碳酸钙除垢剂复配性能研究

2022-04-26 03:16徐颖杜平邰津徐一平
天津化工 2022年2期
关键词:滤纸碳酸钙反应时间

徐颖,杜平,邰津,徐一平

(天津新翔油气技术有限公司,天津 301700)

本实验采用了具有络合作用的除垢剂有机膦酸类, 由于有机膦酸类具有特殊的结构(至少含有一个碳原子相连接的磷酸基-PO3H2[1~3]),具有N-C-P 键的结构。 这 类除垢剂对金属设备造成的腐蚀性较小,有机膦酸盐类除垢剂在一定程度上还有缓蚀的效果。 所以在油田领域、锅炉水化学处理等领域得到了多方面的应用。

1 实验部分

1.1 除垢剂技术原理

针对碳酸钙型水垢,一般采用络合剂进行络合反应、螯合作用去除碳酸钙水垢。 主要原理包括:螯合增溶作用、晶格变形作用和分散作用[4]。

1.1.1 螯合增溶作用: 螯合剂分子含有多个配位键,这些配位键可以与难溶金属离子发生螯合作用,形成易溶于水,性质稳定的螯合物。 增加难溶无机盐在水中的溶解度,降低金属离子在管道内成垢机会。

1.1.2 晶格变形作用:聚合物分子进入晶体结构,使晶体发生晶格变形, 使粒子间相互作用变小,从而使垢的硬度降低,便于除去[5]。

1.1.3 分散作用:分散剂分散在晶体表面,形成双电层并产生斥力,从而将晶粒分散到有溶垢作用的螯合剂中, 增大了螯合剂与垢的接触面积,达到助溶的作用。

1.2 实验仪器及实验药品

实验药品:ATMP、HEDP、HPMA、EDTMPS、本公司研发的XJD 解堵剂、BHMTPMPA、DTPMPA;CaCO3固体(化学试剂);蒸馏水。

实验仪器:电热恒温干燥箱;电子天平;分析天平;干燥器、锥形瓶、漏斗、滤纸、玻璃棒等。

1.3 实验条件

实验温度梯度为50℃、60℃、70℃、80℃、90℃;

实验时间设定为6h、12h、24h、48h。

1.4 实验方法

本实验采用失重法检测除垢效果,实验前准备一些烘干后的碳酸钙垢样,存储在干燥器以备实验时使用。 用磨口250mL 锥形瓶配制100g 除垢剂(质量分数20%),称取3g 的碳酸钙垢样(精确0.0001)放入锥形瓶中,盖上塞子,放入规定温度下的烘箱若干小时进行反应, 将滤纸放入105℃烘4h 左右,取出放进干燥器,冷却后称取滤纸的重量(精确0.0001);规定的时间后取出锥形瓶放置冷却至室温,再进行过滤,用蒸馏水多次冲洗三角瓶和滤纸,直至滤液澄清,过滤物和滤纸一并放入105℃烘箱烘干4h 左右, 烘干至恒重,取出放入干燥器恢复室温,称重[6]。 除垢率计算公式如下:

注:m1-碳酸钙垢样的质量,单位为克(g);

m2-滤纸的质量,单位为克(g);

m3-烘干后碳酸钙和滤纸的总质量,单位为克(g)。

2 实验方案

实验室采用几种有机膦酸进行复配,除垢剂的质量分数为20%,探讨了在不同的温度和反应时间下的复配物的除垢性能。 以及对腐蚀速率、现场加药效果进行了验证。

2.1 除垢率检测

2.1.1 反应温度一定,反应时间对除垢效果的影响

1)试验条件:反应温度50℃,反应时间6h、12h、24h、48h,除垢率(%)如表1。

表1

由表1 可见:反应温度一定,随着反应时间的增长,除垢率会有所增大,但在反应时间12h 之后,随着时间的增长,除垢效果增加缓慢,从节能以及成本综合考虑,反应时间初步设定在12h 为最佳。

由于6h 和12h 时间间隔较长,从经济节能角度考虑,再进行温度加密验证实验。

2)试验条件:反应温度50℃,反应时间7h、9h、11h,除垢率(%)如表2。

由表2 可见:在反应时间为9h 时,除垢效果增幅最大,9h 之后,增幅相比较缓慢,所以反应时间可以设定为9h,在达到经济节能的前提下,也能达到显著的除垢效果。

表2 反应时间加密验证实验表

2.1.2 反应时间一定,反应温度对除垢效果的影响

实验条件: 反应时间9h, 反应温度为60℃、70℃、80℃、90℃,除垢率(%)见表3。

由表3 可见: 反应时间一定, 随着温度的升高,除垢效果增加的不明显,反应温度在70℃时,复配物HEDP+HPMA+ATMP 具有最佳的除垢效果。

表3 复配物除垢性能

2.2 腐蚀速率检测

腐蚀速率检测实验采用静态挂片失重法。 将标准的N80 型钢片, 用脱脂棉擦净表面上的油脂,并用准备好的无水乙醇浸泡清洗,用冷风吹干,放入干燥器中备用[7]。

准备若干个细口瓶,分别标号1#、2#、3# 平行样,取实验中用到的除垢剂溶液100mL 放入细口瓶中,质量浓度为20%。 再向每个细口瓶中放入N80 型钢片,进行封口处理。同时将3 个平行样分别放入70℃水浴中,静态放置9h。 然后取出挂片,观察腐蚀情况,并记录现象。 用挂片用的酸清洗液进行擦拭,然后无水乙醇清洗两遍[8],用吹风机吹干,最后使用纸包裹起来,放入干燥器进行干燥,1h 后,进行试片称量,计算出三片试片的腐蚀速率。

