董师帅,赤孟博
(河南永锦能源有限公司,河南 许昌 461670)
211 巷道的开口处位于830 南翼皮带巷内部6号导线点前21.7 m,其角度为270°,沿9 号煤层的顶板进行施工。掘进巷道断面的宽和高分别为4.8 m和3.0 m,巷道掘进所采取的工艺为综合化机械掘进,掘进长度已经有480 m。
211 巷道在掘进的过程中采取局部通风机来实施供风,通风机共有两台,功率为55 kW,型号为FBD,安装部位处于巷道开口向北20 m 的进风流之内。局部通风机需要配置相应的联锁开关,风机所配置的专用电源将与1 号配电点的660 V 移变和3 号高压配电开关进行连接[1]。备用电池主要与2 号配电点的660 V 移变及8 号高压配电开关进行连接。风机与风筒形成连接,其中风筒的半径、长度分别为0.5 m和10 m,其出风口与作业面之间的距离<10 m。
在掘进过程中,211 巷道内每隔50 m 需要配置一个喷雾洒水降尘设备,该设备的工作原理为:借助巷道存在的静压作用,利用高压喷头将水源进行雾化处理,以实现降尘效果,洒水量为0.5 m3/min。
1)自动化水平较低。传统通风系统采用的局部通风机不能实现自动化切巷,需要人工介入切换,风机进行切巷的过程中不具备倒机不停风的功能,供风的过程中风机即使发生故障也不能及时做出预警[2]。同时,地面操控室不能对风机运行过程中的各个参数进行有效监测,不具备较高的自动化水平,且极易发生故障。
2)无法有效控制风流的温度。传统通风系统主要是借助局部通风机向作业面压入新鲜的风流,由于该矿井存在较长的通风路线,其内部的温度一般为17 ℃,在掘进的前期阶段,该巷道的温度相对较低,在后期的延伸工作中具备较高的稳定性,供风的风流温度无法达到施工要求。
3)无法调节风速。在对该巷道的前200 m 进行掘进时,风筒的漏风系数及风阻相对较小,作业面的风速可以达到2.1 m/s。在掘进之后,作业面形成的高速风流将会导致作业面出现大量粉尘,不仅影响生产,而且在后期掘进过程中也会不断增加巷道内部的阻力。当掘进工作进行到500 m 的时候,作业面的风速将会不断降低,尽管可有效降低巷道内部的粉尘浓度,但是回风流内部的风速持续降低,导致污风在巷道内不断扩散,对掘进工作产生影响[3]。
4)不具备较好的降尘效果。在掘进过程中,该巷道的回风流的粉尘质量浓度将会达到132 mg/m3,利用以往喷雾洒水装置来进行除尘,无法取得较好的效果,在完成降尘操作之后,粉尘的质量浓度将会达到90 mg/m3,可见度较低。同时,传统设备无法达到较大的洒水量,不仅会导致巷道内存在大量的积水,巷道质量无法实现标准化,而且大量的积水将会对巷道内的设备产生极大的影响[4]。
为了有效完善原通风系统运行中的不足,该矿通风科对其进行改良,设计了一套自动化的通风控制系统。
1)智能化通风控制系统的构成主要有PLC 控制器、联锁开关和除尘系统等,如下页图1 所示。
2)地面操控系统的组成主要有以太网、上位机控制体系等。地面网路交换站借助以太网及井下的交换站来进行信息交换。上位机控制体系的组成主要有打印机、主机等,而主机内部安装了FameVice 组态软件,可以对通风控制系统的运行状态进行远程展示[5]。
3)智能化供风系统的组成主要为两台多功能的变频风机、风机开关等,变频风机与PLC 控制器形成连接,这个风机可以对频速开展自动化调节,有效控制风速。
4)温度风速控制系统的组成部分主要有基站、风速及温度传感器等,其中两个传感器的安装部位处于掘进作业面的迎头,基站与PLC 控制器形成连接,可以利用PLC 控制器对两个传感器的保护值进行设定[6]。
