余良
(安徽开发矿业有限公司,安徽 六安市 237400)
李楼铁矿开采范围内共有FeⅠ、FeⅡ1、FeⅡ、FeⅢ1、FeⅢ5 条矿体,其中FeⅠ号矿体为主矿体,占开采范围内储量的85.35 %,其次为FeⅡ和FeⅢ号矿体。矿床走向长3.4 km,FeⅠ号矿体平均厚度约50 m、倾角约75°,FeⅡ和FeⅢ号矿体平均厚度约12 m、倾角约75°。地质资源储量27 624.82 万t,平均地质品位TFe 34.29%。矿体的品位分布比较均匀,矿体内基本没有夹层。李楼铁矿矿体主要含水层透水性、富水性较强,水压较高。水文地质边界条件复杂,地表村落和农田不允许移动和陷落。
李楼铁矿采用阶段空场嗣后充填采矿法,分两步骤回采矿房和矿柱,一步骤采场回采,嗣后全尾砂胶结充填,当充填体的强度达到或超过设计强度后,进行二步骤矿柱回采,矿柱回采原则上采用隔三采一的原则,充填体两侧禁止同时进行爆破作业。
当矿体厚度大于30 m 时采场垂直矿体走向布置,厚度小于30 m 时采场沿矿体走向布置。采场结构参数为:凿岩分段高度25 m,阶段高100 m,采场宽20 m,一步骤矿房和矿柱宽度基本一致,−400 m 分段为出矿水平,−275 m 分段为充填和回风水平,其余分段为凿岩爆破水平。风溜井经联络道与各水平连通,各水平下盘沿脉巷经首采部位往南北两翼延伸,逐步延伸风溜井,满足安全生产要求。
李楼铁矿采用中深孔分段凿岩阶段出矿,−400 m 水平集中出矿。采用中深孔爆破形成出矿堑沟,凿岩设计选用Simba1354 型液压采矿凿岩台车凿上向扇形中深孔,炮孔直径Φ76 mm,炮孔排距1.5~2 m,孔底距2.5~3.2 m,凿岩台车效率8 万m/台年,炮孔延米爆破量10 t/m,人工装药采用BQF-100装药器进行装药。李楼铁矿引用了1 台诺曼特装药台车提高装药效率,降低井下工人的劳动强度。采用非电起爆系统双路起爆,一次爆破1~2 排孔,回采炸药单耗0.45 kg/t(乳化炸药或铵油炸药)。
采用斗容6 m3的LE1400E 型电铲出矿,每2个矿块采用1 台电铲,将采场矿石运往矿石溜井,在装矿进路中再对块度不合格的大块进行二次爆破处理。
为了提高爆破效率,提高矿块的生产能力,缩短回采时间,开展了中深孔多排爆破研究。
根据实践经验,采用四排中深孔一次性起爆,为保护周边“二步采”采场的稳定性,保证爆破效果,本方案选择“V”型掏槽爆破网络起爆。具体分段方案见图1,李楼采矿场部分中深孔为13~14个孔交错布置,按照每个雷管段别控制药量低于300 kg 的原则进行分段设计。因为现在采场基本为“二步采”采场,为保护采场两侧充填体的稳定性,前3 排采用“V”型掏槽设计,后1 排采用正常的微差起爆法起爆,同时为保证后排有足够的爆破冲击力推动前排,各分段设计控制药量均接近300 kg。
图1 四排中深孔一次起爆方案雷管分段网络
六排中深孔一次起爆药量设计最大值约7.2 t,起爆药量较大,在本矿山尚无先例,爆破产生的地震波影响情况以实测为准,本实验方案按照各分段药量控制在300 kg 以内的原则设计。采用“双V”型爆破的方案设计,后三排各分段控制药量在接近于300 kg 的范围,使后排有足够能量推动前排渣堆,形成足够的自由空间。雷管分段情况见图2。
图2 六排中深孔一次起爆方案雷管分段网络
多排孔起爆采用多段微差爆破法,每段雷管起爆单段药量确保在300 kg 以下,以控制爆破振动对地表的影响。按照单耗0.36 kg/t 计算,四排中深孔一次性起爆最大药量为4770 kg,每段雷管控制药量为250~300 kg,则需雷管段别为16~20 个;六排中深孔一次性起爆最大药量为7160 kg,每段雷管控制药量为250~300 kg,则需要雷管段别为24~29 个(本方案以−375 m 水平中深孔为基础进行设计,−350 m 水平中深孔较浅,药量约为5100 kg,可以适当减段,其他水平类似)。目前炸药库雷管段别数为20 个,故一次性起爆六排需增加一部分雷管段别以满足实验要求。
李楼铁矿采用中深孔多排爆破工艺,将一次性起爆的排数提高至4~6 排,相较原爆破方案,总爆破次数减少一半以上。
(1)引进了1 台诺曼特装药台车,增加了2~3 排的装药工作量,在李楼铁矿已经成功应用,大约50 min 可以装完1 排正排中孔。采用装药台车当班可以完成4~6 排的装药工作量;
(2)采用装药台车进行装药,有效发挥台车的效率,降低了人员劳动强度;
(3)减少油铲准备采场次数及油铲出矿量,降低出矿成本;
(4)装药次数减少,大幅度降低装药时对电铲出矿的影响时间,提高生产效率;
(5)增加起爆排数使爆破能量在炮排之间充分释放,排与排之间形成挤压,效果等同于挤压爆破,减少大块的产生;
(6)减少起爆次数,降低爆破冲击波对井下构筑物的重复伤害,便于采场的现场管理;
(7)缩短采矿工序时间,优化回采工艺。
中深孔多排爆破在李楼铁矿广泛应用,大幅度提升了矿块的生产能力,以及装药台车效率,减轻了工人的劳动强度。未来需要继续深入研究多排爆破理论,结合实验效果,逐步增加装药排数进行实验,以实现最大规模的多排爆破的目标。