盐度对上流式厌氧污泥反应器脱氮性能的影响❋

2021-11-11 11:38于冰洁朱晓桐栾亚萍林久淑季军远
关键词:高负荷极差盐度

于冰洁, 朱晓桐, 栾亚萍, 林久淑, 姚 晨, 季军远❋❋

(1. 中国海洋大学海洋环境与生态教育部重点实验室, 山东 青岛 266100;2. 中国海洋大学山东省海洋环境地质工程重点实验室, 山东 青岛 266100)

含硝酸盐废水若未经有效处理直接排放到水体,会给水环境带来一系列危害,引起水体富营养化,造成水生生物大量死亡,破坏水域生态系统的平衡[1];硝态氮在人体肠道中可以被还原成亚硝酸盐,对人和生物体有致癌作用[2]。随着我国水体富营养化问题的日趋严重以及污水排放标准的提升,含硝酸盐废水的高效处理成为水处理领域关注的重点问题之一[3]。

离子交换、膜过滤和电渗析等可有效去除水中的硝酸盐,但处理成本高且易产生二次污染,需后续处理和处置[4],近年来厌氧反硝化作为一种节能经济、高效稳定、易操作运维的生物脱氮技术,已被广泛应用于高浓度硝酸盐废水脱氮处理工程[5-8]。将反硝化颗粒污泥与高效厌氧生物反应器结合,可显著提高反应器中反硝化生物量,优化废水流态,从而大幅提升硝酸盐的容积去除速率,实现高效脱氮;工程应用中可直接减少占地面积,节省建设成本。吕亮等[9]研究了絮状污泥在厌氧折流板反应器(ABR)中厌氧反硝化脱氮性能,反应器氮容积负荷(NLR)最高仅达1.51 kg/(m3·d),NLR继续升高则反应器效能将持续恶化。李仲伟等[10]研究了接种颗粒污泥的升流式污泥床(USB)的厌氧反硝化脱氮性能,NLR最高可达16.5 kg/(m3·d),且此NLR下反应器出水水质稳定。相较于絮状污泥,颗粒污泥接种于厌氧反应器可大幅提高脱氮性能。近年来已大量开展缺氧膨胀床反应器(AEB)[4]和序批式反应器(SBR)[11]等反硝化颗粒污泥处理高硝氮废水研究,并对温度、碳源种类、碳氮比、pH和盐度等影响厌氧反硝化效能的因素开展了相应研究[12-16]。

1 材料与方法

1.1 实验装置

实验装置采用上流式厌氧污泥床反应器(UASB)(见图1)。反应器由有机玻璃加工而成。UASB反应器下部为反应区,顶部为分离区,分离区内部设有三相分离器。反应器高65 cm,其中反应区高45 cm,分离区高20 cm;反应区内径6 cm。UASB反应器总体积为3.5 L,其中有效体积为1.4 L。废水由蠕动泵自UASB反应器底部泵入,依次经反应区、分离区后由出水口排出,产生气体自反应器顶端排气口逸出,经气体流量计后外排。通过恒温水浴维持反应器工作温度为(35±1) ℃。

(1. 进水箱, 2. 蠕动泵, 3. 取样口, 4. 出水箱, 5. 出水口, 6. 排气口。1. Influent tank; 2. Peristaltic pump; 3. Sampling ports; 4. Effluent tank; 5. Effluent outlet; 6. Exhaust vent.)图1 实验装置图Fig. 1 Schematic diagram of experimental equipment

1.2 接种污泥和模拟废水

接种颗粒污泥取自浙江省某造纸厂IC(Internal circulation)反应器中的厌氧颗粒污泥,MLSS为32 g/L,MLVSS为18.8 g/L,VSS/SS为0.59。接种量为1.2 L。

表1 营养液、微量元素组成成分Table 1 The composition of the nutrition and the trace solutions

1.3 分析项目及测定方法

1.4 反应器运行

表2 R1反应器运行阶段进水工况Table 2 Influent water composition of R1 reactor’s operating process

