双加压法稀硝酸装置生产异常状况及处理

2021-12-24 02:49程川川
中氮肥 2021年1期
关键词:跳车水流量滤芯

程川川

(中国平煤神马集团尼龙科技有限公司,河南平顶山 467000)

0 引 言

中国平煤神马集团尼龙科技有限公司(简称神马尼龙科技公司)270kt/a稀硝酸(浓度63.5%)装置采用双加压法稀硝酸生产工艺,由赛鼎工程有限公司设计(EPC),自2015年底投运以来,生产中出现不少问题,截至2019年底先后停车29次,其中,计划停车11次,非计划停车18次。多年来,神马尼龙科技公司不断解决生产中出现的问题,同时也积累了不少的经验,现稀硝酸装置已转入长周期、稳定运行阶段。为了能更好地减少生产异常、保持正常生产,以下对近年来发生的典型生产异常状况及其处理措施作一总结。

1 停车情况统计

神马尼龙科技公司2015年底稀硝酸装置投运以来的开停车记录见表1。可以看出:开车以来,18次的紧急停车中,工艺事故停车5次、占比17%,设备事故停车11次、占比38%,设备事故停车占比较高。

表1 稀硝酸装置开停车记录

2 设备事故停车及处理

2.1 反应器进口处法兰垫片损坏而致停车

2016年11月28日18:27,氨转化还原反应器(R102)进口处法兰出现啸叫;当日18:40,现场进行法兰紧固,啸叫声减小;当日20:25啸叫声再次增大,现场再次进行法兰紧固,紧固后氮氧化物仍有泄漏,考虑到法兰金属缠绕垫的V型薄钢带与填充料压实后可能已经出现变形和损坏,同时为防止高温气流对法兰面造成破坏,车间决定停车处理。

处理措施:停车后对氨转化还原反应器进口处法兰垫片进行更换,同时在开车时安排热紧,处理后生产正常;此后,为防止类似事故再次发生而造成不必要的停车,车间先后在计划停车期间分别对尾气预热器(E110)、氨转化还原反应器(R102)出口、尾气透平(C103)进口等处的垫片进行了更换,迄今再未出现过类似问题。

2.2 氧化炉B氢气管堵塞而致停车

2018年4月18日,氧化炉B(R101B)更换第4套铂网,并于当日17:15开车点火,大氢管手阀打开后发现氧化炉B点火大氢管不能引燃,经过多次尝试,并进行反吹测试,确定氧化炉B大氢管堵塞;4月19日上午打开氧化炉B大盖进行检查,发现大氢管接头和连接器处堵塞;随后取样分析堵塞物为铁氧化物。分析认为,该堵塞部位中心孔径φ15mm,由于系统原始开车时氢气管线吹扫不彻底,造成大的焊渣等杂质随气流进入氢气管线,后期由于大氢管线上阀门内漏,造成氧化炉部分气氨顺着氢气管线外泄,并与杂质在联接器附近发生反应聚结成块而堵塞大氢管,导致无法进行氢气点火。

处理措施:停车后切除堵塞段(要注意切除前臂管与铂网之间的距离,避免因安装尺寸过小导致大氢管旋转后损坏铂网),更换堵塞管线后,开车正常。

2.3 喷水减温器堵塞而致紧急停车

2018年4月21日05:30,主控发现蒸汽过热段温度(TRCA-133)持续上涨,现场人员随即联系仪表人员对TRCA-133进行校对,校对后确认该仪表及相关调节阀阀位正常,而后TRCA-133仍持续上涨,且氧化炉B(R101B)温度也同步持续上涨,现场打开蒸汽过热段温度调节阀(TV-133)旁路,R101B温度不见下降。

处理措施:据上述现象判断为R101B的喷水减温器出现了问题,为确保系统安全、稳定运行,车间决定立即停车,停车后对喷水减温器喷头进行清理,发现有焊渣堵塞喷头,清理后开车正常。喷水减温器对蒸汽过热器后高压蒸汽温度的调节具有重要意义,而喷水减温器喷嘴遇到大颗粒杂质很容易被堵塞,因此今后计划停车期间应重点对其进行检修与排查。

