单海龙,郭来涛,朱光磊
(山东昊邦化学有限公司,山东 寿光 262725)
山东昊邦化学有限公司(以下简称“山东昊邦”)现有离子膜法烧碱装置75万t/a。盐水工段作为电解盐水的原料提供工序,产出的盐水质量决定电解槽能否安全稳定高效率的运行。山东昊邦为提高生产自动化水平,减少员工劳动量,新增1套盐水过碱量自动检测设备,并在此基础上自主编程,做到了盐水过碱量的自动检测及流量调节,且精度达到较高水平。既提高了自动化水平,又降低了工人劳动强度,更重要的是显著降低了NaOH和Na2CO3两碱的消耗。
原盐在精制过程中要除去Ca2+、Mg2+,要求过NaOH量0.1~0.5 g/L,过Na2CO3量0.3~0.6 g/L,除Ca2+、Mg2+反应方程式为:
Ca2++2NaOH=Ca(OH)2+2Na+;
Mg2++2NaOH=Mg(OH)2↓+2Na+。
这样,不仅消耗电解生成的产品碱,而且这些沉淀物会堵塞电解槽内的膜,降低膜的渗透性。对离子膜法制烧碱来说,两者对膜的影响不一样,钙离子的沉淀物会在靠近阴极侧表面膜的羧基聚合物层中沉积,造成电流效率的下降,并会造成槽电压轻微上升;镁离子沉淀物对电流效率影响较小,但会引起槽电压上升,盐水中5 mg/L的镁离子会使电压在2天内上升10 mV、4天内上升200 mV,缩短了离子膜的使用寿命,增加了生产成本,这对离子膜的性能影响是不可逆的。由此可以看出,要想提高离子膜的寿命,最有效的方法是提高盐水质量。因此,过碱量的稳定控制至关重要。
山东昊邦为控制过碱量,原操作程序为:化验人员每小时对化盐水取样检测过碱量,然后中控室人员根据化验结果通过网络远程调节NaOH与Na2CO3的流量,保证一次盐水过碱量在工艺要求范围内。该种操作程序复杂且耗费人力,检测间隔时间长,不能准确及时地控制盐水中过碱量,因此,山东昊邦采购了1台可编程盐水过碱量自动检测设备。
该设备检测频率为30 min 1次,将检测结果传输至中控室,中控室人员根据检测数据调节NaOH与Na2CO3的流量。与之前相比,提高了检测频率,对检测数据的控制会更精确;但是,依然无法实现过碱量自动调节,还是需要人工时刻根据检测数据去调节流量。
山东昊邦花费了近1个月时间,经过对参数的调整,最终整理出1套比较符合山东昊邦实际运行的调节参数,达到了根据过碱量检测结果自动调节两碱流量的目的。
设计思路为:设备检测结果与设定值进行对比,若介于-0.05~0.05 g/L之间,则设定流量维持不变;若介于0.05~0.1 g/L,则将在前一周期设定的流量降低100 L/h作为该周期设定流量;若介于0.1~0.2 g/L,则将在前一检测周期设定的流量降低200 L/h作为该周期设定值;若介于0.2~0.3 g/L,则将在前一检测周期设定的流量降低300 L/h作为该周期设定值。若检测结果比设定值低,则对流量进行相应增加。
通过编程,根据检测设备的检测结果,由程序控制气动阀来调节两碱的流量,达到全自动化控制。
编程完成后,对两碱用量进行了设定,NaOH过量值为0.248 g/L,Na2CO3过量值0.391 g/L(人工检测时,因人工调节精度低,故控制值比自动控制高,NaOH过量控制值为0.325 g/L,Na2CO3过量控制值为0.43 g/L)。自动控制装置投运后,为验证自动检测效果,人工检测与自动化检测同时进行,并选取了几个日期的检测结果进行对比。
2019年7月1日过碱量人工与自动化检测数据结果如表1所示,NaOH过量检测数据对比如图1所示,Na2CO3过量检测数据对比如图2所示。
表1 7月1日过碱量检测数据对比
图1 7月1日NaOH过量检测数据对比
图2 7月1日Na2CO3过量检测数据对比
2019年7月19日过碱量人工与自动化检测数据如表2所示,NaOH过量检测数据对比如图3所示,Na2CO3过量检测数据对比如图4所示。
表2 7月19日过碱量检测数据对比
图3 7月19日NaOH过量检测数据对比
图4 7月19日Na2CO3过量检测数据对比
2019年7月20日过碱量人工与自动化检测数据如表3所示,NaOH过量检测数据对比如图5所示,Na2CO3过量检测数据对比如图6所示。
表3 7月20过碱量检测数据对比
图5 7月20日NaOH过量检测数据对比
图6 7月20日Na2CO3过量检测数据对比
2019年7月22日过碱量人工与自动化检测数据如表4所示,NaOH过量检测数据对比如图7所示,Na2CO3过量检测数据对比如图8所示。
表4 7月22日过碱量检测数据对比
图7 7月22日NaOH过量检测数据对比
图8 7月22日Na2CO3过量检测数据对比
通过数据表及对应的曲线图可以看出:在线检测结果与人工检测结果的变化趋势基本是一致的,即实现了过碱量的自动化调节。
过碱量检测画面如图9所示,过碱量调节画面如图10所示。
图9 过碱量检测画面
图10 过碱量调节画面
过碱量连续检测数据如表5所示。
表5 过碱量连续检测数据
由表5可以看出,过碱量检测结果均在控制范围内,且在7 h之内,过碱量很好地完成了自动调节,达到了自动化控制的目标。
完成编程及投运后,自动检测设备运行稳定,检测结果及时准确。为了防止设备故障及其他问题的发生,化验人员4 h取样化验1次,与仪器检测结果进行对比。除此之外,不需要人员操作,将盐水车间现场操作人员的精力从过碱量控制中解放出来,主要精力放在提升盐水质量控制和异常处理的工作中。
经过2年的运行,过碱量自动调节设备运行较为稳定,调节及时,检测结果准确,减少了化验人员和盐水工段的现场操作人员。
该设备也存在问题,如部分原件使用寿命较短,检测元件校准频次较高等,通过后续部件的更换,这些问题已基本解决。
过碱量采用自动化控制后,两碱用量控制更精确,与2019年相比,2021年吨碱降低氢氧化钠0.23 kg,碳酸钠0.26 kg,每年可节省可观的精制剂费用,经济效益显著,达到了节能降耗的目的。
过碱量自动调节后,减轻了职工的工作量,提高了劳动效率,减少了运行成本,降低了事故隐患中人的因素的影响,更利于企业安全生产。