实验条件:20%质量分数除垢剂, 反应温度70℃, 反应时间12h, 配方为:HEDP+HPMA+ATMP+H2O (20%),1#、2#、3# 腐蚀速率分别为:0.0079、0.0085、0.0082g/(m2·h)。

3 实验结果与分析

3.1 除垢性能评价

通过除垢性能的测试, 可以看出:HPMA 对于碳酸钙垢样, 具有很好的溶蚀效果。 HPMA+H2O 这个配方,在反应温度70℃时,除垢率就已达到了80%以上。 在此基础上,又添加了HEDP和ATMP,经过复配,起到了良好的协同作用和分散作用,故在70℃下,除垢率达到了90%以上。

3.2 腐蚀速率性能评价

由腐蚀速率测试结果可以看出,在除垢剂质量分数为20%时,三个平行样腐蚀速率的测试数据为0.0079g/(m2·h)、0.0085g/(m2·h)、0.0082g/(m2·h),腐蚀速率都远远小于常规的酸洗标准限制的腐蚀速率(即4h 的腐蚀速率为≤5g/(m2·h))。 所以,该除垢剂能够满足油田低腐蚀、除垢效果显著的应用要求。

4 除垢剂现场应用

4.1 施工依据

华北油田安28 站伴热系统由一台低压油加热炉和一台水加热炉及相应管网组成,由于加热介质差, 油加热炉内结垢严重, 目前进口压力0.7MPa、 出口压力0.62MPa,(正常生产进口压力0.35MPa、出口压力0.33MPa)使得伴热效果下降。为满足生产需要,须对油加热炉进行除垢,以便恢复正常生产。

4.2 基础数据

系统压力:0.6~0.7MPa; 容积:4.6m3; 结垢厚度:2mm~5mm;垢型:碳酸钙垢型。

4.3 施工器具及药剂

玻璃钢池,1具;耐酸泵,2 台(一台进药,一台泵残液);除垢剂、钝化液;罐车,1 台;塑料薄膜,4m3。

4.4 施工步骤

采取除垢剂清洗液循环浸泡交替进行的方法进行清洗。 其中除垢剂质量分数为20%,首先,将配好的清洗液加压后通过进口打入加热炉内,进行定量定时反应。 按以下程序进行施工:

1)摆放配液池,接电源,连接清洗流程,在配液池内挂腐蚀测片三片,用于检测腐蚀情况[9]。

2)放出炉内清水后关闭进出口闸门,开启进药泵,缓慢往锅炉内进药。 注意控制进药速度,不允许药剂反应溅出。 根据清洗液反应情况,(以出口测pH 值为准)按5%质量分数递增间歇加大用药量,要求用药量在20%左右,待反应9h 后,开始排放残液。 此方法视清洗情况循环进行。

3)清洗过程中,进液口和排液口分别放置试片,每0.5 h 测一次酸浓度,以便观测整个清洗系统的腐蚀及药效反应情况。 随时注意泵压变化,防止因管线内压力过高而发生事故。 并将残液泵入罐车内外排。 排液用耐压水龙带连接,固定于罐车内。

4)清洗过程中及时监测出口循环液pH 值和酸质量分数结果,确定清洗是否结束。

5)酸洗结束后,清水冲洗锅炉内体,首先进行漂洗, 用清水漂洗直到pH3~4 即可停止漂洗,然后将配制的钝化液打入管线内, 调pH 值到9.5~10,升温度到85℃钝化8h 左右,时间不能太短,需要足够的钝化时间, 便于管线内壁形成钝化膜,预防二次结垢。

6)检查钝化膜,确定钝化膜完整后,说明钝化工序完成,排放残液,用清水冲洗炉体。 至出口质量分数pH 值为7[10]。

7)拆除清洗系统,恢复现场原貌。

8)检漏正常,投入使用。

4.5 现场监测结果(见表4)

表4

4.6 现场应用评价

安28 站伴热系统低压油加热炉内结垢非常严重,由实验室进行垢样分析,检测出垢样主要成分为碳酸盐类。 现场采用除垢剂清洗液循环交替进行程序,根据实时监测结果,现场除垢剂腐蚀速率为0.013、0.012、0.0099,由表4 可见:该除垢剂具有高效除垢性能以及低腐蚀性能,完全可以满足油田除垢性能指标。

5 结论

针对碳酸钙垢样, 除垢剂配方HEDP+HPMA+ATMP 具有优良的除垢性能, 从节能和成本综合考虑, 反应温度设定在70℃, 反应时间9h时,除垢率达到了90%以上。

通过实验室对质量分数20%的除垢剂进行腐蚀速率的测定,腐蚀速率远远低于常规的酸洗标准限制,该除垢剂具有对管道伤害小,低腐蚀的优良特性。

通过现场试验,进一步证明了该除垢剂在现场应用方面的显著效果。 相比常规的盐酸清洗,该除垢剂显示出了明显的优势。

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