杨 斌
(晋能控股煤业集团,山西 大同 037003)
无煤柱工作面过平行于切眼的空巷时,存在通风系统紊乱、顶板大面积暴露甚至漏顶等多方面的隐患。传统的过空巷措施是采取以锚网索为主的主动支护和以木垛、单体液压支柱为主的被动支护进行联合维护,这样的治理措施成本高、施工时间长,回采期间顶板管理困难多、安全隐患大。
三盘区山2#层8201 工作面为切顶卸压无煤柱工作面,与相邻8206 工作面共用5201 巷(沿空留巷)。可采走向长度1281.2 m,倾向长度180 m,煤厚2.9 m。基本顶为19.2~25.1 m 厚的中粗粒砂岩,直接顶为12.8~19.8 m 厚的粉细砂岩,直接底为0.78~1.16 m 厚的粉细砂岩。为避免煌斑岩对回采期间的影响,现场在采位1017 m 位置开掘空巷,巷宽7.7 m,高3.1 m,长度180 m。空巷支护形式为锚网索及单体液压支柱。工作面平面位置见图1。
图1 工作面平面位置图
提出了利用粉煤灰和末煤进行配比再造煤体对空巷进行充填的技术,并在同忻矿8201 无煤柱工作面进行现场实践,取得良好的效果。
2.1.1 再造煤体模块材料配比
为获得不同配比水泥末煤试样的单轴抗压强度,给空巷煤体再造材料提供基础数据,开展了水泥末煤的配比试验,并利用岩石三轴试验机进行单轴抗压强度试验。采用普通硅酸盐425#水泥、末煤、速凝剂和水进行配比试验,末煤通过0.8 mm 筛孔,试验模块按照《混凝土试模》(JG 237-2008)的规定制作为70.7 mm×70.7 mm×70.7 mm 的立方体,24 h 后脱模,在室内环境下养护5 d。模块的具体配比方案如下:
方案一: 水泥∶末煤∶速凝剂∶水=1 ∶4.2 ∶0.04 ∶0.5;
方案二: 水泥∶末煤∶速凝剂∶水=1 ∶4.0 ∶0.04 ∶0.5;
方案三: 水泥∶末煤∶速凝剂∶水=1 ∶3.8 ∶0.04 ∶0.6;
方案四: 水泥∶末煤∶速凝剂∶水=1 ∶3.6 ∶0.04 ∶0.6;
方案五: 水泥∶末煤∶速凝剂∶水=1 ∶3.4 ∶0.04 ∶0.6;
方案六: 水泥∶末煤∶速凝剂∶水=1 ∶3.2 ∶0.04 ∶0.6;
方案七: 水泥∶末煤∶速凝剂∶水=1 ∶4.0 ∶0.035 ∶0.6;
方案八: 水泥∶末煤∶速凝剂∶水=1 ∶4.0 ∶0.03 ∶0.6;
方案九: 水泥∶末煤∶速凝剂∶水=1 ∶4.0 ∶0.04 ∶0.6。
2.1.2 再造煤体试样情况说明
制备再造煤体试样45 块,成功脱模32 块。养护后的试样呈灰黑色,颗粒明显,粒径规格大多在2~5 mm 左右,且大多棱角缺失,脱模方向界面平整度较差。
2.1.3 试样试验方案
试验使用TAW-1000 kN 微机控制电液伺服岩石三轴试验机、电子天平(称重30 kg,感重1 g)、工程塑料试模(70.7 mm×70.7 mm×70.7 mm)等。
试验按照《建筑砂浆基本性能试验方法标准》(JGJ/T 70-2009)中立方体抗压强度试验的规定进行,采用位移控制模式,加载速率控制在0.02 mm/s。试样抗压强度按下式计算:
σc=F/A式中:σc为混凝土试件抗压强度,MPa;F为试件破坏荷载,N;A为试件承压面积,mm2。
2.1.4 试样试验结果
方案一~方案九试样平均抗压强度分别为1.958 MPa、3.620 MPa、4.742 MPa、3.995 MPa、4.510 MPa、5.717 MPa、3.672 MPa、3.530 MPa、3.189 MPa。考虑现场煤体硬度3.0<f<4.0,选用方案七配比方案为再造煤体材料配比。