2.4 吸收塔排氯管线泄漏而致停车

2019年1月14日,吸收塔第4层排氯管线突然泄漏,由于泄漏量大,带压堵漏难度较大,同时为了防止稀硝酸对设备和管线造成腐蚀,车间决定立即停车处理。停车后对第4层排氯管线进行检查,发现漏点在管卡处,该管卡与排氯管线因长期振动摩擦而磨损,最终出现泄漏。

处理措施:停车后对排氯管线的管卡进行加垫、紧固,同时消除管线共振,处理后至今运行正常;此后,在计划停车更换铂网期间对所有排氯管线进行统一更换,增加排氯管线根部阀,迄今再未发生过排氯管线泄漏。

2.5 空气过滤室三级滤芯压差高而致停车

2019年3月20日,空气过滤器(F102)压差突然持续升高,最高达到1.6kPa。稀硝酸装置空气过滤室设三级过滤,一、二级为滤袋式过滤,第三级为箱体式过滤,空气过滤室压差增高,过滤效率降低,空气压缩机进口阻力增大,对F102的一、二、三级压差进行测量,发现第三级滤芯压差接近1.2kPa。分析认为,空气中颗粒物多,空气量又大,造成F102滤芯负荷增大、压差增高,加之F102长时间运行,滤芯长时间使用,过滤效率逐渐降低,造成第三级滤芯堵塞而致系统压差升高。

处理措施:为防止第三级滤芯因阻力增大破损而被吸入空气压缩机,危及机组安全运行,车间决定立即停车处理,停车后更换F102的一、二、三级滤芯,系统重启后F102压差恢复正常;此后,制定滤芯更换专项计划,防止正常生产中再次出现类似事件而造成不必要的停车。

2.6 空气压缩机轴承温度过高而致停车

2019年12月19日,空气压缩机(C101)排气侧支撑轴承温度持续升高且波动较大,波动值最大达15℃左右,轴承温度偏离正常值30℃左右且达报警值,即将达到联锁跳车值,轴承温度长期过高使其润滑效果降低,易造成润滑油积炭,导致轴及轴瓦磨损,有重大安全隐患。经分析,C101轴承温度持续升高是轴瓦积炭所致,轴温升高又加剧轴瓦积炭,形成恶性循环。

处理措施:为保证空气压缩机与系统的安全,车间决定立即停车处理,停车后对C101轴承刮瓦,并检查机组其他轴承,处理后,C101运行正常;此后,要求C101运行过程中密切关注润滑油温度,防止润滑油温度过高或剧烈波动而造成轴瓦积炭。

2.7 吸收塔盘管泄漏而致异常停车

2020年5月2日11:00,密闭循环水系统压力异常升高,由0.47MPa突然增至0.70MPa,密闭循环水流量异常波动,氨压出现同步增高,因怀疑是阀门故障,现场人员立即安排仪表人员对密闭循环水压力调节阀(PV107)进行调校,仪表调校后正常,现场随即切换密闭循环水泵,切换后密闭循环水系统压力及流量仍大幅波动;当日11:45左右,密闭循环水系统安全阀启跳,通过对安全阀启跳泄漏的密闭循环水进行pH检测,呈酸性,判定是吸收塔盘管发生了泄漏;当日11:50,氨压波动导致氨空比高高联锁跳车。

处理措施:停车后,排净吸收塔底部的硝酸,先启动工艺水泵小流量进行塔体降温,之后打开吸收塔上、中、下人孔,在底部人孔架设风机向外鼓风,在吸收塔中部和上部人孔架设风机向内鼓风,降温约48h后,取样分析合格,人员进塔检查,发现吸收塔第16层盘管腐蚀断裂,随即进行临时封堵,经过5d的处理(包括吸收塔筛板、盘管检查及后期每层塔板的人孔复位等),重启后密闭循环水系统压力恢复正常。

3 工艺事故停车(含联锁跳车)及处理

3.1 气氨流量波动达氨空比联锁值而致停车

2016年1月24日17:12,气氨流量计导压管堵塞,导致气氨流量不稳,氨空比剧烈波动达联锁值而致跳车。分析认为,稀硝酸装置初次投入运行,管道吹扫不彻底,造成管道内有杂质存在,再加上前期氨空比波动较大,主控人员判断错误,误以为是氨过热器(E103)气氨温度低引起气氨带液,于是对进入E103的气氨温度进行了人为干预调节,致使氨系统出现温压紊乱,从而加剧了氨空比的波动,最终导致系统跳车。

