侯玉琳,田 琳,王占旭,江 涛
(中海油天津化工研究设计院有限公司,天津 300131)
当前,油田多采用回注水方式来提高油田的二次采收率[1]。海水资源丰富,海上油田的回注水多采用海水。涠洲油田采用处理后的海水作为油田回注水,运行一段时间后出现了严重的地层结垢问题[2],造成注水压力急剧增加,最终出现回注水无法注入、采不出油的情况。
笔者对上述情况进行调研后,针对海水水质的特征和结垢倾向的分析结果,对海水回注工艺进行改造,采用纳滤工艺对其进行精细化处理后,解决了地层不配伍造成的结垢问题。
回注水原水为涠洲平台区域海水,海水经过提升泵后,由粗过滤器除去大颗粒悬浮物及藻类等杂质后进入细过滤器,再由细过滤器去除大部分的胶体、悬浮物、细菌等物质后进入脱氧塔。脱氧塔主要除去海水中的溶解氧,以防止发生海水管道腐蚀和细菌滋生等问题。在回注水注入前,向海水中投加阻垢剂,以减轻结垢问题。
海水的进水水质指标及系统的出水水质标准见表1。本工艺的最终产水量为240m³·h-1。
表1 进水及出水水质
原工艺的主要处理设备为粗过滤器、细过滤器和脱氧塔。
粗过滤器为多柱式自动反洗过滤器,2台,一用一备,单台处理量为400m³·h-1,过滤精度180μm,双相不锈钢结构,2台成撬后的外形尺寸为4m×2.5m×3.2m,反洗周期约为2~12h。
细过滤器采用石英砂和锰砂两种滤料,3台,两用一备,单台处理量为190m³·h-1,设备尺寸为φ2.5m×2.0m。
立式真空脱氧塔1座,塔内采用两级填料,处理量为240m³·h-1,设备尺寸为φ2.5m×13m,塔体为碳钢衬玻璃鳞片结构。
设备运行一段时间后,该油田注水用的增压泵压力不断提高,最终出现无法注水的现象。笔者对进水水质进行分析后发现,该区域海水中含有大量钙离子、硫酸根和碳酸氢根离子,有可能形成碳酸钙垢和硫酸钙垢。采用饱和指数法对水中的结垢趋势进行判断,两种垢型饱和指数的计算结果见表2。由饱和指数的计算结果可知,不同温度下,现场注入水的硫酸钙饱和指数均为负数,不具有结垢趋势;而碳酸钙的饱和指数大于1,具有结垢趋势,且随着温度升高,这种趋势逐渐增强。由此可知避免结垢的主要途径是降低钙离子浓度。
表2 不同温度下饱和指数的计算结果
此外,笔者对原工艺出水的水质进行分析后发现,悬浮物含量和中性粒子含量远高于《碎屑岩油藏注水水质推荐指标》中B3级指标的要求。对粗过滤器和细过滤器的出水水质分别进行测定后发现,粗过滤器可除去大颗粒悬浮物和胶体等物质,出水指标能够达到设计要求,而细过滤器的实际过滤精度偏低,对小颗粒悬浮物和胶体杂质等的截留效果不佳,造成悬浮物的去除率低,出水粒径中值也高于标准要求,需对其进行改进或补充处理。
对细过滤器的运行情况进行分析后发现,原有的细过滤器采用多介质过滤器,在运行过程中,海水中的微生物及藻类易附着板结,造成清洗困难,清洗频率高,且截留率较低,导致回注水中的微生物较多,对地层造成污染。
对该油田的运行问题进行分析后,笔者在原工艺的基础上增加了纳滤工艺,用以除去二价离子,以彻底解决结垢问题,并增加了精细过滤装置,以去除小颗粒悬浮物和胶体等物质,延长纳滤膜的使用寿命。改进后的工艺流程为:提升泵→粗过滤→细过滤器→脱氧塔→精细过滤器(海水过滤器)→纳滤装置→注水泵。工艺流程见图1。
图1 纳滤工艺流程图
纳滤是改进后工艺的核心设施,纳滤膜孔径为1nm左右,虽与反渗透和超滤类似,都是压力驱动的膜过程,但是传质机理却有所不同。纳滤膜对二价和高价离子能保持较高的截留效果,却能使大部分的一价无机盐通过,特别是对硫酸根离子的截留率可稳定达到99%以上,并能截留大部分的钙、镁离子,在相对低的渗透压下,可有效实现对海水的软化处理。且纳滤工艺无污泥,占地小,操作简单[3],适用于海上平台,是海水回注工艺的良好选择。
考虑到海上平台的占地和承重有限,笔者最大程度地利用了原有的工艺装置,在此基础上新增加了精细过滤器和纳滤装置。
精细过滤器主要用于去除微生物、藻类和细小砂砾等,并对纳滤膜进行保护。精细过滤器共2台,一用一备,单台处理量为390m³·h-1,为碳钢防腐结构,过滤精度50μm,滤芯材质为TA2。2台精细过滤器成撬后的尺寸为4.2m×2.5m×2.7m。
本工艺共有3套纳滤装置,两用一备,单套产水量为120m³·h-1,回收率为65%,采用7芯膜壳,一级一段,单支膜面积为37.16m2,单套膜支数为168支。纳滤装置包括增压泵、保安过滤器、高压泵和纳滤膜装置,成撬后的整体尺寸为8.7m×1.9m×2.3m。其中的保安过滤器是防止纳滤膜损伤的安保措施,用于滤除经过精细过滤器后的微小物质如微小的石英砂、活性炭颗粒等,避免对纳滤膜造成伤害。保安过滤器的过滤精度为5μm,每套纳滤装置前配置1台,单套内部装有6支20cm的大通量PP滤芯,单台处理量为185m³·h-1。
该工艺于2017年5月调试后运行至今,设备运行正常,处理效果稳定,出水悬浮物及粒径中值均为0,钙离子< 40mg·L-1,镁离子< 40mg·L-1,硫酸根离子≤15mg·L-1。所有指标均满足《碎屑岩油藏注水水质推荐指标》中A2级的要求且大于B3级的指标要求。对硫酸根的去除率达到99.4%以上,对钙离子的去除率达到89%,镁离子去除率达到97%。通过计算,回注水不具备结垢趋势,采油产出率保持稳定。油田连续半年的部分监测数据见表3。
表3 涠洲油田回注水处理装置出水运行监测数据
1)采用纳滤法处理海水回注水,能够有效去除二价致垢离子,硫酸根的去除率达到99.4%以上,对钙离子的去除率达到89%,镁离子的去除率达到97%,避免了海水回注导致的地层结垢问题,且出水水质稳定,各项指标均低于标准要求。
2)海水在进入纳滤前,需对绝大部分的悬浮物和颗粒物藻类等进行去除处理,以减少纳滤膜的污堵问题。
3)本项目是纳滤处理海水回注水工艺在国内的首次使用。受改造平台限制,纳滤前端预处理工艺的选择有限,运行过程中发现,纳滤膜清洗频率约为每3个月一次,建议今后平台如使用纳滤工艺处理回注水,应针对海水水质,选择合适的预处理工艺,以延长膜的清洗周期,进一步降低成本。