KUKA机器人在气缸柔性生产单元的应用设计*

2022-01-14 05:40崔业军
机械研究与应用 2021年6期
关键词:毛坯赋值执行器

崔业军

(无锡科技职业学院智能制造学院,江苏 无锡 214028)

0 引 言

制造业是实体经济的基础,实体经济是中国发展的本钱,是构筑未来发展战略优势的重要支撑。以汽车制造业为例,焊装生产线、夹具、机器人、输送设备、组装线、涂装线、发动机与轮胎生产装备上,气动技术无所不在,大显身手[1]。气缸作为一款智能制造的执行元件,其操作的精度直接影响产品的质量和其应用的广度。

快速响应市场,对于气缸生产环节来说,必须推陈出新。个性化、多工艺的气缸生产线是当前亟需解决的一个课题,智能化改造已是迫在眉睫。充分分析了气缸各零部件的生产工艺,运用现代柔性生产技术,提出一种适应气缸成套零部件生产的柔性生产线,运用机器人实现物料的进出[2],满足客户定制化的需求,给气缸行业产能、技术等方面赋能,带来气动行业的技术革新,推动气动行业高质量发展。

1 气缸生产单元的布置与工艺流程

1.1 气缸生产单元的布置

以某企业生产的某一类型气缸为例,气缸组成中需要机加工的零部件的按工艺分主要有[3]:以车削为主的钢筒、端盖、活塞及活塞杆等;以铣削为主的连接件、支撑件以及辅助件等。在这些气缸零部件加工中,有时兼顾多种机床工艺,诸如活塞杆的扁式铣削、端盖的钻削、中间支撑件的车削等。需要根据零件工艺流程,灵活掌握加工方法。因此,柔性生产技术作为智能制造技术的基础应用,非常适合气缸零部件的生产加工。

经过对气缸零部件工艺流程规划设计,组建了如图1所示的某系列气缸柔性生产单元。从该柔性制造单元的组成来看,主要分为无人作业区和操作人员作业区[4]两大部分组成。

图1 某系列气缸柔性生产线布局图

(1) 无人作业区

MES控制系统[5](包括计算机、PLC控制系统、辅助设计计算机);1台KUKA机器人;1台KDVM600L加工中心、1台VHC850A加工中心、1台Brother钻削加工中心;1台Viva T2B/350数控车床、1台CA6146型数控车床、1台CLASSIC型三坐标测量仪、1台零部件清洗机以及铸件毛坯立体仓库及活塞旋转仓库等组成。

(2) 操作人员作业区

该区域包括工件装卸站、活塞毛坯库以及刀具预调站等,操作人员工作时间段可以在该区域工作。

1.2 柔性生产工艺流程

首先,系统上电启动(生产设备已按零件工艺要求准备就绪),接下来在MES系统中编制零部件工艺生产任务,启动MES系统。KUKA工业机器人接到MES系统搬运任务,首先通过RFID进行工件毛坯位置信息扫描,确认毛坯所在仓储位置。同时根据机床工艺信息,将零件根据上位机主控系统的指令(根据工件的工艺等信息),选择对应的末端执行器搬运零件毛坯,并放置在对应的设备单元内进行任务实施,等加工任务完成后,由搬运机器人将工件搬运回对应仓储。这样一个过程为机器人完成零件某一工序的上、下料过程。MES系统可以协调机器人进行多任务的切换,满足最高效率的生产需求。

2 机器人产线应用技术分析

2.1 机器人性能分析

气缸柔性生产线采用了KR120R2900extra型KUKA机器人。该机器人可实现空间六自由度运动以及第7轴轨道行走功能,载重120 kg,重复定位精度为±0.06mm,空间工作范围可达2900mm,可与PLC及MES实现以太网通讯。其控制系统采用的KRL编程语言,是一种类似C语言的文本型语言,由.SRC和.DAT 格式组成。其中.SRC储存程序逻辑、指令、动作之类;.DAT储存位置变量以及轨迹点位的参数[6]。

2.2 机器人末端执行器选择

KUKA机器人在执行系统任务运行时,针对不同工艺要求的零部件,采用的末端执行器也不一样。如图2所示,气缸典型零部件结构特征。

其中,图2(a)所示为活塞类零部件,其主要结构特征为回转体。当用机器人进行机床上、下料时,需要类似V型口的夹爪类末端执行器[7];图2(b)所示为支撑类零部件,其毛坯主要采用铸件形式,结构简单,易用固定支架形式装夹毛坯,机器人搬运时,采用支架小夹爪形式末端执行器;图2(c)所示为异形类零部件,需要设计专用托盘夹具装夹。在实际使用时,考虑到托盘的重量和零部件的重量,利用零点定位夹具[8]实现托盘与机器人法兰端直接连接,达到此类零部件的机床上、下料的需要。

图2 气缸典型零部件结构特征

2.3 配置机器人末端执行器选择I/O

依据柔性生产单元的零部件结构特征,确定了KUKA机器人执行任务时,需要三种不同执行器。即零点定位快换夹具、回转体类大夹爪以及支撑类铸件小夹爪。为了KUKA机器人灵活切换末端执行器,需在KUKA机器人上配置相应的I/O。

I/O的信号配置如表1,在KUKA机器人输入信号端,主要判别机器人当前末端执行器类别;输出端主要用来进行执行器的安装与拆卸。

表1 I/O信号参数及其含义

3 机器人编程设计

3.1 程序设计流程图

依据气缸柔性制造系统工艺流程,建立了机器人进行零件工序任务调度的程序设计流程,如图3所示。

3.2 变量确定

由图3所示的机器人程序设计流程图,设立了程序中使用的变量,如表2所列。

表2 变量参数及其含义

续表2 变量参数及其含义

图3 机器人程序设计流程图

3.3 产线工序任务调度程序设计

通过应用KUKA机器人的KRL语言,设计了气缸柔性生产线零件加工任务调度的机器人程序,实现了气缸柔性生产线智能化搬运与装卸的工艺要求[9]。其程序如下:

