高温过热器爆管失效分析

2021-12-04 08:14吴鹏飞
失效分析与预防 2021年5期
关键词:热器碳化物晶界

何 华, 吴鹏飞

(1. 中国大唐集团科学技术研究院有限公司 西北电力试验研究院,西安 710021;2. 陕西渭河发电有限公司,西安 712085)

0 引言

在煤粉锅炉事故中,受热面(过热器、再热器、水冷壁和省煤器)的爆管失效是最常见的故障,是锅炉安全运行的最大隐患。而“四管”中过热器和再热器的工况最为恶劣,再热器内的介质不仅压力低而且流速也较低,因此对热偏差非常敏感[1-4]。

高温再热器管工作温度高、运行不规范,易出现干烧、挤压、晃动等,导致高温再热器早期失效[5]。王甲安等[6]研究表明,12Cr1MoV钢制高温再热器样管运行累计123 975.5 h后,基体已出现合金元素贫化现象,碳化物弥散程度增加。胡文龙等[7]对运行 50 000 h的 12Cr1MoV 钢管进行了状态评估,管子的剩余寿命约 28 000 h。因此,结合运行工况及时间对失效管样进行分析,防止因超温超压等导致的再热器再次爆管失效,对于机组安全稳定运行至关重要。本研究对象为超过运行150 000 h的高温再热器,对爆管的管件进行分析。

电站锅炉为300 MW亚临界、中间再热、自然循环、全悬吊和平衡通风的燃煤锅炉。运行中发生高温过热器出口集箱弯头爆管,截止本次停运,累计运行时间 152 561 h,机组累计启停 100余次,期间经历5次A修(对本体部件解体检查、处理缺陷)。爆口位于再热器出口联箱B侧至A侧第7排炉侧第1根,具体位置及爆口形貌见图1、图 2。管样材质为 12Cr1MoVG,规格为 ϕ60 mm×4 mm。

图1 再热器出口联箱示意图Fig.1 Schematic diagram of the outlet header of the reheater

图2 失效管样位置及形貌Fig.2 Location and morphology of the failed sample

1 试验方法

试验对比管样为第9排炉侧第1根。力学性能试验在直管段纵向取样,金相测试在爆口处横向取样,金相、显微硬度、氧化皮测厚检测在非联箱侧距离弯头约600 mm处取样,采用机械+化学抛光,4%硝酸酒精(质量分数)浸蚀,观察金相组织,测试显微硬度(加载载荷为200 g)。

2 试验过程与结果

2.1 断口宏观观察

经现场检查测量,爆口呈窗口状,爆口附近管径最大为61.45 mm,爆口处最小壁厚为3.36 mm,爆口长约 175 mm,宽度约 60 mm(图 3)。宏观检查结果表明,泄漏管管壁厚度无明显减薄,管子未发生明显胀粗,爆口附近存在较多微裂纹,管子内外壁均存在较厚氧化皮。

图3 爆口形貌Fig.3 Burst morphology

2.2 化学成分分析

采用光谱仪对2个管样进行化学成分分析,结果见表1,可见其化学成分符合标准[8]要求。

表1 12Cr1MoVG 化学成分分析结果(质量分数 /%)Table 1 Results of chemical composition analysis (mass fraction /%)

2.3 室温力学性能检测

参照 GB/T 228—2010[9],对失效管样和对比管样分别制取拉伸试样进行屈服强度、抗拉强度及断后伸长率等室温拉伸性能指标试验,结果见表2。由表2可以看出,2个管样的抗拉强度、屈服强度均低于标准要求下限值,抗拉强度较标准要求下限值分别下降33.51%、32.76%,断后伸长率合格。管样拉伸性能明显下降,已不能满足设计要求。

表2 室温拉伸性能测试结果Table 2 Test results of mechanical properties at room temperature

2.4 硬度检测

对2个管样进行显微硬度试验,所测硬度值均在 GB/T 5310—2017要求(HV0.2135~195)的下限值附近,且爆口处硬度与远离爆口处硬度差异不明显(表 3)。

表3 硬度检测结果Table 3 Microhardness testing results

2.5 金相检验

图4为失效管样和对比管样的金相组织形貌,可以看出:失效管样组织中碳化物明显聚集长大呈颗粒状,链状分布在晶界上,珠光体区域及形态基本消失,珠光体球化4级,晶粒度大小为7~8级,晶粒细小均匀;对比管样组织中碳化物呈链状分布在晶界上,珠光体区域消失,珠光体球化4.5级,晶粒度7~8级,晶粒均匀。金相试验结果表明,失效管样材质老化较严重,这也是其硬度较低、力学性能下降严重的内在因素。

