中间体3脱甲基时采用三氯化铝和吡啶,缩短了反应时间,产率由63%提高到85%,产物的纯度由90%提高到99%。然后,在制备6时,通过优化反应温度和溶剂,以乙醚为溶剂,低温下反应,直接得到黄色液体,减少副产物的生成,后处理不用减压蒸馏[10],便于操作。优化后的工艺,不仅反应步骤缩短、操作更简单,产品总收率也由文献报道的17%提高到31%。

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