减少TA12A 钛合金锻造过程表面开裂工艺研究

2022-05-11 07:03黄艳华冯继才
锻压装备与制造技术 2022年2期
关键词:坯料石棉规格

黄艳华,冯继才,彭 晖,樊 凯

(湖南金天钛业科技有限公司,湖南 常德 415000)

1 前言

TA12A 是一种近α 热强钛合金,主要用于制造航空发动机的压气机和风扇的盘件、叶片和机匣等零件[1-4]。其名义成分为Ti-5.5Al-3.5Sn-3.0Zr-0.7 Mo-0.3Si-0.4Nb-0.4Ta,所含合金元素种类较多,且含量较高,β 稳定元素含量低,工艺塑性差,尤其是在相变点(Tβ)以下锻造,锻造过程极易开裂,打磨损耗大,造成了很大的生产成本浪费,而且延长了生产周期。因此,开展减少TA12A 钛合金锻造过程开裂工艺研究,提高TA12A 钛合金锻造成品率,稳定生产过程,实现降本增效,非常有必要。

2 实验方法

通过现场观察与分析,TA12A 合金在相变点(Tβ)以下锻造过程中,坯料表面及端头均会出现不同程度的开裂,主要原因为表面及端头温降导致塑性变差,拔长时出现开裂问题。本实验目标产品为ø400mm 规格TA12A 大规格棒材,在两相区开展锻造实验,每火次锻造前采用石棉包覆,观察锻造过程及锻后表面开裂情况。通过多次实验后得出以后主要控制参数:石棉与坯料接触的一面需均匀涂覆一层玻璃粉;每火次加热出炉后,坯料包裹石棉的时间应控制在5min 以内,为防止石棉在锻造过程中掉落,需在锻前采用10mm~20mm 压下量压紧石棉。

3 实验结果及分析

公司2020 年生产了5 批TA12A 合金ø400mm规格棒材,未采用石棉包覆,2021 年采用本实验方法生产了8 批TA12A 合金ø400mm 规格棒材。2021 年的8 批产品除采用本实验方法石棉包覆外,其他锻造工艺与2020 年的5 批产品完全一致。2020 年TA12A 在两相区锻造过程中出现的典型开裂照片见图1,开裂严重,打磨难度大,成品率较低,5 批次产品锻造成品率平均值为63.29%,严重增加了公司的生产成本。

图1 2020 年TA12A 未包覆石棉锻造过程开裂典型照片

2021 年TA12A 采用本实验方法在两相区开展石棉包覆锻造的过程照片见图2,锻造后表面质量情况见图3。采用石棉包覆后,能有效减少坯料表面温降,避免坯料表面与砧子直接接触,减少了坯料与砧子间的摩擦,对于降低坯料表面开裂具有显著作用。

图2 2021 年TA12A 石棉包覆锻造的过程照片

图3 包覆石棉TA12A 锻坯锻后表面情况

公司2020 年生产的5 批TA12Aø400mm 棒材和2021 年生产的8 批次TA12Aø400mm 棒材的锻造成品率见表1,对比图见图4。从表1 的数据及图的对比图可以得出,通过采用石棉包覆工艺显著提升了TA12A 锻造成品率,平均锻造成品率由原63.29%提升至71.45%,平均成品率提升约8.16%。

图4 ø400mm 规格TA12A 棒材成品率对比图

表1 ø400mm 规格TA12A 棒材成品率统计

对公司2020 年生产的5 批TA12Aø400mm 棒材和2021 年生产的8 批次TA12Aø400mm 棒材的各项力学性能检测数据结果进行了统计,具体见表2。2021 年各项力学性能检测结果相比2020 年均有所提高,各项力学性能Cv 值较2020 年有所下降,批次稳定性提高,生产过程更加稳定。

表2 ø400mm 规格TA12A 棒材各项力学指标检测结果

4 结论

(1)TA12A 在两相区锻造时采用石棉包覆工艺,能有效减少坯料表面温降,避免坯料表面与砧子直接接触,对减少坯料表面开裂具有显著作用。通过采用石棉包覆工艺显著提升了TA12A 锻造成品率,平均锻造成品率由原63.29%提升至71.45%,平均锻造成品率提高约8.16%。

(2)TA12A 在两相区锻造时采用石棉包覆工艺,生产过程较未包覆石棉时更加稳定,产品批次稳定性提高。

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