转向节是汽车转向桥的重要零件之一,决定着汽车行驶过程稳定性及行驶方向灵敏性。转向节作为汽车前部载荷的承受者与传递者,通过带动前轮绕主销转动而使汽车转向。其在汽车行驶状态下需承受多变的冲击载荷,因此,其对金相组织、力学性能等方面有很高的要求。
42CrMo 作为转向节优选材料之一,具有强度高、韧性好、淬透性好、无明显回火脆性等优点,调质处理后可获得较高的疲劳极限、良好的抗冲击能力和低温冲击韧性,能够很好的满足转向节高性能的要求。但42CrMo 材料转向节在锻打成形后,调质过程容易出现裂纹,从而导致废品损失。因此,探究合理的转向节调质工艺,保证产品内在质量和降低废品损失,具有重要的理论意义与应用价值。
本文基于金属材料及热处理工艺理论,设计了多种调质工艺方案,通过对42CrMo 材料转向节进行调质处理,得到不同淬火液浓度下的金相及硬度,并对比分析确定了转向节最合理的调质工艺。
采用奎克好富顿集团生产的水溶性淬火液AQUA QUENCH 251 ZQ,通过加水配成浓度分别为9%、10%、11%、12%的淬火液对转向节调质性能进行试验。
本次试验用原材料采用规格为
150mm 的42CrMo 棒料,其化学成分见表1。棒材加热至1230℃经8000t 压力机锻打成形,转向节锻件如图1(a)所示。然后两家钢厂各选取4 个锻件使用带锯床将转向节把部切取下来进行后续热处理试验,如图1(b)所示。
安全稳定是监狱的首要任务,监狱的安全稳定不是一潭死水式的风平浪静,而是江河湖海式的动态平静。监狱机关必须坚守安全底线,增强忧患意识和责任意识,当好“守门员”,把住“警戒线”。一方面,要提高预测预防预警能力,做到防患于未然;另一方面,要坚持监狱工作方针,最大可能将罪犯改造成为自食其力的守法公民,做到让罪犯“不想跑”“不愿跑”。构建五大改造体系,统筹好安全与改造的关系,通过教育转化、攻心治本,进一步提升狱内安全系数,最大限度地增加社会和谐因素,才能全面提升监狱治理能力和水平,为社会治理提供安全、稳定的环境。
所以,为保证调质后金相符合1 ~4 级的技术要求,高温回火后获得较多的索氏体组织,同时减少铁素体的析出及屈氏体的形成,应将42CrMo 材料的转向节热处理过程中的淬火液浓度控制在12%以下。
酱油是日常生活中必不可少的一种调味品。酱油按食用方法分为烹调酱油和餐桌酱油,烹调酱油不直接食用,适用于烹调加工,而餐桌酱油既可直接食用,又可用于烹调加工。目前国内对酱油的生产工艺及菌种纯化研究报道较多,但缺乏对其微生物安全性的报道。本研究结合我国GB 2717—2003《酱油卫生标准》,开展我国市售酱油中菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌和沙门氏菌的监测。
将调质后的样品用带锯床先切下一个厚度为20mm 的圆片,然后依据图2(a)中的十字线将圆片切割成4 个金相块。将切割好的金相块经金相砂纸打磨并机械抛光成镜面后,用4%的硝酸酒精腐蚀金相观察面,然后在500 倍金相显微镜下观察距边部10mm 处的金相组织,并用布氏硬度计对金相组织观察处进行硬度检测,如图2(b)所示。
转向节样品在淬火液浓度为9%、10%、11%、12%进行调质处理后,钢厂1 的42CrMo 材料调质硬度的平均值分别为305.5HBW、297.3HBW、289.5HBW、277.8HBW,钢厂2 的42CrMo 材料调质硬度的平均值分别为303HBW、294HBW、287HBW、277HBW,可以看出两钢厂原材料转向节随淬火液浓度的提升,硬度都是逐渐降低的。主要原因是随着淬火液浓度的提升,调质处理后铁素体含量增加,索氏体片间距增大,甚至由于冷却速度过低出现屈氏体,从而导致硬度降低。
过去一年,富含高科技元素的智能新品层出不穷,随着生活习惯的改变和消费观念的转变,消费者对这些智能化产品的关注热度也是持续走高。在家电智能化及互联网家电基础上构筑起来的智能家居解决方案,更是吸引了大批热衷科技、追求高效率生活方式的年轻消费人群。
调质工艺试验方案见表2,S-1、S-2、S-3、S-4原材料厂家为钢厂1,Y-1、Y-2、Y-3、Y-4 原材料厂家为钢厂2。根据42CrMo 原材料奥氏体化温度及热处理工艺理论,将淬火温度设置为850℃,保温时间为100min,回火温度设置为615℃,保温时间为150min,保温时间结束后出炉空冷降至室温。为分析不同淬火液浓度对转向节调质金相及硬度的影响,配制了9%、10%、11%、12%四组不同浓度的淬火液,淬火入水时间为8.5min。
转向节样品在淬火液浓度为9%、10%、11%、12%进行调质处理后,典型金相分别为3 级、3 级、4 级、5 级,如图3 所示。通过对不同淬火液浓度下的调质金相进行统计,结果见表3,得到调质过程中淬火液浓度为9%、10%、11%、12%时,金相分别为2 ~3 级、3 ~4 级、3 ~4 级、5 ~6 级,说 明淬火液浓度对调质金相有显著的影响,随着淬火液浓度的提升,金相逐渐变差。主要原因是随着淬火液浓度的提升,由于冷却速度降低,造成过冷度减小,淬火后的马氏体转变量减少,高温回火后的金相组织中铁素体含量增加,索氏体片层间距增大,并出现少量屈氏体。
转向节调质后硬度要求为261~304HBW。从表3、表4 可以得到,淬火液浓度为9%时,调质后硬度已超出上限,不符合产品性能要求;当淬火液浓度为12%时,金相不符合技术要求。所以,为得到金相和硬度都符合要求的转向节产品,且后期加工不会因为硬度过高或过低出现加工困难、粘刀的现象而导致生产成本增加,应将淬火液浓度控制在10%~11%之间。
⑴淬火液浓度在9%~12%时,随着淬火液浓度的提升,转向节由于淬火液冷却能力下降,锻件高温回火后造成铁素体含量增加、索氏体片间距增大,甚至出现屈氏体,进而导致调质金相等级变差、硬度降低;
皖河流域现有森林以针叶林为主,是历史上单一植树造林成果的积累。因树种单一,森林生态稳定性不高,林下灌木、草本少,涵养水源与阻滞径流的能力有限,急需林相更新和生态保育。在疏林地补充乡土树种、阔叶树种,改变针叶林树种单一状况,恢复林下灌木、草本植被,理论上能提高绿色覆盖率,提高森林生态系统物种多样性和生态稳定性,增强涵养水源、保持水土的能力。森林管理方面提高绿色覆盖率的措施有森林生态保护区禁伐;加强森林病虫害防治;落实森林防火、防盗制度及措施;实施陡坡的监护和治理等。
⑵通过分析不同浓度下调质处理后的金相组织与硬度值,在满足金相、硬度技术要求的同时,为减小淬火应力和降低淬火开裂风险,确定了转向节调质工艺淬火液浓度范围为10%~11%。