陈建武,张淑芬,陈陵霞
(泰安市城市排水管理处,山东 泰安271000)
泰安市第一污水处理厂 (以后简称一厂) 建于1990年,设计规模5万m3/d,采用A+A2O工艺。即A段由曝气吸附池、 初次沉淀池及厌氧池组成,B段由生物池厌氧区、缺氧区、好氧区以及终沉池组成。 工艺流程如图1。
图1 A+A2O工艺流程
由于一厂进水SS除偶尔有较大波动外, 大多在150~400mg/L,进水与原设计水质相差较大,故A段吸附效果并不明显,且没经生物处理的A段污泥并不稳定,需进一步处理,处理成本进一步增加。因此一厂A段长期无运行,A段厌氧池、吸附池、初次沉淀池长期处于闲置状态。多年运行表明:COD、氨氮一直能达一级A排放标准,SS偶尔不达标,总磷、总氮一直不达标。为达到一级A标准,必须强化除磷脱氮,兼顾稳定出水SS。
一厂进水水质,设计进水水质及排放标准如表1。
表1 进水水质,设计水质及排放标准
(1)时间短,升级过程中不能长期停止生产。
(2)空间狭小,除了一个空置的篮球场及车库外,没有空地,必须利用现有构筑物。
(3)水质达标,强化脱氮除磷,稳定出水SS。
(4)经济节省。
受一厂厂区空间限制,A段吸附池、厌氧池、初次沉淀池处于空置状态,本次改造只对原工程A段进行改造,提出两级AO方案及填料A2O方案,用于强化除磷脱氮。 填料A2O方案运营成本高,总氮处理程度及生物除磷程度不如两级AO方案,选择两级AO方案为改造方案。
改为两级AO工艺后对除氮有以下优势:①大部分进水经历硝与化反硝化过程,提高了总氮去除率。王伟[1]认为分段进水AO工艺中最后一段少分配水,利用进水碳源为反硝化提供足够电子, 降低出水硝态氮含量。 改为两级AO后,第二级配水约为20%。 因此80%进水经历了完整硝化与反硝化过程总氮去除率明显提高。②分段进水,提高了二级缺氧区C/N值,提高了TN去除率。闫冬[2]认为不同C/N对分段进水工艺COD和氨氮去除影响不大, 但对TN去除却线性上升。 ③充分利用池容。 徐超[3]认为随着反应时间延长,反应速率降低。王卿卿等[4]模拟分段进水AO工艺测试反硝化速率,认为大约经过1.2~2.1h后,混合液中易降解有机质耗尽,反硝化速率降低。原工艺缺氧段HRT为3.26h,其末端反硝化速率低。改成两级AO后,尽管两级缺氧区总的HRT增加值不大(增加0.14h),但提高了缺氧区反硝化速率,充分利用了池容。
为出水总磷达标,同时稳定SS,二级处理后增设絮凝沉淀池及V型滤池。 采用化学药剂辅助除磷。 工艺流程如图2。
图2 改造后的工艺流程
改为厌氧+两级AO后,HRT为12.2h,BOD5污泥负荷0.075kgBOD5/(kgMLSS·d)。总氮负荷为0.011kgTN/(kgMLSS·d),泥龄15.6d,污泥产率0.86kgMLSS/kg BOD5。
2.3.1 曝气吸附池与厌氧池组成新的厌氧池
新的厌氧池总有效容积2660m3,有效水深5.0m,HRT为1.28h。 在原曝气吸附池设潜水推进器1台,功率5kW/台,设水力搅拌系统1套。
2.3.2 中间沉淀池改为一级缺氧池
原中间沉淀池为辐流式沉淀池, 共2座。 直径28m, 水深3.45m, 有效水深2.45m。 改后有效水深3.0m,HRT为1.77h。 共增设推进器4台,功率4kW/台。
2.3.3 生化池重新划分功能区
生化池分南、 北池。 单池尺寸:L×B×H=52.8m×40m×6.0m,有效水深5.05m。 原调节区,厌氧区,缺氧区一格(共2格) 改一级好氧区。 改造后一级好氧区HRT为3.39h。原生化池另一格缺氧区,好氧区不做改动。即为二级缺氧区,二级好氧区。HRT分别为1.63,4.12h。内回流比例100%~200%。外回流70%~100%。南池二级好氧为穿孔管曝气。 南池一级好氧和北池为膜孔曝气(增加的膜盘来自原南池)。 生物池改造如图3。
图3 生物池改造过程
2.3.4 增设二级泵站、混凝沉淀池、V型滤池
