(交通运输部烟台打捞局,山东 烟台 264000)
2021年4月1日0900时,某轮二管轮在检修一号水冷空压机时,启动二号空压机为主用空压机,发现二号风冷空压机不打气,中冷器压力表没有示数。立即停止二号空压机,进行检修。打开曲轴箱道门,发现低压端连杆被拉断。连杆瓦断口呈现撕裂伤,连杆大端断口呈斜切口。
图1 被拉断的一级压缩连杆大端
活塞式7T2型压缩机是用于提供从300PSIG(21.2kg/c㎡)到500PSIG(35.2kg/c㎡)的空气压力。7T2型压缩机为小型两级往复式压缩机,其压缩比和中间冷却器效率设计合理,高压空气源供应可靠。
基本工作原理如下:空气通过进气滤清器 和进气阀进入第一级气缸。在气缸中被压缩,并通过排气阀排到中间冷却器管道,第一级压缩形成的热量被散去。由于风扇轮的作用使冷却空气在中间冷却器翅片管中通过。第二级进气阀吸入冷却空气,送入第二级气缸,并在气缸内空气被进一步压缩到最终压力。并通过后冷却器和冷凝水分离器被强制排到外部空气系统。
此系统的目的是压缩机停止时释放气缸压 力,容许在轻载情况下进行启动,增加驱动装置 和皮带的使用寿命,降低过载继电器跳闸的可能 性。系统按以下方法进行操作。
如图2和图3所示,离心式卸载装置连接在曲轴端,这样当压缩机在运行时,离心力作用在卸荷铁上,并向外摆动(参见图2)。当压缩机停止时,卸荷铁缩回。推力销弹簧将柱塞和推力销向外移动,推动导向阀,截留的空气压力通过曲轴箱端盖上的管道气缸和中间冷却器排出,并通过进气消声滤清器排放到大气中。(参见图3)当压缩机启动时,离心力作用在卸荷铁上并向外摆动,这使柱塞和推力销向内移动,导向阀关闭。气缸压力泄漏到大气的通道被关闭,压缩机以正常方法泵出空气(参见图2)。
图2 当压缩机在操作时卸荷铁和推力销位置
图3 当压缩机停止时卸荷铁和推力销位置
连杆拉断可能有如下几个原因。
如没有及时不加油或使用了油品质量差的润滑油。曲轴箱内的运动部件得不到有效润滑,运动部件就会产生磨损,连杆轴瓦长时间偏磨,连杆产生机械疲劳,机器运转时,一旦遭受冲击,最终就会造成连杆断裂的严重后果。
如果空压机在拆装时,有部件装配不合适,那当机器运转时,在曲轴的推、拉、抛作用下,连杆无法正常运动,连杆就会在弯扭力作用下产生裂纹并断裂,连杆轴瓦和连杆体分离,连杆大端损坏,连杆从曲轴上脱落。
如果活塞环断裂,活塞在缸套中运动受阻,一旦拉缸,就会有连杆受力断裂的风险。
如果机器在运转时,受到外力冲击震动,那么曲轴箱内的运动部件极有可能损坏,从而造成连杆断裂的后果。
如果启动卸载系统的放空阀卡住,高压气体进入曲轴箱,造成曲轴箱高压,当活塞下行吸气时,阻力增大。活塞上行时,压缩空气经过中冷器,通过卡住的放空阀再次进入曲轴箱,造成曲轴箱压力进一步加大。随着机器运转的进行,连杆产生弯曲形变,连杆弯曲后,抗交变负荷能力下降,在电机高速、高负荷运转情况下,连杆最终被拉断。
1.1 润滑油润滑不好的原因被排除。因为二管轮在2021年3月20日刚换的润滑油,且用的润滑油是厂家指定的专用合成润滑油XL740HT,并且换油时并未发现曲轴箱内存在金属颗粒,而且此空压机在这段时间一直作为备用机使用,启动次数屈指可数,这么短的时间磨断连杆瓦的可能性微乎其微,同时除低压连杆被拉断外,高压连杆和各运动部件都保持完好,所以不存在润滑不好的问题。
1.2 空压机装配不合格的原因被排除。这台空压机在2020年12月初进行过拆检,拆检时并未发现连杆瓦等运动件有磨损的问题。此后机器正常运转四个月,所以不存在空压机装配不合格的问题。
1.3 活塞拉缸的原因被排除。连杆拉断后,从缸套中取出活塞,发现缸套完好,活塞环也未出现断裂的现象,所以不存在活塞拉缸导致连杆拉断的问题。
1.4 机器受到外力的原因被排除。除低压端连杆被拉断外,空压机外观和各运动件都保持完好,所以不存在机器受到外力冲击的问题。
1.5 曲轴箱高压导致连杆拉断被确定。拆下放空阀前的挺柱,发现挺柱与铜套之间存在卡顿的现象,并且放空阀内部也存在锈渣的痕迹。由此可见,放空阀卡住导致曲轴箱高压,从而造成连杆拉断的可能性最大。
放空阀是启动卸载系统的重要组成部分,7T2型空压机就是依靠放空阀的开关来实现启动卸载的目的。当放空阀卡住,卸荷铁和推力销处在图4位置。此时空压机正在运转,一级压缩的气体进入中冷器,然后通过中冷器与放空阀的连接管到达放空阀,放空阀被卡住无法关闭,压缩气体就通过放空阀与曲轴箱之间的管路进入了曲轴箱,随着机器的运转,曲轴箱内的压力越来越好高,当活塞下行吸气时,阻力增大。活塞上行时,压缩空气经过中冷器,通过卡住的放空阀再次进入曲轴箱,造成曲轴箱压力进一步加大。造成了一级活塞在给曲轴箱“打气”的现象,随着机器运转的进行,活塞下行阻力越来越大,上行冲击也越来越大,最终连杆产生弯曲形变,连杆弯曲后,抗交变负荷能力下降,在电机高速、高负荷运转情况下,连杆最终被拉断。
图4 当压缩机在操作时放空阀卡住的情况下卸荷铁和推力销的位置
风冷活塞式7T2型空压机本身具有启动卸载系统,可实现自动卸荷的功能,但当放空阀卡住故障时,却会造成连杆拉断的严重后果。而且通过咨询厂家技术工程师,得知7T2机型活塞式空压机由于放空阀卡住,导致曲轴箱高压拉断低压连杆的事故多有发生。提醒我们在启动7T2型空压机时,一定要在机旁进行观察,一旦发现曲轴箱压力升高,即量油孔有气体排出,要及时断电停机,然后拆卸检修放空阀和挺柱,避免曲轴箱高压连杆被拉断事故的发生。