魏 哲
(山西工程职业学院,山西 太原 030009)
国内顶底复吹转炉多使用透气砖式底吹供气元件[1],底吹供气强度较小,不易形成底吹蘑菇头保护底枪,且炉底容易上涨造成底枪堵塞或炉底蹿气侵蚀炉衬,造成炉衬侵蚀不均衡,转炉炉型变差,搅拌不均匀。本文采用“中心管+环管”强底吹供气模式,研究转炉炉底和炉型的维护技术,实现了转炉炉型的稳定控制。
某钢厂拥有2座180 t转炉,曾使用弥散型透气砖底吹供气装置,供气强度小,易因炉底串气造成耳轴等部位炉衬侵蚀严重,炉龄缩短。为延长炉底底吹寿命,提高供气强度,维护好炉型,保证经济炉龄,采用“中心管+环管”强底吹供气模式,其中“中心管”内径7 mm,“环缝”宽度1 mm,6个底吹元件在距离炉底中心0.4D范围内不同位置布置,底吹强度由0.03 Nm3/(min·t)提高到0.17 Nm3/(min·t),满足了转炉大流量底吹要求,大幅提高熔池钢水搅拌强度,有效促进了炼钢碳氧反应的进行[2]。
图1 底吹元件布置示意图
当使用透气砖供气元件时,由于供气压力小,气流以气泡的形式进入熔池,底吹部位产生“气锤效应”,气泡脱离透气砖端部的瞬间对其周围的耐火材料产生冲击,同时引起局部的钢水剧烈搅动,由于气体与钢水的共同冲刷,在透气砖周围形成凹坑,凹坑越深对流传热越差,越加剧透气砖的蚀损[3-4]。因上述原因,透气砖寿命缩短,再加上底吹供气强度小容易被渣层覆盖造成底吹堵塞,导致炉役中后期炉底实际没有底吹效果,并且炉底增高后,整个炉型结构变差,流场紊乱,炉衬整体侵蚀加快。
(1)快速成渣
使用“中心管+环管”底吹供气元件后,底吹强度大大增加,消除了底吹堵塞影响,同时使吹炼结束保持较大留渣量可行,使下炉转炉后快速成渣,并且前期渣具有一定碱度及MgO含量,避免了前期酸性渣对炉衬的侵蚀。
(2)炉底流动改善
使用透气砖时,熔池搅拌主要依靠顶枪氧气搅动,氧枪射流冲击液面形成凹坑,重力作用下凹坑边部钢液向下运动,周围钢水填补这部分钢水位置带动钢水运动。这种情况下熔池表面搅拌较好,但是熔池内部搅拌较差,透气砖供气强度小,炉底钢水流动较弱,容易形成积渣造成炉底上涨[3]-[4]。使用“中心管+环管”底吹供气元件后,底吹强度大大增加,底吹气体带动钢水向上的动能增强,在炉壁与底吹元件间形成较强的底部环流,能够避免渣子粘附,保持炉底高度。
(3)冷却效果加强
“中心管+环管”供气保证底吹元件有良好的冷却性能,实际使用中在底吹元件上面不会形成蘑菇头,但是以底吹眼为中心会形成直径接近20 cm的暗圈,表明这一区域温度较低,减少了耐火材料的侵蚀,“中心管+环管”底吹元件吹炼过程中温度变化范围要比使用透气砖时小。
(4)隆起保护
底吹供气强度提高后,炉壁与底吹元件间形成的底部环流变强,钢水沿炉壁向下运动冲击炉底部位移动,由透气砖供气时接近透气砖向炉壁方向移动,距离底吹元件有一定距离,使钢流在底吹元件之前上扬,非但不会形成凹坑,反而会在底吹元件周围形成一定高度的隆起,对底吹元件形成保护。
随着转炉底吹供气强度增加,熔池搅拌效果明显改善,由于转炉采用溅渣护炉技术,溅渣结束后炉底有一定渣层,这对有效底吹强度有一定的抵消作用[5],在保证底吹寿命的前提下,要提高转炉熔池的动力学效果,选择将底吹供气强度提高到0.25 Nm3/(min·t),提高供气强度是保证良好底吹效果的关键因素。
为此开展试验研究,确定冶炼过程各阶段转炉底吹供气强度如表1所示:
表1 180t转炉底吹元件改造后冶炼各阶段供气制度表
底吹供气强度提高后,可有效增强底吹搅拌效果,促进脱磷脱碳反应进行,加快熔池脱碳速度,降低钢液中溶解氧含量。采用新型供气元件后,优化调整了转炉底吹供气强度。对比180 t转炉工艺优化前后转炉冶炼过程中底吹供气强度曲线如图2所示。
图2 180 t转炉工艺优化后底吹供气强度
转炉底吹供气系统改造后,改变了原底部供气不足的状况,提高了熔池搅拌能力,增加了渣钢反应界面,促使碳-氧反应均衡进行,吹炼更加平稳,脱碳速度加快,供氧时间缩短。同时使熔池内钢水成分和温度分布更加均匀,有利于准确控制出钢温度和钢水成分,提高钢水质量[6]。
180 t转炉的炉底厚度为1 250 mm,冶炼过程定期采用测厚仪对转炉炉型进行测定,依据测量数据进行动态监护。采用新型底吹供气元件和高强度供气制度后,针对新炉役初期,试验确定新砌炉底以侵蚀250 mm为宜,原因是底枪耐火砖侵蚀250 mm时,上面覆盖100~200 mm的渣层加以保护,正好与炉底厚度相仿,既能保证供气元件的透气效果,又能保证稳定的炉容比,便于炉型稳定控制。