图4 金相组织Fig.4 Metallurgical structure

2.6 扫描电镜测试

在扫描电镜下观察失效管样金相组织形貌,如图5a所示。大量的碳化物沿晶界析出并聚集长大,尤其在三角晶界聚集着粗大不规则的碳化物,其尺寸约位2~4 μm。有研究表明,碳化物析出长大并成链状,消弱晶界强度,从而会促使晶界裂纹的形成,钢的热强性显著降低,并会出现脆性破裂[10]。三角晶界处聚集粗大的碳化物,会形成微观裂纹,宏观表现出材料的强度下降。裂纹尖端存在大量的沿晶界的二次裂纹,也说明晶界粗大的碳化物使得晶界成为组织的薄弱区域,裂纹优先从该处产生,不断扩展并吞并其他微裂纹,最终连接起来形成宏观裂纹(图5b)。

图5 失效管样 SEM 形貌Fig.5 SEM morphology of the failed pipe

2.7 氧化皮检查

爆口处内外壁氧化皮均匀呈灰色,外表面的氧化皮呈树皮状。图6为爆口处截面裂纹尖端氧化皮形貌,可以看到内壁氧化皮结构分为2层,内层致密,外层疏松;外壁氧化皮为一层结构。

图6 失效管样氧化皮形貌Fig.6 Morphology of oxide scale on the failed pipe

对管样显微组织试样在金相显微镜下进行内外壁氧化皮厚度测量,结果见图7。由图7可见,失效管样和对比管样内外壁均可见氧化层,失效管样内、外壁氧化层最大厚度分别约为0.490、0.578 mm,对比管样内、外壁氧化层最大厚度分别约为0.504、0.914 mm。内壁氧化皮厚度均已远超过标准[11]要求“高温再热器管运行时间达到50000 h后,当氧化层厚度超过0.5 mm时,应对管子材质进行状态评估”;对比管样外壁氧化皮厚度超过了标准[12]中要求“当高温再热器管外表面氧化皮厚度超过0.60 mm时应及时换管”。

图7 氧化皮厚度测量Fig.7 Measurement of oxide scale thickness

3 分析与讨论

高温再热器来样化学成分符合标准要求,宏观检查发现爆口呈窗口状,爆口边缘未见明显减薄,管径未明显胀粗。管样室温下抗拉强度均低于标准下限值的1/3,屈服强度低于标准要求的下限值;爆管管样金相组织为珠光体球化4级,非爆管管样金相组织为珠光体球化4.5级。在扫描电镜下可见大量碳化物沿晶界析出并长大,这些碳化物的粗化降低了晶界的强度,降低了材料的强度,内外壁氧化皮生成并向基体不断生长,一定程度上减薄了管子壁厚。另一方面,管子在制造时需要弯曲变形,弯曲的工艺以及之后的处理工艺不当,会有较大的残余应力。残余应力是由于冷变形后工件内部变形不均匀引起的,有研究表明,弯管内弧存在残余拉应力,外弧存在残余压应力。低温退火可以基本消除宏观残余应力(不降低硬度),而微观残余应力必须经过再结晶退火才能完全消除,管子运行温度不足以达到再结晶温度,这部分残余应力就会一直留存在材料中。运行中管子受到顶棚及联箱的拉应力,使得弯头应力水平进一步加大,应力水平的变化也会加速材质的老化。

4 改进措施

1)将与本次取样管连接的管及管座进行更换,并及时对此锅炉高温再热器管类似部位割管取样,如发现取样管力学性能仍不符合标准要求、组织老化、硬度值偏低等问题时,宜对问题管段全部更换。

2)在未停机前应降低参数运行,联系锅炉制造厂确定安全运行参数,重点监督该区域运行状况,防止发生爆管。

5 结论

1)锅炉高温再热器管管径有明显胀粗,爆口呈窗口状,爆口边缘减薄不明显;金相组织完全球化,碳化物沿晶界析出并粗化,呈链状分布;室温抗拉强度及屈服强度均低于标准值,其中抗拉强度下降明显;内外壁氧化皮厚度测量结果均已超过相关标准要求。

2)锅炉高温再热器管在长期高温高压运行中,受热应力及高压介质作用,材质老化,产生微裂纹。

3)微裂纹发生扩展并在尖端附近产生大量细小的裂纹,弯头弯制过程中的残余应力,运行中受到顶棚及联箱的拉应力等会加速微裂纹的扩展长大,当剩余壁厚不满足工况要求时,发生爆管失效。

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