表3 R2反应器运行阶段进水工况

2 结果与讨论

2.1 厌氧反硝化工艺性能

2.1.1 COD去除 R1、R2对COD去除情况如图2所示。以传统厌氧反硝化反应器所能达到的氮容积负荷(NLR)作为工艺启动判断依据,可将反应器R1、R2的运行阶段分为阶段I(启动阶段)和阶段II(效能运行阶段);以反应器的可达到的最高氮去除速率(NRR)为判断依据,可将阶段II分为效能增稳期(P1)与效能衰减期(P2)。R1反应器(无盐)的效能增稳期(P1)为21~83 d,效能衰减期(P2)为84~98 d;R2反应器(1.5%盐度)的P1为21~97 d,P2为98~105 d。反应器R1 的进出水COD浓度、COD容积负荷(CLR)及容积去除率(CRR)分别见图2A、2B,反应器R2的进出水COD浓度、CLR及CRR分别见图2C、2D。

图2 不同盐度下反应器COD去除效能Fig.2 COD removal performance under different salinity

P1阶段,反应器R1的HRT由12 h缩短至0.83 h,出水COD浓度从101.56 mg/L增至870.59 mg/L,增幅为7.57倍;COD去除率从97.17%降至80.65%,降幅为16.52%,平均去除率为89.84%。反应器R2的HRT由12 h缩短至0.67 h,出水COD浓度从98.60 mg/L增至950.51 mg/L,增幅为8.64倍;COD去除率从98.77%降至78.95%,降幅为19.82%,平均去除率为88.68%。提高负荷使反应器的除碳性能受到影响,其中R2的出水COD浓度增幅较大,COD去除率降幅稍大,但二者平均去除率较为接近。R1的CLR自9 kg/(m3·d)增至129.6 kg/(m3·d),CRR自8.73 kg/(m3·d)增至106 kg /(m3·d)(最高值),CRR增量为97.3 kg/(m3·d);R2的CLR自9.2 kg/(m3·d)增至162.3 kg/(m3·d),CRR自9.04 kg/(m3·d)提升至127.8 kg/(m3·d)(最高值),CRR增量为118.76 kg/(m3·d)。R2的CRR相对R1提高20.57%,1.5%盐度可明显提高反应器对有机物的去除效能,对厌氧反硝化菌的活性起到一定的促进作用。此研究结果与其他研究不同,如Rene等[27]研究盐度对有机物降解影响,得出 1.5%盐度对工艺中有机物降解能力的影响较小。

P2阶段,反应器R1的HRT由0.83 h缩短至0.67 h,出水COD浓度从870.59 mg/L继续增至1 784.70 mg/L,COD去除率从80.65%进一步降至60.34%;反应器R2的HRT由0.67 h缩短至0.50 h,出水COD浓度从950.51 mg/L增至2015.79 mg/L,COD去除率从78.95%降至55.22%。R1 的CLR虽自129.6 kg/(m3·d)继续增至162 kg/(m3·d),增幅为25%,但此阶段CRR已由最高值(94.5 kg/(m3·d))降至89.34 kg/(m3·d) ,降幅为5.46 %,反应器性能已经恶化,R2的CLR自162.3 kg/(m3·d)虽提高至216 kg/(m3·d),增幅为33.09%,但CRR却由最高值(127.8 kg/(m3·d))降至119.3 kg/(m3·d),降幅为6.65%,反应器有机物去除效能同样出现恶化。该阶段反应器的CRR随着负荷的提高而降低,R2的CRR降幅稍高于R1,即1.5%盐度相对于无盐未引起的反应器效能急剧恶化,同时可使最佳除碳效果达到127.8 kg/(m3·d),相较于无盐工况(94.5 kg/(m3·d))提高35.23%。1.5%盐度可提高厌氧反硝化工艺除碳性能。