INI;初始行,程序正确运行所需的标准参数的调用;

PTP home Vel= 100 % PDAT4;机器人回原点

R20=R5;MES系统将R5参数赋值给R20,进行任务是否开始判断

R10=0;清空机器人末端执行器

IF $IN[14] AND $IN[15]==TRUE THEN;

如果机器人感应传感器采集到末端执行器小夹爪(电极夹具)和大夹爪(圆柱体毛坯)

GOTO LBL500;跳至程序结束,停止运行(有故障)

ENDIF;

IF $IN[14]==TRUE THEN;MES系统发给机器人执行电极夹具末端执行器

R10=1;机器人已加载末端执行器(小)

ENDIF;循环结束

IF $IN[15]==TRUE THEN;MES系统发给机器人电极夹具末端执行器信号

R10=2;机器人已加载末端执行器(大)

ENDIF;循环结束

r1=0;初始化定义任务

r2=0;初始化定义执行对象(料)号

r3=0;初始化定义料架好

r4=0;初始化定义设备号

OUT 4‘qi kai guan’ State=FALSE;清洗机关门

OUT 6‘IR_ExBewegAktiv_A006’ State=FALSE;清洗机开关

OUT 18││State=FALSE;机器人末端执行器气阀打开

OUT 19││State=FALSE;设备夹具座松开

OUT 20 ││State=FALSE;关闭自动状态

OUT 25 ││State=FALSE;车床尾座退回

OUT 26││State=FALSE;

LOOP;

R15=0;机器人处于任务待机中

Wait For (R20<>R5);R5参数与初始赋值比较,等待中

R20=R5;重新将MES刷新后将R5参数赋值给R20

(1)模拟招聘比赛。该比赛主要依托我校的跨专业综合实验区,如图1所示。该实验区由对抗区、公共服务区、外贸区、采购区、自主学习区、路演区等部分组成,能够很好的满足模拟招聘比赛的需要。比赛经历简历初选、模拟面试、企业嘉宾面试共三个环节。具体的,参赛人员准备个人简历上交,根据简历筛选出50名参赛人员;参赛人员抽签随机分为5组;分组完成后,每一组内进行抽签,决定面试官与应聘者角色(两个面试官,八个面试人员);进行模拟招聘时,评委进行观摩并分别为面试双方打分;最后,由企业嘉宾担任面试官,进行面试活动,学生观摩。

R11=R1;采集MES信息,赋值机器人执行任务

R12=R2;采集MES信息,赋值机器人当前执行对象

(料)号

R13=R3;采集MES信息,赋值机器人料架位置

R14=R4;采集MES信息,赋值机器人去往设备

R30=0;准备开始任务安全位置清零

R31=0;完成指令清零

R111=0;

SWITCH R11;根据R11赋值,跳到与CASE指令中的值相同的程序分支执行

CASE 1;1-扫描任务

SM( );呼叫扫描程序

GOTO LBL100;

CASE 33-仓库取料

CANGKU_TAKE( );呼叫仓库取件程序

GOTO LBL100

CASE 5设备放料

SWAPC( );子程序:设备放料加工

GOTO LBL100

CASE 6仓库回料

CANGKU_PUT( );子程序:加工完成返回仓库

GOTO LBL100

CASE 7车床掉头加工换料

TURN_SWAPC( );子程序:掉头换料

GOTO LBL100

CASE 99无任务

home( );子程序:机器人回原点

GOTO LBL500跳至程序结束

END SWITCH分支编程循环结束

LBL100:

R30=1;机器人任务动作完成

R31=1;可接受指令

END LOOP主程序循环结束

LBL500:程序结束

4 生产验证

在某企业气缸柔性生产单元上,运行KR120R2900extra型KUKA机器人工序任务调度程序,且对企业近半年的气缸“订单式”生产进行调研跟踪,得出了以下的生产初步结论。

(1) 相比传统的单品种批量化生产,现有的智能化生产,实现加工高柔性、高自动化。可快速更换产品品种,减少因市场销售产生的积压库存,实现订单式的快速生产,迎合市场个性化客户的需求。

(2) 从半年的生产数据统计结果显示,采用了该KR120R2900extra型KUKA机器人工序任务调度,助力气缸柔性生产。一方面,生产成本有效降低了近37%,这主要体现在人工成本、辅助生产效率等方面;另一方面,灵活快速应对多品种、变批量混流加工,满足企业应对个性批量化要求, 大大提高了企业快速应对客户的效率,稳定了产品的应用市场。

(3) 在柔性生产线的试运行初期,对技术人员的岗位能力要求较高。技术人员不仅要在应用机器人编程与操作方面的技术能力好,还要求相关技术人员掌握相关工艺设备的工艺流程。

5 结 语

通过使用KR120R2900extra型KUKA机器人,运用KRL编程语言进行产线任务的程序设计与应用,有效实施了气缸柔性生产线毛坯工位扫描、仓库取料、设备放料、车床掉头换料、仓库回料等工作任务。实践验证表明:该程序结构简单,运行效果良好,加工效率提升,产品质量稳定。随着气缸产业化进一步推进,运用机器人实现新技术、新工艺、新模式的产业制造观念转变,促进气缸行业的智能生产。未来将在更多加工领域实现少人化、柔性化、智能化加工[10],将更快、更好地促进整个加工制造业转型升级,为保证国家产业经济安全发展、实施制造强国、智能制造新模式推进做出更大的贡献。

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