精益思想在HL汽车零部件公司产能提升中的应用

2022-04-11 05:45李洪华
汽车与驾驶维修(维修版) 2022年3期
关键词:供货精益瓶颈

李洪华

(上汽通用五菱汽车股份有限公司制造部,柳州 545007)

0 引言

Z 公司是国内知名汽车公司,在芯片短缺、疫情影响和电力不足等重重困难下,全力冲击年度生产目标,以满足市场销售需求。Z 公司于2021年9月启动年度生产冲刺,10—12月份每月生产目标相比9月份增长1 倍,因此在零部件供应方面存在很大困难。为此,Z 公司决定外派专家团队进驻零部件供应商支持产能提升。

HL 汽车零部件公司(以下简称HL 公司)是其中所派驻支持的一家,是Z 公司的一级供应商,主要生产车身钣金件,在产能方面存在较大缺口。同时,受国内原材料、人力成本等价格上涨因素影响,如何以较低的成本投入获得产能快速提升,是HL 公司与外派专家团队面临的重要课题。

1 产能分析

外派专家团队进驻HL 公司后,联合HL 公司管理团队,成立精益改善小组,以精益思想为指导,并结合国内精益生产应用的优秀案例,快速展开产能影响因素分析。通过小组调研讨论,确定对产能提升影响较大的2 个因素如下。

1.1 二级供应商供货不及时

当前受国内限电、原材料价格上涨以及招工困难等因素影响,二级供应商供货存在较大问题。走访调查给HL 公司供货的16 家二级供应商,评估供货情况(表1),其中A、B、E 这3 家二级供应商供货问题较大。近期也时常因为这3 家二级供应商供货问题,造成HL 公司生产线缺料停线,或调整生产计划与人员安排,对运行效率与产能输出造成很大影响,需重点跟进改善。

表1 HL 公司二级供应商供货情况

1.2 HL 公司部分零部件产能存在瓶颈

HL 公司共供货Z 公司E50 车型28 个零部件,改善小组对每个零部件的生产节拍进行测定。根据产能公式:

HL 公司每天产能情况汇总如表2。目前Z 公司E50 车型的生产需求是1 300 件/天,而HL 公司供货中Ⅰ~Ⅳ这4 个零部件的产能低于需求。

表2 HL 公司E50 零部件生产节拍情况

2 产能提升

精益生产方式源于日本丰田TPS,核心思想就是消除一切浪费,以最小的投入实现最大产出。精益推行不宜死搬硬套,应根据目标或者需求,因地制宜,理念导入,辅以适当工具,不断提升业务指标,形成全员参与的创新改善文化。改善小组决定将精益理念、工具融入到HL 公司的生产运行管理中,帮助HL 公司以较小的投入快速提升产能,以满足客户Z 公司装配生产需求,助力年度冲刺目标完成。

2.1 提升准时到货率

二级供应商供货的不确定性,对HL 公司产能影响重大,尤其是对生产计划、人员及库存的安排,会造成很大浪费,缺料严重情况下还会造成汽车主机厂停线损失。从二级供应商供货情况调查表中可以看出,缺货最严重的3 家二级供应商主要影响因素:限电、缺原材料和缺操作人员。

了解到困难后,制定改善措施:通过协调发电机自行发电、协助人员招聘以及帮助采购原材料等方式,帮助其迅速提升产能。同时,经过以上改善措施后,还供货不及时的二级供应商,采用转移部分模具至其他二级供应商的方式,降低其产能供应压力。通过一系列活动后,HL 汽车零部件公司因二级供应商物料供货不及时导致的停线时间,由原来每天≥800 min 降至100 min 左右,有效保证了产能输出。

2.2 提升瓶颈工位节拍

整个系统的有效产出往往由系统中最薄弱的瓶颈环节决定,而对瓶颈环节的改善能有效提升系统产出。HL 汽车零部件公司作为Z 公司主机厂供应链系统中的一个环节,产能低的零部件影响整个系统的产出。在HL 公司的产能分析中,共有4 个零部件产能是低于客户需求,对这4 个零部件的生产情况进行分析,结合焊接工艺的特点,从工艺、设备、物料摆放以及生产模式等方面开展改进,有效提升产能输出。

E50 左/右后侧围内板焊合件由2 条生产线生产:A 线和B 线,这2 条生产线布局、工艺一样。以A 线为例,其生产布局如图1。一条生产线同时加工左/右后侧围内板焊合件2 个零件,每个零件共有4道工序,1台机器人焊接2个拼台,人工负责上件取件(注:人工上件取件时间较短,小于机器人焊接时间,不影响生产节拍),产能由机器人焊接时间决定。

图1 左右后侧围内板生产线布局(A 线)

