基于高氨氮浓度的机场配套污水处理厂设计与运行分析

2022-02-08 08:15王永泉周超蒋涛何适亚
环境保护与循环经济 2022年11期
关键词:沉池处理厂氨氮

王永泉 周超 蒋涛 何适亚

(华设设计集团股份有限公司,江苏南京 210098)

1 引言

机场配套污水处理厂污水的来源主要包括生活污水、生产废水。生活污水包括航站楼、办公区、生活区等区域,是污水处理厂的主要污水来源;生产废水包括航空食品公司、机修废水、地面冲洗水等。某机场配套污水处理厂处理工艺为A2O 工艺,处理规模为3 000 m3/d,2020 年其面临提标改造,要求出水满足GB 18918—2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A 标准。受航班飞行量影响,污水处理厂面临进水水量不稳定、进水氨氮浓度高等问题,污水处理厂改造更是面临现场占地受限、无法停车改造等问题。因此,充分利用原生化池处理能力是提标改造的关键。本文对原有参数进行复核,通过提高缺氧段停留时间、优化风机选型、提高运行阶段污泥沉降比3 种方式进行改造,改造后运行效果显著,可为同类型污水处理厂提标改造提供借鉴和参考。

2 项目概况

2.1 项目背景

某机场配套污水处理厂设计规模为3 000 m3/d,进水有航站楼、办公区等生活污水和机修废水及地面冲洗水等,原核心工艺采用A2O 工艺,出水水质执行GB 18918—2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级B 标准。本次提标改造工程仍维持原有规模3 000 m3/d,设计出水水质提升至GB 18918—2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A 标准。设计进出水水质见表1。

表1 设计进出水水质

2.2 改造难点

(1)进水水量不稳定

受航班飞行量影响,进水水量不稳定。白天航班客流量大,工作人员多,产生的污水也多。夜间航班客流量少,工作人员少,相对产生的污水也少。根据数据统计,23:00—07:00 时段进水量很少,07:00 后进水量逐渐增多。

(2)进水氨氮浓度高

由于污水处理厂来水多为如厕水,氨氮浓度很高,通常为常规生活污水处理厂的2~3 倍,BOD,COD 等指标与常规生活污水厂进水相差无几。广东某机场污水处理厂进水氨氮浓度为60 mg/L,四川某机场污水厂进水氨氮浓度为50 mg/L,本项目进水氨氮浓度为70~90 mg/L。

(3)占地面积小,不停车改造

该项目占地面积有限,周边无新增用地,无法通过新增构筑物方式进行改造,且污水厂改造不能影响航班飞行,因此本次改造为不停车改造,即边改造边运行。

3 工程设计

3.1 主要参数校核

原处理工艺为:格栅+调节池+生化池+二沉池+消毒+出水。

(1)调节池

构筑物尺寸:20.0 m×15.0 m×6.0 m;停留时间:14.4 h。

通常调节池池容需综合考虑最高日高时以及平均日用水量的变化,采用逐时排水量计算法经计算后适当放大10%~20%池容[1]。韩温堂等[2]认为,当处理水量低于5 000 m3/d 时,调节池的停留时间应为6~8 h。根据经验,调节池的停留时间多为4~12 h,本项目调节池的停留时间为14.4 h,能够满足使用要求。

(2)生化池

构筑物尺寸:20.8 m×40.7 m×5.5 m;有效水深:4.5~4.9 m;总有效容积3 289 m3;厌氧段∶缺氧段∶好氧段池容=1 ∶1 ∶3;停留时间:厌氧段4.8 h,缺氧段4.8 h,好氧段14.4 h;

朱星等[3]研究表明,通过延长缺氧区水力停留时间,可以提高A2O/MBR 工艺脱氮效果,针对城市污水处理厂,缺氧区水力停留时间从1.5 h 增加到3.7 h,组合工艺出水TN 浓度可降低至9.25±2.13 mg/L。鲁文娟等[4]研究表明,对于生活污水,当缺氧区与好氧区的水力停留时间之比由1 ∶3 增加到1 ∶2时,系统的脱氮率由50%提高到80%,且对抑制污泥膨胀发生有好处。

