冀海鸿
(山西华阳新材料科技集团有限公司,山西 阳泉 045000)
目前山西华阳新材料科技集团有限公司(以下简称华阳)一矿回采工作面回风巷多相邻采空侧,机尾三角煤受回采采动应力及采空区二次动压影响,易出现片帮、冒顶等问题,存在一定安全隐患,影响了工作面高效生产。为解决上述问题,通过使用KMA—1型超强矿用无机加固材料注浆加固三角煤,保持围岩的完整性,有效地提高围岩的整体强度、改善支护体的支护特性,降低巷道变形量,使围岩承载能力得到显著提高,有效管控三角煤区段的顶板和煤壁。
8304工作面位于华阳一矿15号煤南条带三采区中西部,东部为本采区大巷,南部为8305(西)回采工作面(正掘进),西部为南北翼瓦斯联络巷,北部为8303(西)工作面(已采)。工作面倾斜长度199.2 m,可采走向长度859.5 m,地质储量189.6万t,可采储量165万t。煤层总厚度6.25~6.76 m,平均厚度6.58 m。煤层倾角1°-13°。工作面总体为一单斜构造,局部发育有次一级的向、背斜构造。工作面坑透预测的挠曲2条,断裂构造2条。工作面共布置五条巷道:进风巷、回风巷、低位抽采巷、走向高抽巷和切巷。其中进风巷和切巷沿15号煤顶板布置,回风巷480 m以里沿15号煤底板布置,480 m往外沿15号煤顶板布置。
8304工作面紧邻8303工作面(已采),受采空区动压影响,在回采过程中回风巷围岩应力增加,巷道顶板出现不同程度的破碎,有明显的两帮移近、底板鼓起等变形情况,加大了回风巷的维护难度,从而影响了工作面的回采推进度。
KMA—1型超强矿用无机加固材料是一种渗透性好、强度高的注浆加固材料,主要成分为:粉状水硬性无机胶凝材料(硅酸盐特种水泥)。
1)通过压注的方法加固矿山煤、岩石,阻止、抑制煤岩体开裂、变形,也可用于不流动的砂石和其他无承载力的地面等。
2)水灰质量比为0.28∶1.00,保证注到裂隙中的是浆液,不会出现顶板注浆下雨状况。
3)抗折性和剪切力高,在受到应力或者采动影响的情况下,保证巷道稳固。
4)跟化学浆比较。超强矿用无机材料是无机反应不产生热量,保证井下的安全。
5)无收缩,微膨胀,高流动性,不含氯化物。
1d抗压强度:≥20 MPa;3d抗压强度:≥40 MPa;7d抗压强度:≥70 MPa;粒径:0.0~0.1 mm;施工温度:5~35℃;水灰质量比:0.28∶1.00;初始流动度:20℃时10~17 s,最高反应温度为25℃(由煤炭工业北京锚杆产品质量监督检验中心出具检验报告)。
注浆设备2ZBQ-50/19气动注浆泵额定流量50 L/min,最大流量70 L/min;额定压力19 MPa,最大压力24 MPa;耗气量2 m3/min;泵质量110 kg;外形尺寸:1.3 m×0.7 m×0.7 m;供气压力:0.4~0.8 MPa。
注浆采用单排孔设计,由回风顺槽内向工作面侧煤帮打孔注浆,垂直巷帮施工注浆孔,选用Φ32 mm钻头施工,相邻注浆孔间距4000 mm,距巷道底板高度1750 mm,孔深8000 mm,封孔深度4000 mm,采用专用封孔器封孔(见图1)。
施工流程:采用帮锚索钻机施工注浆钻孔→安设注浆套管及封孔器→注浆泵与注浆套管连接→注浆。
施工期间,由于煤体裂隙发育,漏浆较为严重,不能有效保障注浆效果,通过采取以下技术措施确保施工正常进行。
1)调整钻孔深度:由6 m钻孔改为8 m。
2)调整施工角度:将水平施工注浆孔改为向上8°~10°施工注浆孔。
3)调整钻孔直径:将Φ32 mm钻头改为Φ42 mm钻头进行施工。
4)调整封孔器:将Φ28 mm改为Φ38 mm封孔器封孔,将1个封孔器增加为2个。
5)补浆:因裂隙发育,导致漏浆的注浆孔,在随后进行补浆作业。
此次注浆试验从4月27日开始施工,6月9日施工完毕,施工范围650~800 m,正常施工27 d,其他各类因素影响17 d。共计施工注水泥浆孔50个,注浆量55 t,平均每孔注浆量44袋,约1.1 t。
1)5月10日—6月15日(550~650 m)。工作面试验水泥浆加固前,三角煤区破碎明显,回风巷变形量大,工作面于5月10日推进至1号测点,到6月16日过完,期间工作面推进度为3.03 m/d,产量7088 t/d。
2)6月16日-7月13日(650~750 m)。工作面于6月16日推进至注浆段,到7月13日推进至8号测点处,期间工作面日推进度为3.57 m/d,产量7711 t/d。
通过对比,推进度提高0.54 m/d,提高推进度百分比约17.8%;产量提高623 t/d,提高产量百分比约8.7%。
通过观测,工作面三角煤区域6~8 m范围内煤壁平直,无片帮、冒顶现象。特别是推进至注浆孔附近与未注水泥浆区域对比,片帮明显减少,煤体致密性增强。
为有效观测注水泥浆段巷道围岩变形量,注浆段650 m、670 m、700 m、750 m处布置了矿压测站。采用十字布点法安设表面位移监测断面,分析对比对围岩控制的效果。
由图2数据及变化曲线分析:
图2 巷道位移变化曲线
该测站共计观测记录16次,推进位置距测站距离144 m时,初次观测记录,高度为2660 mm,宽度为3800 mm,推进位置距测站距离8 m时,最后一次观测记录,高度为2220 mm,宽度为3350 mm。高度总变化值为440 mm,宽度总变化值为450 mm。
工作面推进位置距测站距离115 m、105 m处时,高度最小变化值为2 mm,推进位置距测站距离8 m处时,最大变化值85 mm。推进位置距测站距离94 m、90 m处时,宽度最小变化值为0,推进位置距测站距离13 m处时,最大变化值120 mm。平均变化值高度为29.3 mm,宽度为30 mm。从以上矿压观测站数据变化可以看出,顶板及两帮压力增大,但变化量较小,巷道支护对围岩有很好的控制作用。
通过对比原巷道与注浆段回风巷道围岩变形量情况,高度平均变形量减少300 mm,宽度变形量减少137 mm。注浆段内测点最低高度为2370 mm,最低宽度为3260 mm,满足通风、行人断面的安全生产要求。
8304工作面自开始初采,截至4月下旬,回风巷在50~650 m区段内共注高分子材料195 t,平均注胶量约为0.325 t/m。按照高分子材料1.4万元/t测算,维护费用为4550元/m。此次注浆试验施工范围650~800 m,共计施工注浆孔50个,注浆量55 t。平均每孔注浆量44袋,约1.1 t,共计,平均注浆量约0.367 t/m,维护费用为3303元/m。通过与注高分子材料费用对比,维护费用降低1247元/m。
巷道随工作面的推进,压力逐渐增大,整体围岩控制较好,虽然工作面周期来压部分数据变化有忽高的现象,但一般都是随着工作面的推进,巷道变化值整体呈上升趋势,尤其工作面推进距测点5~30 m范围内,巷道变形主要表现为两帮移近,巷道底板鼓起等压力显现现象,但从矿压观测站变化数据及顶、帮煤体变形情况看,当前支护可以起到很好的控制作用,有效把变形控制在一定范围之内。