妥 红 满继琼 杨明清 彭俊民 陈玖国
(①中国石油西部钻探录井工程分公司(地质研究院);②中石化石油工程技术服务有限公司)
脱气器是气测录井最重要的设备之一,安装在钻井液缓冲罐位置,其作用为脱出钻井液中的气体,供给色谱分析仪、二氧化碳分析仪、H2S 检测仪,用于检测地层中的油气含量和非烃、H2S含量,以实现发现油气显示、H2S预警的目的[1-2]。对于传统脱气器,当钻井液出口排量变化时,需要人工频繁调节脱气器高度,若调节不及时,会发生液位过高或过低现象。液位过高则淹没脱气器,烧坏电动机或钻井液抽入管线,造成气测资料失真;液面过低则脱气失败,造成资料缺失。此外,现场作业人员频繁上下振动筛还存在安全隐患。为此,设计了机械自浮式脱气器,实现脱气器高度自动调节,其操作简单,故障率低,可大幅减轻劳动强度,消除安全隐患。
机械自浮式脱气器的设计原则如下:一是整体结构简单,与传统脱气器电动机及供电方式相匹配;二是不改变传统脱气筒结构,与传统脱气器脱气方式相同;三是安装方式灵活,满足不同类型缓冲槽、振动筛三通槽,符合综合录井仪现场安装技术规范[3];四是操作简单,故障率低,灵敏度高,维护方便。
在脱气器固定支架内设置两个定滑轮,滑轮一端为脱气器,另一端配置标准配重块,配重块质量与脱气器接受浮力后的质量大体相当,使脱气器液面保持最佳位置;当钻井液排量变化时,脱气器会随液面变化自动升降;当钻井液密度变化时,人工配置相应的调节配重块,使滑轮两端产生新的平衡,脱气器始终保持在钻井液槽内最佳液面位置,从而实现自动跟踪液面的目的。该脱气器采用不锈钢材质,结构牢固,具有耐腐蚀性、体积轻、组装方便快捷等优点。脱气器整体结构。主要由10部分构成,如图1所示。
图1 机械自浮式脱气器结构
固定支架由两部分组成:一是长方形固定支架(长460 mm、宽280 mm、高900 mm);二是双横支撑杆(长1 000 mm、宽30 mm、高30 mm)。根据现场缓冲罐规格,双横支撑杆可安置在长方形固定支架左右不同位置。长方形固定支架下部导轨与浮箱式脱气筒架相连接;长方形固定支架上部两侧设有定滑轮,是配重块与脱气筒架连接的支点;定滑轮中间设有限位绳固定挂钩,是限位绳与脱气筒架的固定点,满足脱气器上下滑动需求。
浮箱式脱气筒采用不锈钢材质制作,如图2所示。浮箱采用镂空式设计[4-5],上部与集气筒钻井液出口平行,下部与锥形底部平行,其横截面积大于脱气器壳体的横截面积,当钻井液液面增加或减少时,浮箱式脱气筒向上或向下移动。脱气筒设计与传统脱气器一致,脱气筒法兰高度与传统尺寸相同,电动机及供电电源与传统脱气器相匹配,可满足不同类型缓冲罐、架空槽或振动筛安装。脱气筒底部为锥形,便于将吸入其中的大块岩屑自动排出,解决了大块岩屑卡住搅拌棒烧毁电动机的难题[6],具有防碰、防磨、易清洗、体积小、浮力大、现场维护保养方便快捷等优点。
图2 浮箱式脱气筒
设计配重块的基本思路是穿过定滑轮的承重绳两端受力平衡,即:
式中:N为配重块数量,个;mi为第i个配重块质量,kg;M为浮箱式脱气筒总质量,kg;F浮为浮箱式脱气筒所受的浮力[7],N;g为重力加速度,m/s2。
由上式可知,M为恒量,F浮随钻井液密度变化而变化,改变配重块数量及质量,就可以实现滑轮两端受力平衡。配重块由两部分组成:一是标准配重块,由两只圆柱体组成(图3);二是调节配重块,由若干直径85 mm、高30 mm 的圆柱体组成,规格为150、300、450、600 g 等(图4)。当钻井液密度发生变化时,放置不同的配重块使之平衡,保持脱气筒处在钻井液的最佳位置,搅拌叶片处于钻井液中最佳高度,以利于提高脱气效率。
