氯气压缩机在烧碱生产中的应用

2021-12-29 10:32郝文慧
氯碱工业 2021年7期
关键词:压机轴瓦冷却器

郝文慧

(亿利化学工业有限公司,内蒙古 鄂尔多斯 014300)

内蒙古亿利化学公司(以下简称“内蒙古亿利”)设计产能为烧碱37万t/a,PVC 50万t/a。烧碱生产中使用的氯气压缩机采用的是国产机4H-3。该机自2007年投运以来,运行平稳,故障率低。

1 氯压机技术参数

氯压机型号4H-3,p出=0.301 9 MPa,p入=0.096 8 MPa,Q=3 750 m3/h。电动机型号YKK4500-2,电压10 kV,功率400 kW,转速10 500 r/min。增速器型号NGGS200-06-00,速比3.548。

2 氯压机的工作原理

氯压机是借助高速旋转的叶轮,带动气体一起旋转,使气体产生很大的离心力和很高的流速。离心力使气体的压力增大,而高速使气体的动能增加,扩压器将动能转化为压力能,使气体压力升高。由于压缩作功使被输送气体温度升高,体积增大,输送气体的能力下降。因此,在级间增设中间冷却器,来降低氯气温度,提高氯压机输送能力。

3 氯压机主要零部件及其作用

内蒙古亿利使用的氯压机为三级压缩,叶轮和轴加工成一体,统称转子,用来对氯气作功,提高氯气压力。轴端密封采用迷宫密封和充抽气密封相结合的方法。迷宫密封形式为曲折型梳齿密封,利用节流原理来阻止气体泄漏。充抽气密封是采用干燥氮气来阻止氯气外漏。转子的轴向力平衡方式未采用平衡盘,而是采用1#、3#叶轮与2#叶轮反方向安装来平衡大部分轴向力,剩余轴向力通过推力盘两侧的止推轴承来平衡,即主止推轴承和副止推轴承。转子前后轴端安装有径向轴承,径向轴承为滑动轴承,用来支持转子使其高速运转。径向轴承采用可倾瓦轴承,其表面有1~2 mm巴氏合金,轴瓦背面有一个球面,可以在运动中随着主轴挠度变化自动调节轴瓦位置,使轴瓦沿整个长度方向受力均匀。转子上共有4个轴振动测点和2个轴位移测点,探头采用本特利探头。级间密封也采用曲折型梳齿密封,防止氯气内漏。

4 氯压机组的组成及各部分作用

氯压机组由氯压机、增速器、电动机、集装式润滑油站及中间冷却器组成。其中集装式润滑油站用来提供系统润滑,它由直联式离心油泵、油箱、油过滤器和油冷却器组成。氯压机用来输送氯气,提高氯气压力,以满足下游工序用氯要求。增速器用来提高氯压机转速,电动机转速2 900 r/min,通过增速器将转速提高至10 500 r/min。电动机提供动力。离心式油泵用来输送润滑油,使润滑油在系统内进行强制循环。油箱用来存放润滑油。过滤器用来过滤润滑油中杂质,避免损伤氯压机零部件。冷却器用来调节润滑油温度,控制进氯压机润滑油温度在规定范围。中间冷却器用来冷却压缩后的高温氯气,降低氯气温度,提高氯压机输气能力。

5 生产运行中出现的问题及解决办法

5.1 轴振动增大

轴振动增大的原因主要是径向轴瓦磨损,须停机更换轴瓦。其次,测振探头松动,须重新调整紧固。还有振动监测仪故障、数字信号和模拟信号转化仪表元器件老化,须更换振动监测仪及二次表。再就是转子长期运转,叶轮有腐蚀,结垢严重,造成转子不平衡,须返厂重新做动静平衡。另外,氯压机长期运行,使原来的找正位置发生一定量偏移,这种情况须停机重新找正。

5.2 轴位移增高

轴位移增高主要是止推轴瓦磨损造成,这种情况下要停机更换轴瓦。还有就是测位移探头松动,要重新紧固或调整。此类问题在氯压机运行中,发生的次数较少。

5.3 中间冷却器列管泄漏

氯压机中间冷却器列管材质为Q235-A,管内走循环水,管外走氯气。为防止氯气含水造成氯压机腐蚀损坏,循环水采用无压回水装置,使管外氯气压力大于管内循环水压力。这样即使列管漏,也是氯气进入水中,而水不能进入氯气中。中间冷却器一旦发生泄漏,要立即停机更换,更换1台中间冷却器大约需要3 h。为及时发现中间冷却器泄漏,日常巡检过程中,要按时对中间冷却器循环回水pH值进行检测,如发现显酸性,则说明中间冷却器漏,要立即更换。