处理措施:停车后,对氨系统进行彻底吹扫和清理,同时加强操作人员应对氨系统异常情况的培训,重启后系统运行正常。

3.2 氨过热器出口气氨温度低低联锁跳车

2016年4月5日16:00,氨过热器(E103)出口气氨温度(TIA-135)低低联锁跳车,由于TIA-135温度过低,造成气氨带液,带液气氨进入氧化炉,造成氧化炉炉温大幅波动。经认真排查,确认是因为E103低压蒸汽温度调节阀(TV-122)后疏水器卡死而造成积液,低压蒸汽量严重不足而致E103出口气氨温度 (TRCA-122)过低,触发TIA-135低低联锁跳车。

处理措施:停车后对E103低压蒸汽温度调节阀(TV-122)后疏水器进行更换,对TV-122加装阀后就地导淋,重启后系统运行正常,再未出现过类似问题。

3.3 SIS联锁停车

2018年5月13日22:25,锅炉水流量(FISA-116)过低造成SIS联锁跳车。经排查,是因为热电锅炉跳车造成界外高压蒸汽管网压力瞬间降低,由于外送阀自调跟踪不及时,稀硝酸装置高压蒸汽压力瞬间降低,使气液分离器(D109)蒸汽外送突然增大,锅炉内发生了闪蒸现象,锅炉水流量突然降低,FISA-116瞬时过低而致SIS联锁跳车。

处理措施:停车后通过与公司外管网管理部门进行沟通协商,要求其在外管网出现异常操作和蒸汽管网压力波动时要及时告知,以便稀硝酸装置及时进行跟踪调节,重启后系统运行正常。

3.4 尾气透平进气侧轴振值达联锁值而致停车

2018年11月13日10:36,检修人员在检修尾气透平期间,因未做好安全防护(未对尾气透平的仪表线进行安全隔离),且检修过程中对该仪表线踩踏,触发尾气透平进气侧轴振值(VT-6301X)瞬时达到(高高)联锁值,造成四合一机组跳车。

处理措施:停车后,对尾气透平的仪表线进行安全隔离,紧固仪表,并对延时联锁进行修改——将延时联锁由1s修改为3s,重启后四合一机组运行正常。

4 晃电事故

2016年10月15日15:55,突发晃电,工艺人员发现锅炉水循环泵(P102A)停运,随即启动备用泵P102B,但在备用泵启动后锅炉水流量低低联锁动作,造成系统联锁跳车。经分析,发生晃电后,备用泵P102B启动,启动后因锅炉水流量低低联锁延时时间较短(延时3s),造成锅炉水流量低低联锁跳车。

处理措施:停车后,在保证锅炉系统安全、稳定运行的前提下,结合设计院提供的相关参数,修改锅炉水流量低低联锁延时时长,经多次联锁调试,将锅炉水流量低低联锁延时时长调整为5s,系统正常开车,之后再未出现过类似的联锁跳车事故。

5 结束语

神马尼龙科技公司270kt/a稀硝酸装置2015年底开车以来,从试车至性能考核结束,仪表及SIS方面的问题基本暴露完毕且已基本得到解决,但后期运行中设备、工艺方面各种异常状况较为突出,特别是设备方面暴露出的问题较多,这是稀硝酸装置未能实现长周期、稳定运行的症结所在,这也就提醒我们设备的定期检修及日常维护是至关重要的:应根据开车以来各类设备故障,分设备建立“一台一档”,据各类设备历年的运行、检修记录,科学合理地安排检修计划,把重要设备(如稀硝酸泵、锅炉水循环泵、锅炉给水泵、机组油泵等)的检修安排在计划停车期间进行,避免因设备问题而导致的停车事故;此外,如空滤室内三级滤芯,由于不同地区的环境差异(空气质量有所不同),各装置应结合自身特点科学合理地安排滤芯的更换时间,并尽量安排在计划停车期间,以减少停车次数。只要做好了上述各方面的工作,并抓好日常操作维护管理及工艺优化等,就能有效避免类似事故的发生,实现稀硝酸装置的安全、稳定运行。

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