通过不断试验实践,确定炉底维护控制要点为:
(1)通过测量炉底,将炉底变化幅度控制在100~200 mm以内;当炉底过薄,侵蚀厚度≥300 mm,应采取延长溅渣时间、加大溅渣频率、粘渣挂渣等方法,促使炉底生长。
(2)根据底吹供气元件的压力-流量关系、炉底测量结果,若发现炉底上涨较高,采取如下措施:
①溅渣护炉采用“两低、一高、一短”的方法,即“两低”指溅渣枪位低,渣中(MgO)要低(8 %~10 %)。“一高”指溅渣N2压力要高。“一短”指溅渣时间要短,基本上≤3.5 min。
②采用提高底吹气量的方法,增加复吹效果。
③采用出钢后不调渣工艺,直接进行溅渣操作。
(3)转炉冶炼各阶段底吹供气流量根据炉役不同阶段进行调整,以保持底气畅通为目标,同时对炉底溅渣层的厚度做出规定,炉役前期100 mm左右,炉役中期150~200 mm,炉役后期200~250 mm。
针对大流量转炉底吹供气工艺,进行了转炉炉型的维护技术研究,实现了转炉炉型的稳定控制。主要技术措施如下:
(1)采用“中心管+环管”底吹供气模式后,研究计算了底吹气体不同的压力、流量时,中心管气体冲入钢液受热膨胀的高度,确定底吹供气强度≥0.10 Nm3/(min·t),底吹气体形成的钢水流动不会对炉底耐火材料造成侵蚀形成凹坑。
转炉底吹供气元件实现单独供气模式后,转炉各支管底吹供气流量根据不同吹炼阶段、侵蚀情况动态调整,保持底气畅通和炉底侵蚀均匀,避免了蹿气造成局部搅拌过大对耳轴炉衬等部位的侵蚀。
(2)转炉底吹供气强度增加后,消除了底吹元件的堵塞,转炉溅渣后保持较大的留渣量,提高了下一炉转炉前期成渣速度,避免了前期酸性渣对炉衬的侵蚀;
(3)在稳定控制炉底厚度的同时,优化了转炉溅渣工艺,底吹气体冷却后的炉渣粘附力强,炉衬厚度控制稳定。转炉溅渣工艺参数见表2。
表2 转炉大流量底吹供气下溅渣工艺制度
(4)优化转炉装料前铺底石灰加入量及加入工艺。石灰、轻烧白云石等辅料加入量增大,石灰加入后摇炉使石灰铺到加废钢冲击区,减少废钢对炉衬的冲击,规定废钢加入后再加铁水操作,使铁水冲击到废钢上,避免铁水流对炉衬侵蚀,保证转炉炉型不变。
采取炉底炉型维护技术后,分析对比1#BOF本炉役和2#炉上炉役(全部使用透气砖)炉衬侵蚀情况,具体分析如下表所示:
表3 炉衬侵蚀情况比较
通过上表数据对比可知,1#转炉的炉衬侵蚀(冶炼脱硅炉衬侵蚀厚度除外)明显低于2#转炉,说明目前1#转炉使用的底吹供气模式(中心管+环管)炉衬的侵蚀速度最慢,在耳轴部位体现的更为突出,这与1#转炉底吹一直裸露有一定关系。
图3 1#BOF本炉役炉况
图4 2#BOF上炉役炉况
通过对比上图可知:1#转炉炉底维护的比较好,基本没有出现炉底大的起伏,仅在冶炼完脱硅后特意将炉底维护起来;2#转炉使用透气砖时炉底维护的非常不好,长时间处于高炉底情况。上述情况间接表明了1#转炉底吹供气模式,即“中心管+环管”的底吹效果是最佳的。
图5为180 t转炉炉龄2 600次时使用不同底吹供气元件炉型比较,可以看出使用透气砖时炉型较差,炉底高低不平,造成耳轴部位侵蚀大;转炉使用“中心管+环管”时,炉底高度均匀,整体炉型良好,炉衬侵蚀很小。
(a)使用“透气砖”时炉型 (b)使用“中心管+环管”时炉型图5 180 t转炉使用不同底吹供气元件时炉型比较
通过分析使用透气砖时炉衬侵蚀,探索了“中心管+环管”底吹供气模式炉衬维护机理,开发了转炉强底吹供气制度,实施单独供气模式,设置冶炼各阶段供气强度,并根据炉役不同阶段进行调整;在稳定控制炉底厚度的同时,采取优化转炉溅渣工艺、溅渣后保持较大的留渣量、装料前调整铺底石灰加入量及加入工艺等措施,实现了炉底和炉型的稳定控制。
在强底吹供气模式下,溅渣护炉效果好,炉衬侵蚀小,解决了转炉底吹元件供气量小不易形成蘑菇头、炉底上涨堵枪或蹿气侵蚀炉衬、
底吹元件不能单独供气、某一底吹管堵不能及时复通,造成偏流搅拌不均匀等问题。当前转炉各部位炉衬侵蚀速度在0.5 mm/炉以下,整体炉型维护较好。此外,转炉底吹寿命得到了较大提升,达到了保持底吹效果与炉底侵蚀间的平衡,实现了底吹与炉龄同步的目标。