韩吉祥
(晋能控股煤业集团长平公司,山西 晋城 048006)
长平矿六盘区位于井田的西南部区域,主采3#煤层平均厚度为5.3 m,盘区内有3 座村庄。六盘区存在大小不均匀的陷落柱34 个,其中,最小长轴约60 m,最大长轴约280 m。六盘区内断层共有19 个,落差5~15 m 不等,六盘区小型断层及裂隙更加发育,区内赋存贯穿六盘区近南北走向的4 个大型褶皱。
长平矿六盘区大巷包括第一回风巷、第二回风巷、胶带巷、主运巷、辅运巷,其位置分布图如图1。各巷道为矩形断面,其净宽为5.8 m,净高为2.89 m,净断面积16.762 m2。3#煤层存在强度低,节理、裂隙发育,沿煤层顶底板掘进的大巷断面较大,矿山压力显现,变形位移量大等问题。为了不对生产造成影响,保持围岩的稳定性,对六盘区大巷采用了“巷道喷浆+巷帮顶板注浆+两帮锚索补强”的综合加固支护方案[1-3],以达到重塑巷道围岩完整性的目的,加强围岩承载能力[4-5]。
图1 长平矿六盘区大巷喷浆注浆区域示意图(m)
由于六盘区大巷巷道条件比较复杂,易慢性或持续性围岩变形,如果只通过简单的注浆方式对围岩进行加固,难以达到控制巷道变形的目的。
图2 为六盘区大巷断面支护布置及参数示意图。
图2 六盘区大巷断面支护布置及参数示意图(mm)
综上分析,六盘区大巷的注浆加固方案采用巷道喷浆+巷帮顶板注浆+巷帮锚索补强支护。对六盘区第一回风巷(胶轮巷以东至回风井)进行喷浆、注浆加固、锚索补强区域施工长度476 m,对六盘区第二回风巷(胶轮巷以东至回风井)进行喷浆、注浆加固、锚索补强区域施工长度476 m,对六盘区主运巷(胶轮巷以东至六盘区胶带机巷口)进行喷浆、注浆加固、锚索补强区域施工长度220 m,对六盘区辅运巷进行喷浆、注浆加固及锚索补强区域施工长度456 m。
六盘区大巷注浆加固前,进行全断面喷浆加固。注浆材料采用P·O42.5 级硅酸盐水泥及水玻璃混合注浆加固喷射混凝土,石子为5~10 mm,砂为中粗黄砂。现场采用浆液搅拌桶搅拌配制,先按水:水泥=1:0.6~1:1 的比例将清水加入拌料桶内,再按比例加入水泥,水泥要去除杂质,放在搅拌容器内混合搅拌均匀,然后开始注浆。水泥浆和水玻璃的体积比1:0.4~1:1,具体配比可在施工过程中根据巷道的漏浆情况进行调节。
注浆管采用Ф22 mm 无缝钢管制作,每根长度2 m,注浆封孔深度为600~1000 mm。注浆钻孔初注注浆孔6 m,孔径42 mm,采用3 节2 m 钢管制作;复注注浆孔深8 m,孔径42 mm,采用4 节2 m 钢管制作并用连接套连接。在打孔期间,可根据现场的特殊情况,对眼位和深度进行调整。
当巷道高度高于4 m 时,注浆管的间排距:初注孔上部孔距顶1100 mm,间距1700 mm,下部孔距底板不大于1300 mm,排距4000 mm 施工注浆孔;复注孔要求上部孔距顶1100 mm,间距1700 mm,下部孔距底板不大于1300 mm,距初注孔2000 mm,开始施工复注孔,复注孔之间排距4000 mm施工注浆孔。由于巷道高低不一,根据现场实际情况,对注浆孔数量及间排距可进行适当调整,注浆孔的偏差为±200 mm。如图3。
图3 六盘区大巷注浆孔施工布置图(mm)
巷道施工作业方式为:喷浆时,利用喷浆机对裸露巷道进行喷浆施工,采用手持风动钻打注浆孔,双液注浆泵注浆;采用“三八”制作业,以班为单位,每班多个循环。其喷射砼施工工艺和注浆施工工艺流程图如图4、图5。
图4 六盘区大巷喷射砼施工工艺流程图
图5 六盘区大巷注浆施工工艺流程图
施工注浆孔前,要将孔口的网剪断或扩大,防止在钻孔过程中,钻杆将网卷住造成伤人事故。施工注浆孔时,采用防突钻机或煤帮钻钻孔施工,钻孔位置满足设计要求,孔口位置偏差不超过200 mm,角度偏差不大于3°,孔深不得小于设计深度。成孔后应清洗干净,并做好钻孔检查记录。打孔为注浆服务,不得一次性将同断面注浆孔全部打出,应本着先下后上、分段施工的原则打孔。注浆孔成孔间距不得小于20 m,最大限度地减小漏浆量。安装注浆管时,将注浆管插入孔内,注浆管外露不超过50 mm。封孔采用麻绳缠绕在钢管上,缠好后在水里将麻绳沾湿,以使麻绳能在孔内迅速膨胀;同时,在孔口段钢管上缠绕棉纱,蘸上注浆料,将孔口棉纱背紧背实,再利用长条工具将孔口棉纱捣实。
施工时,注浆质量检测采用对比法进行,即在拟加固段加固前、后分别进行测试,评价注浆效果。为保证检测的可操作性,采用井下原位测试与取芯相结合的检测手段进行评估。
注浆前后对拟加固岩体锚杆或锚索锚固力进行测试,验证对比。注浆前岩体锚固力达不到设计要求的,注浆后应能保证锚索锚固力达到设计要求。取样数量,每加固段或者采用现场施工锚索进行拉拔试验。注浆前后对围岩进行结构窥视,对围岩裂隙进行对比,取样间隔为每200 m 选取3 个点进行,或根据现场围岩破碎情况选取。注浆结束后,要安排在注浆区段进行取芯,根据取芯情况来分析注浆料在围岩裂隙中的分布和充填情况,验证注浆加固的效果,作为下次注浆各项参数调整的依据。
本方案在六盘区大巷局部区域进行了效果试验,试验段长度为200 m,在试验时采用十字布点法在巷道内安设2 处表面位移测仪,对巷道表面位移进行监测。监测结果表明:采用“巷道喷浆+巷帮顶板注浆+两帮锚索补强”的综合加固支护方案后,2 处位移监测仪监测到的巷道顶部最大移近量为159 mm,两帮移近量最大为131 mm,重塑了巷道围岩的稳定性,提升了巷道围岩自身承载能力,解决了巷道变形的问题。