再造煤体材料采用配比为水泥∶末煤∶速凝剂∶水=1 ∶4 ∶0.035 ∶0.6(重量比)进行混合配比的混合料。在采煤帮侧留设的通道宽度1.2 m,通道内支设中心距1.5 m 接顶木柱,从2201 巷与1.2 m 通道交接处中心开始向5201 巷方向施工,直至煤体再造区域边界结束。
在煤体再造期间培育17 块试样送至大同大学,养护后的试样呈灰黑色,部分模块取样未压实,且大多棱角缺失,脱模方向界面平整度较差。取样地点详见表1。
表1 试样取样地点
单轴抗压强度汇总详见表2。
表2 试样抗压强度汇总
为保证工作面通过二切巷再造煤体区域后二切巷顶板及时垮落,防止气体浓度超标,在二切巷内施工卸压孔预裂:
(1)二切巷内1.5 m 通道与2201 巷相交处巷口起,距离煤壁侧150 mm,沿二切巷向5201巷方向施工顶板预裂孔,施工范围15 m,间距为500 mm,孔深9.5 m,垂直顶板施工。
(2)二切巷内1.2 m 通道与5201 巷相交处巷口起,距离煤壁侧150 mm,沿二切巷向2201 巷方向施工一组顶板预裂孔,施工范围20 m,间距为250 mm,孔深9.5 m,垂直顶板施工。
(3)在5201 巷和2201 巷的二切巷巷口处,施工顶板卸压孔,距巷帮100 mm,孔径50 mm,孔距250 mm,倾向采空区75°。5201 巷的二切巷巷口处孔深8.1 m,2201 巷的二切巷巷口处孔深为9.5 m。致裂卸压孔分布见图2。
图2 致裂卸压孔分布示意图(mm)
(1)超前支护管理当工作面尾部或头部距空巷50 m 时,需要加强两巷超前支护管理工作,如单体有卸压、支设不牢靠、防倒防坠损坏等现象要及时进行更换。如果顶板受采动影响压力显现强烈时应加强超前支护,单体柱距缩小至0.8 m,间距不变,同时延长超前支护单体支设距离。
(2)工作面端头管理
过空巷期间2201 巷端头每次按照一个推移步距进行退锚,不得提前回撤,确保端头悬板随采随落不得大于10 m2。如果顶板破碎可增大退锚步距。5201 巷为沿空留巷,要确保支架后方距采空区完全垮落处距离不得大于10 m。
(3)矿压管理
① 工作面过空巷期间,要加强矿压管理工作,随时观测支架压力及尾巷压力监测数据的变化,并进行分析和预判。
② 工作面过空巷期间若受动压、填充区域再造煤体支护强度、硬度不够等影响,造成巷道顶板破碎出现大面积垮落或者煤壁大量片帮等漏顶迹象时,应采取及时移架、带压移架的方式迅速将支架前移,及时打开护壁板。
为保证工作面安全的通过空巷,减少通过期间揭露空巷的面积,将工作面调斜后逐段通过空巷。
工作面完全通过空巷用时3 d。割煤期间,机组截割再造煤体的过程中与截割煤体情况相似,现场再造充填体截割后煤壁平直,工作面顶板及空巷顶板完好,整体无明显矿压显现。通过空巷期间支架平均工作阻力见图3。
图3 过空巷期间支架平均工作阻力曲线图
(1)充填空巷后,强化空巷周围煤体强度及支承能力,保证了空巷顶板稳定。同时充填体使围岩形成整体结构,有效支护面积增大,减少了巷道的变形量。充填体具有一定的塑性,可一定程度减弱矿压作用。
(2)充填体硬度与煤相近,截割充填体时与工作面截割煤体时相似,能保持工作面正常的回采速度通过空巷,使工作面能够快速通过原空巷区域,提高回采安全性。
(3)充填施工工艺工序较简单,充填材料易获得,可操作性较强,较容易施工。施工工期短,一天可充填5~10 m,可在较短时间内完成空巷的充填。
(4)由于空巷顶板无补强支护,回采充填体后的空巷顶板比普通补强支护顶板更易垮落,垮落周期短不易造成瓦斯积聚。
(5)由于再造煤体材料的主要成分为末煤,材料容易获得且无毒无害,同时不增加工作面回采期间原煤的灰分,可以有效保障相关煤质指标。