刘 颖,隆 岗,曹巧达
(中矿金业股份有限公司技术中心,山东 招远 265400)
为了解金矿深部中段矿石可选性,积累选矿流程技术管理数据,对本公司某金矿深部28#-30中段矿石进行可选性评价试验[1]。
本次生产部采样共计100kg,经过三段破碎和检查筛分,将样品破碎至粒度2mm以下,样品制备流程如图1。
图1 样品制备流程图
试验前,取综合样品进行化验分析,金及多元素分析数据如表1所示。
表1 试验样品化验分析结果
将制备好的样品混匀、缩分,进行磨矿曲线试验,每个样品为800g,磨矿浓度为50%,分别磨矿2min、4min、5min、6min,磨后分别测定磨矿细度,数据如表2所示。
表2 不同磨矿时间对应磨矿细度数据
本次试验采用“一粗一扫”开路流程,粗选和扫选精矿合并为最终精矿,扫选尾矿为最终尾矿[2]。具体试验流程如图2所示。
图2 浮选流程图
样品矿石品位较高,结合此金矿选厂药剂制度(黄药50g/t,浮选油40g/t)。
分别进行磨矿细度40%和45%的试验[3]。
磨矿产品实测细度为40.33%,在浮选油50g/t前提下,分别进行黄药用量70g/t、80g/t和90g/t的条件试验(设置平行样),试验数据如表3所示。
表3 不同黄药用量试验结果(细度为40.33%)
据表3知,本次试验的尾矿品位均较高,但随着黄药用量的增加,浮选回收率有一定提高,但提高不明显,判断为药剂用量满足该批样品浮选要求,存在个别颗粒未完全实现单体解离,造成尾矿品位整体偏高[4]。
磨矿产品实测细度为46.24%,同样在浮选油50g/t的前提下,分别进行70g/t、80g/t和90g/t的条件试验(设置平行样),试验数据如表4所示。
表4 不同黄药用量试验结果(细度为46.24%)
据表4可知,将磨矿细度提高至45%以上,不同黄药用量浮选尾矿品位均降低,该批样品当黄药用量为70g/t,浮选用量为50g/t时,浮选回收率可达98.53%,选矿回收效果较好[5]。
(1)试验中采用的磨矿是一段磨矿开路,磨矿产品中可能混有部分较粗颗粒,故浮选尾矿品位波动较大。
(2)针对本批矿石(品位5.68g/t),最佳选别条件为磨矿细度为45%以上,黄药用量为70g/t,浮选油用量为50g/t。
(3)通过试验可知,此金矿深部中段矿石性质无明显变化,可采取单一浮选实现有效分选。但要保证尾矿品位稳定,需要适当提高磨矿细度。故建议此金矿选厂实际生产中,严格控制磨矿细度,确保技术指标稳定。