李录杰
(烟台国冶冶金水冷设备有限公司,山东 烟台 265500)
设备A,转炉裙罩,本设备于2019年5月在墨西哥正式投产使用,设备使用4个月后,在受热管表面发现泄漏点。
设备B,转炉烟道,本设备于2012年3月在中国福建正式投产使用,设备使用6年后,在受热管表面发现泄漏点。
设备A,泄漏时受热管表面光滑,泄漏为点状喷射。泄漏点图片见图1。
图1 设备A泄漏点
设备B,泄漏时受热管大部光滑,但局部有积灰、结渣。泄漏点图片见图2。
图2 设备B泄漏点
设备材料均使用20G-GB5310钢管,规格均为Φ38 mm×5 mm,设备工作压力2.5 MPa。
设备A,从泄漏点的状态看,泄漏点为不规则的弯曲弧,开口两端边缘圆滑,应排除裂纹的原因(裂纹一般情况下,边缘是比较尖锐并有延续倾向,或者有细小纹络),钢管表面有锈蚀,但不是很严重,用钢丝轮抛光表面,未发现有腐蚀麻点,也没有外部损伤的痕迹。从上面的分析看,泄漏的原因应排除外部因素的影响。
接下来,对设备表面进行壁厚检查,泄漏点周围厚度检查结果为2.5~3.5 mm,厚度减薄量较大。外部没有严重锈蚀和损伤,所以应考虑内部的问题。
对泄漏位置做破坏性检查,切割钢管后,发现内表面有严重的腐蚀麻坑,大面积均匀分布,见图3。内部的腐蚀自然跟冷却水有关系,经检测,冷却水中含有大量的Fe离子。由此可见,冷却水的腐蚀性是造成设备A泄漏的根本原因,内表面点蚀后,冷却水喷射,在外部产生半圆弧状的切口,开口边缘圆滑是水柱喷扫导致。
图3 设备A泄漏点内表面
设备B,泄漏点的状态为点状斜开口,见图4,泄漏点周边局部有严重积灰和挂渣,其他大部分区域表面光滑,无积灰。经超声波测厚检查,厚度在4.5mm左右,设备使用6年时间,壁厚减薄很小,说明设备运行状态良好,因此,泄漏原因应考虑外部因素的影响。
图4 设备B泄漏点状态
在将泄漏部位的积灰和挂渣进行去除后,发现积灰下面的钢管表面有严重表面腐蚀麻点,严重部位,深度达3 mm。积灰和挂渣来自炼钢烟气夹杂的粉尘,经化验,挂渣成分酸性较高,其中携带S化物等腐蚀性介质,造成了钢管外表面的点状腐蚀。
设备A,针对设备产生问题的原因,需要对设备冷却水进行监测,按照锅炉用水规范,控制锅炉软化水中酸碱度,避免酸碱腐蚀。同时,也要防止微生物腐蚀,它是与腐蚀体系中存在的微生物作用有关的金属腐蚀,几乎所有常用材料都会产生由微生物引起的腐蚀。微生物具有多样性和复杂性,通常可采用杀菌、抑菌、覆盖层、电化学保护和生物控制等的联用措施进行防护。微生物腐蚀往往发生速度快,金属失效严重,因此需要高度重视。
设备B,从设备使用状况来看,设备运行和维护较好,但需要加强日常检修维护,停产检修期间,及时清理积灰和挂渣,保持受热面的光滑,提高传热效果,避免腐蚀介质的沉淀集中。
本文对这两个典型案例进行比较,它们的共同点是,具有相同的原材料,具有相同的工作压力,同属于受热管母材腐蚀造成原材料失效,但不同点是多方面的。转炉设备属于汽化冷却设备,冷却水的水质是影响设备寿命的关键因素,它是母材赖以生存的环境因素,它对材料的腐蚀从内向外发展,一旦发现,往往是无法挽回的后果;烟道外部的腐蚀,在日常的检修工作中容易被发现,多多关注设备日常变化的细节,相对容易发现和采取防护措施。
设备日常维护,包括外部的、内部的因素影响,设备的开停机,设备的温度变化,这些都会对设备的寿命产生致命性的影响。笔者对这两个案例的简单分析比较,希望能给相关技术人员有一点帮助。