可自动定时降解完井液体系研究

2022-05-25 00:51刘喜亮
石油化工应用 2022年4期
关键词:流型胶体调节剂

刘喜亮

(中海油田服务股份有限公司湛江分公司,广东湛江 524057)

鱼骨刺分支井技术常应用于海洋油气资源的开采过程中,可增大储层的渗流面积以及降低钻井成本[1]。该技术要求各分支井眼中所注入的完井液降解后统一返排出井眼[2],降低完井液对储层渗透率的影响。完井液主要分为两种:(1)盐水完井液,具有无固相、低黏度的特点,应用于分支井中易发生漏失,封堵侧钻等井下作业无法进行[3];(2)非破胶无固相完井液,应用于分支井中能保证封堵侧钻作业,但该完井液降解性能差,使其无法有效返排,限制了后期采油效率[4]。目前现场施工中,常采用胶囊破胶剂(过硫酸铵)使完井液降解,但该工艺施工复杂、成本高,且存在危险性[5,6]。基于此,笔者对多种作为流型调节剂的生物胶进行筛选,并通过淀粉降滤失剂与其所产生的协同作用、抗氧化剂(消耗溶解氧)来控制完井液的定时降解性能。

1 实验部分

1.1 主要原料和仪器

罗望子胶LWZJ、黄原胶XC、魔芋胶MYJ 均为化学纯(国药集团化学试剂公司);NaOH、Na2CO3、KCl、NaCl,均为分析纯(国药集团化学试剂公司);他拉胶TLJ(CP 济南圣和化工有限公司);改性淀粉STARFLO(CP 天津中油渤星工程科技有限公司)。

SD6 变频高速搅拌器(青岛恒泰达机电设备有限公司);ZNN-D6 六速旋转黏度计(山东美科仪器有限公司);蔡司EVO18 扫描电子显微镜(德国蔡司公司);841Y-1 型电热恒温烘箱(盐城申信电热机械有限公司)等。

1.2 流型调节剂性能评价

分别称取一定量的生物胶流型调节剂(LWZJ、XC、MYJ、TLJ),在高搅条件下,使其均匀溶于水中或加入一定量的NaCl,将其静置于温度为90 ℃恒温烘箱中1 d,测试其静置前后的流变性。

1.3 完井液性能评价

1.3.1 定时降解性能评价 通过流型调节剂、降滤失剂、抗氧化剂的加量来控制体系的定时降解性能。其基础配方为:模拟海水+0.2%NaOH+0.2%Na2CO3+降滤失剂STARFLO+流型调节剂+KCl(加重剂),体系密度为1.1 g/cm3。将完井液静置于温度为90 ℃恒温烘箱中,通过黏度计测静置前后完井液的黏度,来表征完井液降解程度。

1.3.2 储层保护性能评价 参照SY/T6540-2002《钻井液完井液损害油层室内评价方法》评价可降解完井液体系的储层保护性能,采用高温高压动态污染的方式用可降解完井液体系污染人造岩心,90 ℃持续污染一段时间,并采用直接返排的方式测试渗透率恢复率(岩心污染端不进行切面处理或完井处理)。

2 结果与讨论

2.1 流型调节剂性能评价

评价生物胶流型调节剂的抗温、抗盐性能,结果(见表1)。

表1 流型调节剂抗温、抗盐性能评价Tab.1 Evaluation of temperature and salt resistance of flow pattern regulator

从表1 可知,对比溶液在90 ℃静置前后,MYJ 配制的溶液AV 急剧下降,表明MYJ 已降解,XC 配制的溶液AV 下降率为50%,表明XC 分子出现部分分解,TLJ、LWZJ 配制的溶液AV 基本不变,表明TLJ、LWZJ具有良好的抗温性能。NaCl 使LWZJ 配制的溶液抗温性能较差,TLJ、XC 配制的溶液受NaCl 的影响较小。因此,以XC、TLJ 复配作为可降解完井液体系的流型调节剂,改变XC、TLJ 复配比例来控制完井液的定时降解性能。