5.4 油压差上涨

氯压机用润滑油经油箱通过油泵,经过油过滤器和油冷器进入氯压机各润滑点,必须保证润滑油的清洁和油压,才能保证氯压机正常运转。一旦油压差上涨超过规定,要立即切换至备用过滤器,然后将堵塞的过滤器滤芯更换掉。内蒙古亿利使用的是707网式过滤器,过滤精度25 μm。根据拆下的滤芯堵塞情况来看,主要是油内杂质长期累积造成。

5.5 电动机温度升高

电动机温度高的原因主要是轴承缺油,因此,要按规定时间和规定量添加润滑脂。另外,要利用停机检修机会,清理电动机风冷管。由于长时间运行,风冷管内集聚大量油泥,导致风冷管通道变小,使电动机散热效果减弱,造成电动机温度升高。

5.6 机盖产生裂纹

氯压机机盖材质为HT250,其中1台氯压机上机盖局部产生不规则裂纹,造成氯气外漏。这是氯压机运行以来首次出现此类问题。先采取不停机用糊玻璃钢树脂的方法堵漏,效果不理想。后停机用深度打磨后的铸铁焊条焊接,焊接完成后,带量运行发现仍漏。后来在此基础上,请专业带压堵漏公司用专用胶泥进行堵漏,固化后,带量运行时基本不漏,为以后处理此类问题积累了有益的经验。为了从根本上解决问题,联系生产厂家重新制造了1台机壳,更换后,彻底解决了该机的漏氯问题。

6 氯压机运行中应注意的问题

6.1 喘振

防止喘振是氯压机运行中极重要的问题,喘振能造成极大危害。在喘振时气流产生强烈的往复脉冲,来回冲击压缩机转子及其他部件,气流强烈的无规律振荡引起机组强烈振动,会造成轴弯曲,密封损坏,使轴向力增大烧毁止推轴承,破坏对中和安装质量,使振动加剧,造成仪表失灵。

造成喘振的主要原因是压缩机吸入流量不足,使压缩机进入喘振区引起喘振。为防止喘振,一定要使压缩机入口流量大于喘振流量。在供气量小时,采取回流循环方法,增加入口流量。另外,正常工作时防喘系统必须投自动,一旦入口流量低,未能及时调节好,防喘系统就联锁停机,可以保护氯压机不受损害。

6.2 润滑油品质

轴向力的承载与平衡依赖于止推轴承中的推力盘与主副推力块间的楔状油膜,并将轴向力转移至轴承支座上。因此,润滑油的供给压力是形成楔状油膜并承载轴向力的关键。

如果油品质差,如机械杂质含量高,夹带的固体颗粒会磨损止推块上的巴氏合金。如油品的酸值增高,会使止推块上的巴氏合金被腐蚀掉。如黏度过高或过低,都会影响供油压力,直接与油膜的形成及承载能力有关。如油品抗乳化度时间长,使润滑油乳化,供油压力会受到影响。供油不足,使油膜承载能力下降,引起轴位移和轴振动变化。因此,每月必须做1次润滑油四项指标分析,每季度做1次润滑油全分析。根据分析结果,补加或更换润滑油[1]。

6.3 维护保养

为确保氯压机全年稳定运行,每年大修时联系厂家技术人员到厂进行1次彻底的维护保养,具体内容如下。

(1)揭盖检查转子、密封、瓦块等部件,清除转子各部位结垢和腐蚀物。检查转子腐蚀、冲刷、磨损等情况,如发现磨损,必须更换。

(2)测量转子各部位径向和轴向跳动,测量轴颈圆柱度,如有超标现象,及时调整。

(3)清除隔板组件的结垢和腐蚀物,检查隔板冲刷、腐蚀和磨损情况。

(4)检查各处气封、油封、径向瓦块、止推瓦块等处的间隙和磨损情况。

(5)主辅油泵检查,对油箱进行渗漏检测。

(6)对公共底座上的电动机、增速器和氯压机进行找正检查。

(7)对联轴器进行检查。

(8)清洗各测控探头,检查校验仪表、电气系统,确保仪表的准确性和可靠性。

检修维护使各轴承的振动、瓦温、回油情况、转速和轴位移指标达到规定范围,使主机运转正常。

7 结语

氯压机作为烧碱生产过程中氯气输送的关键设备,其运行正常与否直接关系到整个生产系统能否稳定运行,关系到公司全年生产任务目标的完成。只有熟悉和掌握氯压机的结构和原理,正确使用和维护好氯压机,才能发挥其最大效能,为企业增效。

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