泵站及絮凝沉淀池结构尺寸: 长×宽×高=26m×18m×6.2m。沉淀池为斜管沉淀池。絮凝时间21min,沉淀区表面负荷8.8m/h。 投加药剂为PAC,最大投加量55mg/L。滤池采用均质滤料V型滤池,气水反冲洗。设计规模滤池结构尺寸:长×宽×高=22.5m×18m×5.1m,滤料粒径0.5~2.55mm,滤料高度1.5m,滤速8.2m/h,气冲强度15L/m2·s,水冲强度4L/m2·s。
当进水量小于3万m3/d时, 不加碳源能达标。 当进水量达到设计负荷5万m3/d时, 投加碳源2~6L/min才达标。 为节省碳源,再次改造。
朱星[5]认为当缺氧区HRT从1.5h延长到3.7h,组合工艺出水总氮可降低到11.38~7.12mg/L区间。 曹艳晓等[6]以剩余污泥发酵液的上清液为碳源,做反硝化速率测试。 结果表明:尽管碳源投加量不同,除硝态氮皆可分为4个阶段。 第1阶段反应速率不受碳源影响,但当VFA/N<1.9时,只有0.9h。第2阶段为限制性快速反应阶段,持续时间为1h,不同比值差异很大,总体上看反应速度呈减少趋势。第3阶段为稳定阶段,反应速率迅速下降,但VFA/N大的情况下,反硝化反应依然明显。 第4阶段为限制性慢速反应阶段,碳源不足,硝态氮成了反应限制性因素, 不论VFA/N为何值,都是在3h后,延长反应时间对硝态氮的去除意义不大。
从缺氧区HRT角度看上面观点可得出: ①碳源浓度越高,越利于提高反硝化速率,从而降低缺氧区HRT。 ②不论VFA/N如何,缺氧区HRT应大于1.9h(第1,2阶段最少时间总和)。 ③当缺氧区HRT超过3h,延长HRT对除氮意义不大。
一厂投加碳源达标原因:增大VFA/N值,提高反硝化速率。为实现不投或少投加碳源目标,如果不能提高反硝化速率,就只能延长HRT。一厂实际情况为:一级缺氧段HRT为1.77h,二级缺氧段HRT为1.63h,均小于1.9h,延长HRT有利于继续进行反硝化反应。 一厂出水COD、氨氮一直远低于排放标准,证明有减少二级好氧段HRT、用来增加二级缺氧段HRT的可能。
(1)在一级缺氧区出口、二级好氧区出口增设挡板,提高有效水深。其中一级缺氧区提高0.8m,改后的HRT为2.24h。二级好氧区提高0.4m(原有效水深5.0m)。
(2)改二级好氧区四分之一区域为二级缺氧区。改后的缺氧区HRT为2.88h。在前两措施完成,运行一段时间后,再采取措施三。
(3) 再次改原好氧区四分之一区域为二级缺氧区,改后的HRT为3.91h(如图3)。
前两种措施实施后水质净化效果明显。 但实施第3措施后,除氮效果没明显改变,出水COD及氨氮能达标,但略有上升,因此措施3停止实施。
一级缺氧段没做化验,但可见大量气泡产生。北池改造完成后与未改南池进、出水水质对比,以及南北池都改造完成后进、出水水质对比如表2。2018年6月到2019年3月碳源(乙酸钠)投加量如表3。 再次改造完成后2018年11月出水平均值如表4。
表2 北,南二级缺氧池进水、出水水质及去除NO-3-N对照
表3 碳源投加量
表4 2018.11进出水质平均值
(1)工艺中宜采用同型号曝气设备。因风压变化时,不同曝气设备供气量变化不同,导致管理困难。一厂除南池二级好氧区采用穿孔管曝气外, 其余采用膜孔曝气。当风压改变时,为保持南北池二级好氧段DO均衡,需手动调节南池穿孔管曝气总阀。
(2)配水阀宜采用闸板阀,不采用蝶阀。 蝶阀是两侧进水,如果配水量小,阀门开度不易控制,而且混合液中垃圾易挂在阀门上,甚至直接堵塞阀门。
(3)需校核原管道是否满足要求。一厂从厌氧池到一级缺氧池管道没改造,造成水流拥堵,导致细格栅前后流速小,大量泥沙沉淀在细格栅前。
将A+A2O工艺改为厌氧+两级AO工艺是可行的。今后类似改造时, 为节省或不加碳源, 可减少原好氧区HRT, 适当提高有效水深, 以便最大限度增加缺氧区HRT(但不大于3h),从而实现少加或不加碳源的目的。