5)降尘系统的组成主要有集控器、泡沫抑尘器等,而与集控器相互连接的装置主要有粉尘浓度传感器、PLC 等,泡沫抑尘设备的组成部分主要有旋转式高压喷头、电控液阀等。
3.2.1 温度风速控制系统的运行原理
1)对于温度、风速两种传感器,可以利用PLC 控制器设定其保护值,两者的保护值分别为22 ℃和1.5 m/s。
2)当作业面的温度<22 ℃时,温度传感器可以将采集到的数据及时传输到基站,基站再将这些数据进行处理,并传输到PLC 控制器。该控制器在接收到信号之后,将会向联锁开关下发“加热”指令,此时联锁开关与防爆电热阻丝的电源进行连接,温控器通过将空气引入到风机来实施加热,确保作业面的温度可以维持在22 ℃。
3)当作业面的温度>22 ℃时,PLC 控制在经过信号处理之后可以向联锁开关下发“制冷”指令,此时温控器半导体制冷机的电源将会被打开,温控器通过将风流引入到风机内部进行制冷,以降低作业面的温度[7]。
4)当作业面的风速超出或低于1.5 m/s 的时候,风速传感器所采集的数据将会通过基站转换,将数据传输到PLC 控制器内部,该控制器在对信号进行处理之后,可以有效调节多功能变频风机频速,确保作业面的风筒出风口维持1.5 m/s 的风速。
3.2.2 回风流降尘系统的运行原理
1)PLC 控制器可以将粉尘质量浓度传感器的保护动作值维持在15~50 mg/m3的范围之内,每隔200 m 就需要安装一套降尘系统,系统内部的旋转高压喷头安装在与顶板相距0.8 m 的部位。
2)当巷道回风流之内的粉尘质量浓度>50 mg/m3时,集控器可以将传感器所采集的数据及时传输到PLC 控制器内,该控制器在接收到信号之后,将会向联锁开关下发“开启”指令,此时泡沫抑尘装置的电控液压电源将会打开,装置开始运行。
3)当回风流内部的粉尘质量浓度<20 mg/m3时,集控器可以将传感器所采集的数据及时传输到PLC控制器内,该控制器在接收到信号之后,向联锁开关下发“关闭”指令,此时泡沫抑尘装置的电控液压电源将会关闭,装置停止运行。
3.2.3 远程操控系统的运行原理
1)对于风机的运行状态、作业面的风速、温度等各个参数,PLC 控制器可利用信号线将其传输到井下的车场网路交换站内,该交换站再利用以太网及井筒内部的信号基站,传输至井口的网路交换站,这一交换站再借助信号线将其传输到地面操控室的主机内[8]。
2)地面操控室所采取的主机中设计了一套Fame-Vice 组态软件,该软件的运行原理为:借助显示器直观显示通风控制系统运行过程中各个元件的状态,操作人员可以对该系统进行远程控制,并且修改其中的相关参数。同时,在系统运行过程中,可以借助打印机绘制曲线图。
通过开展技术研究,本矿井通风科针对211 巷道采用的通风系统在前期掘进过程中存在的问题进行分析,并对其加以改良,设计了一套智能化的通风控制系统,在矿井的实际应用中取得了较好的效果。
1)具有较高的自动化水平。该系统具有较强的自动化水平,在掘进过程中极大地提升了运行的稳定性,同时也确保了掘进工作安全、顺利进行。而在应用该系统之后,井下不需要再安排专业人员来看守通风系统,极大地节省了人力资源。
2)完成了温度及风速的调节控制。该系统可以对作业面产生的风流温度、风速进行自动化调控,促使211 巷道在掘进工作中维持恰当的温度、风速,为工作人员营造了稳定可靠的工作环境。
3)增强了除尘效果。与传统喷雾洒水除尘设备相对比,该装置主要是利用泡沫来对粉尘进行吸附,其吸附性及除尘性较好。通过实际运用发现,泡沫在吸附粉尘之后,回风流中存在的粉尘质量浓度<20 mg/m3以下,而且极大防止了静压水的浪费,同时对喷雾洒水阶段产生的巷道污水进行了有效处理,取得了显著的效果。