N2O4冷却器管板接头泄漏焊接修复

2021-09-04 01:48任小鸿周林军肖银生
设备管理与维修 2021年15期
关键词:补焊管板碳化物

陈 玲,任小鸿,周林军,肖银生

(1.四川化工职业技术学院,四川泸州 646009;2.四川泸天化弘旭工程建设有限公司,四川泸州 646300)

0 引言

硝酸是工业生产中一种常见的氧化性酸,在化肥、农药、炸药、染料及盐类等生产中得到了普遍应用[1]。由于其极强的强氧化性和腐蚀性[2-3],硝酸生产的过程设备容易出现硝酸腐蚀,影响设备的正常使用。因此,生产硝酸的设备需要选择耐硝酸腐蚀的奥氏体型不锈钢。00Cr14Ni14Si4(下文简称C4 钢)属于高硅单相奥氏体不锈钢,具有良好的耐腐蚀性,常在浓硝酸介质中使用[4]。

某厂C4 钢制造的浓硝酸设备投入使用已经10 年,其N2O4冷却器管板部分均为C4 钢焊接而成,其接头在正常使用6 年后出现泄漏,之后每年都进行不间断管口补焊,但少数焊缝在焊后试压还是出现了泄漏现象。现在出现了大面积的渗漏,修补的焊缝金属呈现出焊接铁水不清洁、不光亮,焊缝熔合区边缘裂纹,通过补焊已不能解决问题,需对接头进行分析并制定详细检修方案,从根本解决泄漏的问题,保证设备安全运行。

1 裂纹产生原因

为观察焊缝表面和内部泄漏点情况,先清洗漏点管板焊口,采用射线探伤找出焊缝上的泄漏点;再将管板焊接接头泄漏点部分截取试样,制作焊接接头表面金相试样;腐蚀清洗后利用100 倍金相显微镜进行观察,检查焊缝表面腐蚀情况;最后将试样铣削2 mm 后制作金相,继续观察焊接接头内部泄漏情况,显微组织如图1~图3 所示。

图1 母材显微组织

图2 熔合区显微组织

图3 焊缝显微组织

由图可看出母材的显微组织均为单相奥氏体和少量碳化物;在焊缝表面和焊缝内部熔合区的熔合线上发现微观晶间腐蚀裂纹,裂纹从焊缝向母材延伸,在熔合线上出现腐蚀空洞;焊缝表面和内部组织均为细小的奥氏体和碳化物,在焊缝上均发现了微观晶间腐蚀裂纹,裂纹沿晶界延伸。

从金相检查结果可看出,C4 钢母材组织中出现了少量的碳化物,造成出现碳化物的原因是由于反复返修加热造成的碳化物聚集;在管板表面和内部两个区域的熔合区和焊缝处都出现了腐蚀裂纹,表明N2O4冷却器使用多年后表面腐蚀已较深。随着使用时间的延长,腐蚀深度加深,是检修时出现铁水不清洁和边缘裂纹的原因。为了避免再次出现缺陷,采取将接头已腐蚀的部分全部铣削去除,再设计工艺进行补焊和堆焊恢复焊缝。

2 焊接措施

2.1 工艺分析

C4 钢化学成分见表1,钢中含有大量的Si 元素,可以形成致密的SiO2薄膜,保证了钢的耐腐蚀性能,但Si 在含Ni 量较高的钢中易于偏析,与Ni、S、P 等合金元素形成低熔共晶夹层[5],在焊接拉应力作用下易产生热裂纹。因此在焊接时,需要采用小线能量焊接,使用小电流短弧直道焊,同时焊道层间温度严格控制在50 ℃以下[6]。

表1 C4 钢化学成分 %

以前返修后试压,管口出现泄漏,分析原因是过去采取从管口内部补焊方法,未采用快速降温的方法,焊接管口时温度过高,使焊缝达到了敏化温度,使耐腐蚀能力下降而出现了腐蚀。因此,焊接时除需用小线能量焊接外,还需采取快速降温的措施,根据本厂实际情况,采用水冷紫铜块进行降温。管板表面加工及坡口形式如图4 所示,紫铜块冷却管头工具如图5 所示。

图4 四氧化氮冷却器坡口

图5 水冷铜块降温示意

2.2 焊接方法选择

由于焊接的管子薄,且焊接坡口深度为2 mm,为了防止缺陷、减少热裂纹产生,采用热输入小的钨极氩弧焊(GTAW)。

2.3 焊接材料选择

焊接材料管厚2.5 mm,板厚40 mm,且C4 钢为奥氏体钢,既要保证焊缝金属力学性能,同时也需保证耐腐蚀能力,因此焊缝成分与母材相似,还应保证铁素体含量为6%~12%,才能保证焊缝性能。之前曾采用过HC4 焊条和KY704H 氩弧焊丝,焊接过程裂纹几率较高,本次焊接选择C4 钢专用A082 焊丝,焊丝成分见表2。

表2 A082 焊丝的成分 %

2.4 焊接参数制定

根据上述分析,当C4钢焊接线能量过大时,易出现热裂纹,而且焊接接头长期在敏化区加热,会使处于高温浓硝酸环境下的管板接头加速腐蚀泄漏,因此采用小线能量、短弧、快速直道焊,保证层间温度不超过50 ℃,并采用水冷铜块降温。焊接工艺参数见表3。

表3 焊接工艺参数

2.5 焊接实施

为减少热输入,除采取合理工艺参数外,焊接时注意事项:①使用技能熟练的焊工进行焊接操作;②焊接时,为避免因保证焊透而加大熔深,焊接操作时每层焊接层高如图6 所示;③每道焊缝宽度应控制在≤2 倍焊材直径,以减少高温停留时间;④为避免弧坑裂纹,熄弧时应将熔池填满,且为防止母材表面划伤,应在焊缝上熄弧,不能引入母材,如图7 所示。

图6 焊接层高控制

图7 修复后的管板

3 结论

用金相分析的方法观察管板接头腐蚀裂纹的分布。采用小线能量、短弧、快速直道焊,保证层间温度不超过50 ℃,用水冷铜块对焊缝进行降温的办法,成功修复了接头缺陷。该接头已成功运行没有出现泄漏,为不锈钢管板接头修复提供案例参考。

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