考虑到本项目进水氨氮浓度较高,缺氧区停留时间3.7 h 远远不够,且厌氧段生化除磷效果有限,多依靠后端的混凝沉淀加药方式除磷,因此将厌氧段改造为缺氧段,增大缺氧区停留时间,提高脱氮效果。

(3)竖流式二沉池

构筑物尺寸:10.0 m×10.0 m×6.0 m;设计平均表面负荷:0.62 m3/(m2·h)。

朱贻鸣等[5]认为表面负荷为0.5 m3/(m2·h)时是竖流式二沉池比较理想的设计表面负荷。GB 50014—2021《室外排水设计标准》中二沉池表面负荷的取值为0.6~1.5 m3/(m2·h)。刘恒等[6]对国内多家地下污水处理厂进行调研,根据调研结果,受占地面积影响,竖流二沉池表面负荷在0.82~1.28 m3/(m2·h)。根据经验,实际运行过程中,二沉池表面负荷在0.6~0.8 m3/(m2·h)时效果最为稳定。本项目表面负荷为0.62 m3/(m2·h),因此不考虑对二沉池进行改造。

原调节池停留时间和二沉池表面负荷均满足要求。生化池总停留时间满足要求,但脱氮效果有限,由于无深度处理工艺,总磷去除率有限且存在水质出水不稳定现象。

3.2 工艺路线确定

污水处理的主流工艺包括AO,A2O,MBR,MBBR 以及上述不同工艺之间的组合。

袁志红等[7]研究表明,采用A2O/MBR 工艺对城镇污水处理厂提标至准Ⅳ类具有良好的处理效果。通过优化控制溶解氧,可以降低平均电耗。多种研究表明[8-9],采用MBR 工艺由于系统内有较高浓度污泥及较长的泥龄,即便在低温条件下仍能保持较高的硝化反应速率。吴迪[10]、韩萍[11]等研究表明,采用MBBR 工艺可以同步强化脱氮除磷,抗冲击负荷能力强、耐受低温,主要指标能稳定达到一级A 标准。“混凝沉淀池+滤布滤池”组合在越来越多的污水处理厂提标改造中得到了广泛应用。该组合工艺运行方便且效果很好,不仅适用于市政生活污水厂,也适用于化工园区污水处理厂[12]。

若本项目选择MBR 工艺,则需对现有生化池进行改造,改造过程中需要停水,无法满足不停车改造要求,且MBR 工艺运行复杂,对运维管理人员的要求较高。MBBR 则对填料流态化要求较高,且出水端容易堵塞,从而容易出现雍水现象。

综合上述分析,结合本次提标改造排放标准,本项目选择“AO+混凝沉淀+转盘滤池”工艺。通过将厌氧池改造为缺氧池,提高缺氧池池容,从而提高停留时间,强化对TN 的去除。考虑到微生物除磷效果甚微,因此采用化学除磷方式,通过新建混凝沉淀池及滤布滤池,确保磷排放达标。

3.3 改造设计

(1)缺氧段设计

构筑物尺寸:20.8 m×8.0 m×5.5 m;停留时间:9.6 h;潜水搅拌机4 台(增设):叶轮直径615 mm,转速480 r/min,功率4.0 kW。

(2)风机选型

通常风机的选型应结合项目定位、风量风压要求、运行维护等因素综合考虑,曝气风机多选用离心鼓风机(如空气悬浮、磁悬浮、单级高速离心风机等)。同时应结合近远期、实际水质与设计水质的差异情况合理选择同型号风机,工作台数一般不少于2 台。

由于机场污水处理厂存在进水水量不稳定的情况,特别是夜间水量小,若选择同型号风机,夜间运行时不仅存在过度曝气导致微生物死亡,从而运行工况不稳定的情况,也会造成能源浪费。因此,本项选择2 种不同型号风机。