根据客户1 300 件/天需求,目标节拍是提升至60JPH(注:每小时生产60 个零部件),单条线提升至30JPH,每120 s 就要生产1 个零部件。改善小组应用工业工程中的鱼骨图、线平衡墙和ECRS(取消、合并、重排和简化)等方法,从人、机、料、法、环等方面对生产线进行分析,并应用线平衡墙、ECRS 方法制定并实施改进方案。

因人工上件取件时间不影响生产节拍,改善小组对机器人每个工序的焊接时间进行测定,并制作改善前机器人线平衡墙(图2a),线平衡率为94%,其中有3 台机器人的焊接时间超出目标时间120 s。经与设备团队讨论,通过优化机器人运行轨迹、提升机器人运行速度等方式,机器人焊接节拍从27JPH 提升至29JPH 以上,改善后线平衡墙如图2b,线平衡率提升至96%。

图2 改善前后机器人线平衡墙

改善小组对每道工序进行拍摄视频,进一步查找其中的浪费点。

改善点1:优化机器人电极头修模时间。机器人电极头修模频次为3 次/h,单次修模时间为20 s,通过优化电极头修模轨迹,在不降低修模质量的前提下优化了修模时间,时间由20 s降至7 s,每天可以多生产13 件。

改善点2:优化物料布局摆放。操作员工最主要工作是重复上料取件,简单重复,每天步行多。通过优化物料摆放,方便员工更高效操作,减少步行、判断和人机工程问题,降低员工的非增值活动,提升员工积极性与幸福感。

以上2 项改进后,E50 后侧围内板焊合件生产线仍为整个系统的输出瓶颈。为最大化利用瓶颈产能,采用“人停机不停”方式,员工轮流休息吃饭,每天可多生产30 件。同时,针对E50左/右后侧围内板焊合件生产线,安排专人进行物料补充,减少缺料停线时间,充分利用瓶颈资源。

A 线运行稳定后,将改善推广至B 线。通过以上所有改善后,“A 线+B 线”节拍达到59JPH,同时通过优化机器人修模时间以及“人停机不停”运行模式,增加产能86 件/天,实际产能输出达到1 300 件/天以上,可满足汽车主机厂产能需求。

E50 前围板焊合总成是由1 台焊接机器人、1 名操作工生产完成。机器人焊接左右两个拼台,人工负责上件取件,节拍由机器人焊接时间决定。改善前节拍为53JPH,明显低于需求。经与工艺团队讨论,对焊接工艺进行拆分,分为定位焊和补焊。原焊接机器人只进行定位焊接,并增加一台机器人进行补焊。经此优化后,节拍由改善前的53JPH 提升至70JPH(图3)。

图3 前围板焊合总成节拍提升

E50 后端板生产模式与前围板焊合总成类似,改善前节拍58JPH,低于客户产能需求。通过优化机器人运行轨迹、提升机器人运行速度等,节拍由改善前58JPH 提升至62JPH(图4),可满足客户需求。

图4 后端板节拍提升

2.3 员工激励政策

HL 公司采用计件方式,激发员工积极性,对提升产能具有重要意义。因此,制定员工激励政策,如产能之星、合理化建议等激励政策,全力提升产能。产能之星激励政策,以提升员工操作积极性、减少机器等人为目标,每周评比产能输出最多的5名员工,在车间宣传公布,并给予奖品激励,每天产能输出得到了进一步提升。合理化建议激励政策,以提升员工参与改善的积极性为目标,员工提出改善建议后,改善小组评定可行性,经采纳就给予现金奖励,极大提升了员工的改善能动性,营造全员参与改善的文化氛围。

3 产能提升效果

改善小组合理将精益理念、工具融入到HL 公司的运行管理中,理念先行,辅以工具分析与改进。经过二级供应商准时到货率提升、瓶颈工位节拍提升以及制定员工激励政策等改善后,HL公司E50 系列零部件产能得到明显提升。改善前最低产能零部件为前围板焊合总成,实际每天产出1 100 件/天;改善后最低产能零部件为左/右后侧围内板焊合件,实际每天产出1 300 件/天。瓶颈输出提升后,整个系统产出由改善前的1 100 件/天提升至1 300 件/天,为客户Z 公司年度生产目标完成贡献力量。

4 结束语

本文以精益思想为指导,分析了HL 公司影响产能的主要因素,结合精益生产与工业工程方法理论制定改善方案,提升了二级供应商准时到货率。同时,应用鱼骨图、线平衡墙和ECRS 方法分析与改进,并创意性地将线平衡墙工具应用于机器人,有效提升了HL 公司整体产能输出,满足客户汽车主机厂需求。

HL 公司在产能提升中,取得了阶段性成果,后续还需建立一套适合汽车零部件公司的精益体系,持续创新改进,为客户创造价值,为“中国制造2025”贡献力量。

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