上河煤矿井下突水点注浆封堵施工技术探讨

2021-09-09 06:45牛永波陈禹旭
黑龙江科学 2021年16期
关键词:水层预埋底板

牛永波,陈禹旭

(陕西省一三一煤田地质有限公司,陕西 韩城 715400)

1 工程概况

上河煤矿5-2煤皮带下山运输斜巷掘进至120 m处时,在巷道迎头20 m范围内出现了4处突水点,均为底板出水,其中在巷道迎头后方约10 m范围内有3个较大突水点(约8 m3/h、9 m3/h、16 m3/h),见图1。后方19 m处有1处出水点(约3 m3/h)。总涌水量约35 m3/h,经采样,对水质进行分析和测量静水位标高,初步确定突水水源为5-2煤层顶板水,虽然经过长时间排水,但涌水量一直未衰减,保持稳定,导致巷道掘进工作无法进行,施工治理迫在眉睫。

图1 出水点位置图

2 注浆封堵施工技术

2.1 注浆封堵方案选择

针对巷道底板突水问题,一般采用“截”“堵”“排”等方法。但不同方法各有利弊,因此要正确选择。经过长时间排水,巷道迎头涌水基本稳定,但水量一直不减,可以确定用直接排水方法难以解决当前问题。虽然突水层位大致确定,但出水源头尚未查明,因此无法采取“截”的方法,“堵”的方法成为唯一可选方案,故决定采取注浆堵水方法进行治理。

2.2 注浆方案思路

该巷道出水点为开放性出水,又是下山巷道,给堵水布孔带来很大困难。堵治水计划分两部分进行:把动水变成静水进行治理。在出水点上部用混凝土做一个止浆垫,把动水封闭到止浆垫以下,再进行注浆堵水。构筑止浆垫时预埋2根Φ32 mm钢管进行注浆,注浆压力达到设计要求时在巷道底板和两帮均匀布置6个孔,打穿止浆垫进行检查,有水继续注浆,无水破垫掘进。

2.3 止浆垫的厚度计算及构筑

2.3.1 止浆垫厚度计算

根据止浆垫厚度计算公式计算止浆垫厚度:

L=L1+L0

Li=[ln(γoγfγdP)-ln(ft)]/0.3986

=[ln(1.3×1.5×1.8×0.5)-ln1.5]/0.3986

=0.4 m

Li-止浆垫应力衰减段计算厚度,m;γo-结构的重要性系数,取1.3,下同;γf-作用的分项系数,取1.5,下同;γd-取1.2~2.0,水压大、巷道净断面积大时取大值,计算取1.8;P-水压,考虑静水压与动水压并留有一定富裕系数,取0.5 MPa;ft-混凝土的抗拉强度设计值,当混凝土标号为C30时取1.5;L0-止浆垫应力回升段厚度,取1.0~2.0 m,本次计算取2.0 m。

由上式计算得L=Li+L0=0.4+2.0=2.4 m,取2.5 m。

2.3.2 止浆垫构筑

采用石子、河砂及水泥(42.5 MPa普通硅酸盐水泥)按比例搅拌成C30混凝土,构筑止浆垫。

滤水层铺设。浇筑止浆垫前,在突水点的上面至巷道迎头用碎石铺设滤水层,滤水层上面铺油毡,如图2所示。

图2 止浆垫结构图

止浆垫浇筑及孔口管埋设。滤水层铺设好后浇筑混凝土止浆垫。止浆垫厚度为2.5 m,强度等级为C30,一次完成浇筑。浇筑时,混凝土中掺入高效减水早强剂,掺入量为水泥的2%。

铺设滤水层和浇筑止浆垫时,预埋2根8.4 m长、规格为Φ273 mm、可容纳潜水泵的导水管,其下部1 m为花管,用滤水网包裹。导水管上端高出止浆垫6.0 m,管口带法兰盘。此导水管的用途是在浇筑止浆垫时作为排出工作面涌水的通道。同时预埋2根9.0 m长的Φ32 mm钢管,其上端高出止浆垫6.5 m,既可做注浆管也可做观测管。止浆垫混凝土养护5~7 d后,停止抽水,提出潜水泵,封闭所有预埋管和导水管,观察止浆垫及巷壁漏水情况,若有漏水部位,必须打眼下管,采用轻质高强度的有机发泡化学浆—固特珑进行注浆充填与加固,滤水层注浆加固利用预埋的注浆管进行。注浆压力达到5.0 MPa时停止注浆。

2.4 探水孔(注浆孔)施工

止浆垫密封质量合格后,采用ZQJ-3600/7.1型架柱式气动钻机分别在巷道两帮及顶底板施工探水孔,两帮探水孔位置位于止浆垫外3.5 m处,与巷道夹角22°,底板探水孔位置位于止浆垫外3.5 m处,与巷道底板夹角为17°,钻孔规格为Φ92-52 mm,终孔层位均为出水点水平及垂深2.0 m。成孔后,每孔各安设Φ75×6 000 mm孔口管1根,用化学浆(固特珑)进行固管,起到放水、泄压作用,给后续注浆创造条件。

2.5 注浆材料及配合比

注浆堵水材料选用(水泥—水玻璃双液浆)42.5 MPa普通硅酸盐水泥、水玻璃及FGN添加剂,其配比如下:水泥浆液水灰比应控制在(0.65~1)∶l。水玻璃波美度(浓度)为33°~40°Be′,模数2.4~3.4。水泥与FGN加固补强型特种添加剂之间的比例应根据现场实际情况随时调整,一般控制在l∶(0.005~0.01)。

2.6 注浆参数的确定

根据出水点巷壁煤岩体的具体特点和壁后注浆堵水施工工艺,结合煤层最小抵抗面及碹体围岩条件,在供风压力不低于0.5 MPa时,设计注浆终孔压力控制在2~3 MPa。

3 注浆效果检验

连续7 d通过预埋注浆管对出水点进行注浆,共计注入水泥58.0 t,发现巷道底板涌水减少,只有少量渗水现象。之后,对巷道顶底板及两帮施工了6个探水孔,仅在底板的检2孔及检3孔出现涌水,随后对检2及检3孔进行双液注浆,共注水泥28.45 t,水玻璃0.73 t,巷道两帮施工的检1、检4、底板检5、顶板检6孔均无出水情况,矿方后期反馈已安全渡过该突水点,说明该治理方案合理,注浆效果明显。

4 结论

对上河煤矿5-2煤皮带下山迎头后20 m范围突水点的治理效果明显,注浆堵水率达98%。将原来35 m3/h涌水量治理到巷道顶底板只有少量渗水和滴水,为巷道顺利掘进提供了安全保障,也为类似矿井巷道治理提供了可借鉴的成功经验。

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