对于常规市政污水处理厂,活性污泥法气水比取值在6 ∶1~15 ∶1。考虑到本项目氨氮进水浓度较高,是常规污水处理厂进水浓度的2~3 倍,去除率也较高,因此提高气水比取值在15 ∶1~20 ∶1。风机选型按照2 种气水比进行,分别按6 ∶1 及15 ∶1 进行选型,白天水量大时运行大风量(15∶1)风机,夜间水量小时运行小风量(6 ∶1)风机。大小风量风机均为2台,交替使用,一方面可以解决单台运行时间长导致过热需要降温问题,另一方面也起到互为备用的作用。

大小风量罗茨风机参数为:大风量Q=18.8 m3/min,风压H=6 m,N=37 kW,2 台;小风量Q=7.54 m3/min,风压H=6 m,N=15 kW,2 台。

(3)混凝沉淀池+滤布滤池

混合池停留时间:2.4 min;设计平均流量时表面负荷:2.79 m3/(m2·h);混凝沉淀池构筑物尺寸:8.5 m×9.6 m×3.4 m;滤布滤池构筑物尺寸:5.67 m×2.80 m×3.00 m。

4 运行分析

4.1 氨氮运行分析

常规污水处理厂氨氮进水浓度在40 mg/L 左右,日常运行时污泥沉降比在30%左右。考虑到机场配套污水处理厂进水氨氮浓度比较高,通常在70 mg/L左右,常规的30%污泥沉降比去除效率有限,无法满足GB 18918—2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A 标准,特别是冬季气温较低,微生物活性剂数量均下降明显,从而去除效率更低。因此建议提高污泥沉降比至50%,不仅能降低氨氮出水浓度,对冬季低温期污水也有较好的去除效果。

控制污泥沉降比在30%,分别在2020 年11 月、12 月分2 次进行试验,2020 年11 月氨氮出水数据见图1。

图1 2020 年11 月氨氮出水数据

从图1 可以看出,自11 月3 日至15 日,共计13 d 的时间内,氨氮的出水数值在0.31~9.21 mg/L之间,且出水数值波动较大,无法稳定达标。自11 月16 日提高污泥沉降比在50%左右时,出水数值稳定在0.20 mg/L 以内,出水稳定达标。

2020 年12 月氨氮出水数据见图2。

图2 2020 年12 月氨氮出水数据

从图2 可以看出,自12 月17 日至28 日,共12 d时间,氨氮出水数值在2.72~9.66 mg/L 之间,出水数值波动较大,12 月28 日数值为2.72 mg/L,满足一级A 排放标准,是由于在12 月27 日提高污泥沉降比至50%,有个数据递减的过程,自12 月28 日后,出水数值稳定在0.50 mg/L 以内。

通过上述数据分析,当污泥沉降比在30%左右、氨氮进水浓度在70 mg/L 时,出水水质不稳定,无法持续满足GB 18918—2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A 标准。当污泥沉降比在50%左右、氨氮进水浓度在70 mg/L 时,出水水质稳定在0.5 mg/L以内,持续达标。

4.2 COD 运行分析

2020 年11—12 月COD 出水数据见图3。

图3 2020 年11—12 月COD 出水数据

从图3 可以看出,自2020 年11 月3 日至2020年12 月31 日,COD 出水数值在8.13~27.75 mg/L 之间,始终低于30 mg/L,运行稳定且优于GB 18918—2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A 标准。

4.3 TP 运行分析

2020 年11—12 月TP 出水数据见图4

图4 2020 年11—12 月TP 出水数据

从图4 可以看出,自2020 年11 月3 日至2020年12 月31 日,TP 出水数值始终低于0.2 mg/L,运行稳定且优于GB 18918—2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A 标准。

5 结论

针对机场配套污水处理厂改造,该污水厂采用“AO+混凝沉淀+滤布滤池”工艺,通过设计阶段提高缺氧段停留时间、优化风机选型,运行阶段提高污泥沉降比3 种方式进行有机结合,改造后污水厂出水稳定达标。出水氨氮稳定低于0.5 mg/L,COD 稳定低于30 mg/L,TP 稳定低于0.2 mg/L,应用效果良好,为同类型污水处理厂提标改造提供借鉴和参考。

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