2.2 流型调节剂对完井液降解性能的影响

将XC、TLJ 复配作为流型调节剂,降滤失剂STARFLO 加量为1.5%,按照上述基础配方配制完井液,通过改变XC、TLJ 复配比例控制完井液胶体热稳定性,结果(见图1)。

图1 流型调节剂对完井液降解性能的影响Fig.1 Effect of flow pattern regulator on degradation performance of completion fluid

由图1 可知,完井液中的流型调节剂加量为0.5%,随着流型调节剂中的生物胶TLJ 比例增加,使完井液胶体的热稳定性提高,延长了完井液降解时间。由XC、TLJ 复配配制的完井液胶体降解时间可控制3~5 d。

2.3 降滤失剂对完井液降解性能的影响

将0.1%XC+0.4%TLJ 复配作为流型调节剂,按照上述基础配方配制完井液,通过改变STARFLO 加量控制完井液胶体热稳定性,结果(见图2)。

图2 降滤失剂对完井液降解性能的影响Fig.2 Effect of fluid loss agent on degradation performance of completion fluid

从图2 可知,随着降滤失剂STARFLO 加量增加,使完井液胶体的热稳定性提高,其原因为:提高STARFLO 加量,有利于完井液中聚合物之间的协同效应[7],主要是利用分子间相互缠绕,提高了空间网架结构热运动阻力[8],延长了完井液降解时间,使完井液胶体降解时间控制在5~7 d。

2.4 抗氧化剂对完井液降解性能的影响

将0.1%XC+0.4%TLJ 复配作为流型调节剂,降滤失剂STARFLO 加量为2.5%,按照上述基础配方配制完井液,通过加入1%抗氧化剂KYH-1 延长完井液胶体降解时间,结果(见图3)。

图3 抗氧化剂对完井液降解性能的影响Fig.3 Effect of antioxidants on degradation performance of completion fluid

从图3 可知,加入1%抗氧化剂KYH-1,使完井液胶体的热稳定性提高,其原因为:聚合物在90 ℃静置后产生烷基自由基,溶解氧与自由基反应形成过氧化物,使聚合物分子链断裂[9],完井液中加入KYH-1,可抑制过氧化物的生成,延长了完井液降解时间。综上分析,通过改变XC、TLJ 复配比例、STARFLO、KYH-1 加量,可将完井液胶体降解时间控制在3~9 d。

2.5 储层保护性能评价

可降解完井液体系(配方为:模拟海水+0.2%NaOH+0.2%Na2CO3+2.5%STARFLO+0.5%流型调节剂(0.1%XC+0.4%TLJ)+1%KYH-1+KCl(加重剂),体系密度为1.1 g/cm3,持续污染人造岩心0.5 d 和9 d,评价完井液降解时间与储层保护的关系,结果(见表2、图4)。

表2 储层保护性能Tab.2 Reservoir protection performance

从表2、图4 可知,完井液持续污染人造岩心0.5 d后,由于其黏度仍然较高,使完井液堵塞岩心孔喉,造成近井地带污染,直接返排渗透率恢复值低于80%,存在一定程度污染。而完井液持续污染人造岩心9 d 后,完井液胶体基本完全降解,岩心扫描电镜图中岩心的孔喉清晰可见,未出现可使孔道堵塞的絮状沉淀或网络状物质,直接返排渗透率恢复值大于95%,表明可降解完井液具有优异的储层保护性能。

3 结论

(1)通过提高流型调节剂中抗温性能较好的生物胶TLJ 含量,提高降滤失剂STARFLO 加量,增强流型调节剂与其形成的协同效应,以及加入抗氧化剂KYH-1,抑制过氧化物的生成,三者均可延长完井液降解时间,可将完井液胶体降解时间控制在3~9 d。

(2)具有较高黏度的完井液堵塞岩心孔喉,造成返排困难,使直接返排渗透率恢复值低于80%,存在一定程度污染,而完井液持续污染人造岩心9 d 后,完井液胶体基本完全降解,未出现可使孔道堵塞的絮状沉淀或网络状物质,直接返排渗透率恢复值大于95%,表明可降解完井液具有优异的储层保护性能。

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