朱白钦,齐腾飞,杨 磊
(河南龙宇煤化工有限公司, 河南永城 476600)
河南龙宇煤化工有限公司一期50万t/a甲醇装置,其合成工序流程为:来自低温甲醇洗装置净化气和来自氢回收装置的新鲜原料气,通过合成气压缩机升压,在甲醇合成塔内进行催化反应,部分合成气态甲醇再经冷却、冷凝、分离出粗甲醇产品,送往甲醇精馏工段,未反应的气体经合成气压缩机升压后进入合成回路循环利用[1]。合成气压缩机为离心式压缩机,由德国西门子设计制造,其型号为 STC-SV(10-7-A),由汽轮机驱动[2],为一缸两段七级叶轮结构。第一段为新鲜气压缩段,由六级叶轮组成;第二段为循环段,由一级叶轮组成。由于机组工作介质为合成气,采用双端面串联式干气密封。原干气密封设计制造商为德国博格曼。
合成气压缩机正常运行过程中排出的部分工艺气体(8.2 MPa、71 ℃)以及在开停车过程中由界区来的高压氮气(6.0 MPa)作为密封气气源,经过第一级密封气过滤器过滤后,进入压缩机两侧的第一级密封气端面,在密封面上形成密封气膜,防止压缩机内的工艺气体进入密封。密封端面上正常向外产生的少量工艺泄漏气,经压力控制后去火炬燃烧。自界区来的8.1 MPa左右的氮气,经第二级密封气过滤器过滤后,再经过压力调节阀(PCV-15329)控制压力为0.6 MPa,进入第二级密封气端面,密封端面上正常向外泄漏的少量氮气被引出至安全处放空。自界区来的低压氮气(0.4 MPa)经压力调节阀(PCV-15337)控制压力为0.1 MPa,然后进入压缩机轴端的密封函内,对轴承的润滑油进行隔离[3]。
2021年5月,在运行期间,前系统紧急停车,干气密封气源压力(PI15325)由6.1 MPa降至5.7 MPa,此过程一直使用的是高压氮气作为气源,压力指示(PI15333)持续降低并大幅度波动。PI1533降至低联锁值50 kPa,3 s后机组跳车。机组跳车后,驱动端及非驱动端泄漏气压力恢复正常,从趋势看,干气密封驱动端泄漏量无明显异常。随后尝试冲转开车,因驱动端一级泄漏气压力低联锁触发停车并重复跳车前趋势,基本上判断驱动端干气密封出现问题。机组转入工艺置换,准备更换干气密封。
委托专业维修厂家对干气密封进行解体检查,结果如下:
(1) 拆一、二级弹簧座连接螺栓。因安装时螺栓涂有螺纹锁固胶,先使用热吹风机吹热,再拆卸取出卡圈。将二级弹簧座拿开后,发现二级静环密封面有磨损,二级推环处于卡死的状态。将动环、推环及“O”型圈逐个拿出,擦洗“O”型圈后检查发现,“O”型圈不光滑、有伤痕;不装“O”型圈,用推环反复压弹簧,反弹良好,各弹簧目测也完好,二级摩擦副端面有明显接触运转痕迹,推环卡死,静环无追随性。拆解静环后,可见二级静环“O”型圈表面磨损,弹簧座滑移面有磨痕。
(2) 再拆一级密封,各处都比二级情况稍好,但“O”型圈也有伤痕且轴向滑动不良。一级静环摩擦副端面有明显接触运转痕迹,痕迹分布整个端面;一级泄漏气通道可见石墨粉末。
根据拆解密封的情况,二级推环密封圈卡死、二级密封端面脱开(见图1),导致一级泄漏至二级端面排出,是引起一级泄漏气压力低联锁跳车的主要原因。
图1 二级密封端面
造成二级推环卡死,主要是“O”型圈磨损以及一、二级摩擦副端面运转接触磨损,石墨粉末等杂质堆积在弹簧座滑移面处。随着现场工艺波动、机组振动、机组轴位移等情况,推环密封“O”型圈与弹簧座滑移面发生相对运动。在石墨粉等固态颗粒杂质的作用下,摩擦力增加,弹簧座滑移面粗糙精度降低。
机加工精度较低,相关零部件几何精度、形位公差偏大,造成相关配合垂直度尺寸、表面粗糙度超标。在运行期间,零件之间不同心以及表面粗糙,加剧“O”型圈表面精度降低。滑动表面的粗糙度是影响“O”型圈表面摩擦与磨损的直接因素。表面光洁,摩擦与磨损就小,所以往往要求滑动表面的粗糙度数值要低。
该密封一级、二级摩擦副端面同时磨损,分析可能的原因是密封转动组件的定位面精度下降、垂直度降低,造成密封转动组件不能精准定位,密封转动件与定位面间有相对运转。从拆解下的密封可见,压紧套外端面可见明显运转磨损痕迹。该密封采用锁紧背冒作为定位原件,多次装拆都会对其进行敲击,导致工件变形,定位面精度下降。
(1) “O”型圈采用进口备件。针对二级推环“O”型圈磨损的情况,使用美国杜邦公司生产的密封圈,保证其使用寿命。
(2) 提高机加工精度。干气密封弹簧座滑移面、压紧套外端面的表面粗糙度不低于0.4,形位公差不低于5级精度。修复干气密封时,对其进行返修处理。
(3) 保证安装质量。安装干气密封时,必须严格按照图纸尺寸进行复测,同时检测密封定位面精度,保证定位面粗糙度不大于0.8,垂直度不低于5级精度。
(4) 改造流体旋转槽。该密封主体结构为双旋向流体动压槽,抗波动能力差,气膜不稳定。因此,将双旋向流体动压槽改为单旋向螺旋槽,提高了抗波动能力和气膜稳定性。
(5) 增大过滤面积。原干气密封进气过滤面积小,气膜稳定性差。现增大过滤面积,增加过滤器的长度,满足使用要求。
针对合成气压缩机干气密封损坏情况进行优化处理,避免了机组反复停车对生产系统影响,同时大幅降低机组检修的频率和维修成本,实现合成气压缩机组长周期运行目的[4]。