图3 不同盐度下反应器去除 removal performance under different salinity

图4 各NLR下反应器积累及TN去除效率 accumulation and TN removal performance of DN-UASB under different NLRs

2.2 出水pH变化

图5 各NLR下反应器出水pHFig.5 pH value of DN-UASB under different NLRs

2.3 C/N变化

不同NLR工况下反应器出水平均C/N值如图6所示。启动阶段,NLR自0.6 kg/(m3·d)增至1.6 kg/(m3·d),R1中C/N从4.11增至4.15,增幅为1%,R2中C/N从3.93增至4.15,增幅为5.5%。效能增稳期(P1),NLR从2 kg/(m3·d)增至24 kg/(m3·d)过程中,R1中C/N从4.33降至3.68,R2中C/N从4.23降至3.67;与NLR为1.6 kg/(m3·d)相比,R1、R2的C/N降幅分别为11.33%和11.57%。

图6 各NLR下反硝化过程平均出水C/N值Fig.6 The average effluent C/N ratio of DN-UASB under different NLRs

启动阶段反硝化过程所需C/N较高,可能是主要被功能菌群用于自身生长和繁殖;后期随着氮容积负荷的提高,脱氮性能受到冲击,C/N降低。效能衰减期(P2),R1中C/N从3.40降至3.24,降幅为4.7%;R2中C/N从3.87降至3.04,降幅为21.4%,R2中降幅较大。效能衰减期,1.5%盐度在高负荷下会抑制反硝化菌生长及代谢,导致脱氮性能恶化,硝酸盐累积,C/N显著降低。

2.4 DN-UASB运行盐度对其稳定性影响

按目前文献[34]报道的最高NLR(26.8 kg/(m3·d)为基准,将本试验反应器运行阶段划分为常负荷(≤26.8 kg/(m3·d)和高负荷(>26.8 kg/(m3·d)状态,以容积负荷(NLR、CLR)和出水浓度(TN、COD)的变异系数(Variation Coefficient)和极差(Range)作为指标,考察1.5%盐度对在常负荷、高负荷下反应器运行稳定性影响,结果见表4。

表4 反应器运行稳定性Table 4 Stability analysis of DN-UASB

由表可知,对于TN去除,常负荷下R1、R2的出水TN浓度无明显波动,均较为稳定(R1、R2的变异系数比和极差系数比分别为4.88,0.24和12.98,0.30),R2出水TN较R1略显波动;高负荷下R1、R2的出水TN浓度相较常负荷下呈现明显波动(R1、R2的变异系数比和极差系数比分别为108.62,26.80和65.02,18.01),R1中TN浓度较R2波动性更加明显。对于COD去除,常负荷下R1、R2的出水COD浓度无明显波动,均较为稳定(R1、R2的变异系数比和极差系数比分别为1.54,5.38和3.28,2.66);高负荷下R1、R2的出水COD浓度相较常负荷下呈现明显波动(R1、R2的变异系数比和极差系数比分别为69.96,67.84和28.91,37.79),与出水TN浓度波动性规律一致,1.5%盐度有助于高负荷下减少出水污染物浓度的波动,可促进反应器效能的稳定。

3 结论

(1)R1(无盐)最高NRR可达28.80 kg/(m3·d),最高CRR可达94.50 kg/(m3·d),R2(1.5%盐度)最高NRR可达35.52 kg/(m3·d),最高CRR可达127.80 kg/(m3·d),1.5%盐度会提升反应器氮容积去除率和COD容积去除率,提高反应器脱氮效能。

(3)常负荷下,1.5%盐度较无盐并未引起出水TN、COD浓度明显波动,出水水质较为稳定,出水TN、COD的变异系数比和极差系数比分别为12.98、0.30与3.28、2.66;高负荷下,1.5%盐度可减缓出水水质波动,更有利于反应器稳定运行,较无盐下可使出水TN的变异系数比和极差系数比降低40.1%与32.8%,COD的变异系数比和极差系数比降低58.7%与44.3%。

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