图3 标准配重块
图4 调节配重块
承重钢丝绳承载脱气筒总重量,由钢丝绳、“U”型卡头、安全扣组成,如图5 所示。采用直径4 mm 包塑钢丝绳,长度为1 200 mm,可承重886 kg;“U”型卡头固定钢丝绳两端,形成挂钩圈,与“O”型安全扣连接;承重钢丝绳绕过定滑轮,一端为脱气器,另一端为配重块,使浮箱式脱气筒浮在钻井液液面上保持平衡。
图5 承重钢丝绳
如图6所示,安全扣位于承重钢丝绳一端,用于连接配重块,采用合金钢材料,高110 mm、宽63 mm、开口16 mm,最大承重为2 500 kg,带有固定挂钩,确保设备在运行过程中不滑扣,在调节、连接、拆卸、维护保养时操作方便、安全快捷。
限位绳是防止浮箱式脱气筒沉入缓冲罐底部,钻井过程中,停泵接单根或起下钻时,缓冲罐内没有钻井液,如果没有限位绳,浮箱式脱气筒会与缓冲罐底部沉砂接触,造成脱气筒埋入沉砂里。限位绳为钢链,长900 mm、直径4 mm,如图6所示。开单泵时,钻井液出口流量较小,此时调节脱气器高度,使排出口钻井液量占口径2/3为宜,开双泵时,脱气筒会自动浮起,使脱气筒始终处在最佳位置。
图6 “O”型安全扣和限位绳
将机械自浮式脱气器安装在缓冲罐水箱内(钻井液改用清水),测试不同液面高度时脱气器自动调节情况,如图7所示。
图7 机械自浮式脱气器实验测试
首先配置标准配重块,排出口钻井液满口排出;当增加150 g 调节配重块时,脱气筒钻井液排出口高出液面3 cm,相当于排出口钻井液量占口径2/3;当增加300 g 调节配重块时,脱气筒钻井液排出口高出液面6 cm,相当于排出口钻井液量占口径1/3;当增加450 g 调节配重块时,脱气筒钻井液排出口高出液面9 cm,脱气器排出口无钻井液排出。测试得知,调节配重块质量能够实现脱气器高度自动调节。
机械自浮式脱气器在3 口井进行现场测试应用,正常运转670 d,共16 080 h,脱气器能随着液面变化自动调节高度,始终处于有效脱气范围内。
图8 为传统脱气器采集气测数据曲线图,1 号钻井液泵和2 号钻井液泵倒泵过程中,缓冲罐液面下降或升高,值班人员未能及时调节脱气器,导致传统脱气器脱气液面忽高忽低,脱气效率不稳定,气测曲线呈锯齿状,不能真实反映钻井液内气体含量。
图8 传统脱气器采集气测数据曲线
图9 为机械自浮式脱气器采集气测数据曲线图,3:50-4:15 时间段内,1 号钻井液泵冲速从小到大逐渐增加,出口流量随之不断增大,脱气器自动升高,脱气效率基本恒定,气测实时曲线相对平滑,采集的气测资料更加准确,提高了气测录井解释评价的可靠性[8-9]。
图9 机械自浮式脱气器采集气测数据曲线
(1)在钻井液排量、密度发生变化时,机械自浮式脱气器能够实时自动调节,保证脱气器处于最佳高度。
(2)与传统脱气器相比,机械自浮式脱气器脱气效率更加稳定,减小了脱气器对气测值的影响,提高了气测录井资料质量,有利于应用气测资料进行解释及评价。
(3)在不改变传统脱气器结构的前提下,将传统脱气器进行改进,即可成为机械自浮式脱气器。该脱气器无须工作人员到振动筛上调节脱气器高度,能降低劳动强度,减少安全隐患,其故障率低,维护方便,有利于在井场推广。