孙培瑞
(华电国际电力股份有限公司 邹县发电厂,山东 济宁 273522)
EH油系统在汽轮机系统组成中相对独立,其特点具有高压、清洁度高、对检修环境要求苛刻等特性。在机组运行过程中,随时会出现各种问题,对缺陷进行快速及时地处理,在避免机组降负荷和减少非停事故等方面发挥着不可替代的作用。作为一线检修、技术管理人员,及时、准确地进行处理,并对问题进行归纳总结,对于整台机组的安全可靠运行至关重要。
通过对EH油系统的三个常见问题(伺服阀卡涩、O型圈损坏、活节渗油)的原因进行分析,对问题提出了相应的解决办法,并对EH油系统精益管理的优化进行探索,以实现EH油系统稳定可靠运行。
EH油系统在运行中会出现伺服阀卡涩、O型圈损坏、活节渗油等问题。
在机组开机前,需要对汽门和调门进行静态试验,在实验过程中,汽门和调门的拒动和迟缓故障往是由于伺服阀阀芯卡涩造成的,解决问题最快速的办法就是更换备用伺服阀,重新进行静态实验,若连续更换伺服阀仍不能解决问题,就需要重新开启滤油机进行滤油,每天进行取样化验,直到冲洗合格以后再继续下一步工作,同时卡涩的伺服阀需要尽快进行内部清洗检修。
1.1.1 引起伺服阀卡涩的原因
(1) EH油系统检修时管道杂质清理不彻底,如图1所示,检修后没有进行油冲洗。
(2) 检修环境恶劣,空气中悬浮物较多。
(3) 伺服阀检修清洗不彻底。
(4) O型圈不洁净,安装后杂质直接进入伺服阀。
(5) 压力波动使系统沉积杂质混入伺服阀。
1.1.2 解决办法
(1) 检修时严格遵守检修规范,使用白布、丝绸布、酒精对检修部位进行清洁,严禁使用破布。对需要更换的不锈钢管道,需要用高温蒸汽对管道内壁进行30 min以上的反复吹管,然后用蘸有酒精的白布和丝绸布对内壁进行反复拉管清理,直到白布和丝绸布表面无杂质痕迹后才可应用到系统之中。检修后应进行系统冲洗,直至取样合格。
(2) 优化检修环境。
(3) 伺服阀应进行彻底清洗,外送清洗应进行监工,实验合格后进行验收签字。
(4) 对使用O型圈进行清洁处理。
(5) 油系统冲洗时用木棒对整个管道系统进行轻微振打,让冲洗滤网尽可能拦截系统杂质。
图1 杂质附着在阀芯周围
在EH油系统日常运行中,O型圈的破损是系统出现泄漏问题最常见的原因,轻微渗漏并不影响机组正常运行,一旦O型圈破损严重,就会出现降负荷或机组非停事故。
1.2.1 引起O型圈损坏的原因
(1) O型圈本身质量存在问题,材质不符合要求或存在裂纹等问题。
(2) O型圈超过保质期,寿命大减。
(3) O型圈使用安装时不规范,使O型圈受力不均匀被挤压损坏。
(4) O型圈安装部位有细小毛刺或底面不平整,致使O型圈损坏。
(5) EH油系统油质恶化,使O型圈溶胀、腐蚀速度加剧。
(6) O型圈长时间未更换,如图2所示,O型圈老化破损。
1.2.2 解决办法
(1) 使用氟橡胶材质的O型圈,收货时采用放大镜观察法或抽样燃烧法进行材质检验,表面损坏或容易燃烧的样本为不合格产品。
(2) 建立标准化密封件存储室,把O型圈纳入台账管理。
(3) 安装时要均匀用力,缓慢拧紧活接或丝堵等。
(4) 安装前用清洁完的手指对安装部位进行全面接触检查,出现毛刺立即修复。
(5) 定期进行油质采样化验,进行滤油,必要时进行系统换油。
(6) 应利用检修和停机机会,对运行一定时间的活节或底丝密封部分进行抽样检查。
活节渗油问题和O型圈损坏关系密切,但O型圈损坏只是活节渗油的其中一种情况,导致活节渗油的问题很多,文中列举一些常见问题进行分析,如图3所示。
图2 长时间未更换的O型圈出现破损 图3 主汽门进油滤油器放置在活动支架上
1.3.1 活节渗油的原因
(1) 活节安装没到位,这个问题虽然很简单,但是在日常检修中很常见。
(2) 安装时用力过大,活节损坏。
(3) 管道热膨胀出现应力,对活节产生较大影响,严重时会使活节部位或焊口部位破裂。
(4) 机组长时间运行,活接因振动问题,出现松脱现象。
1.3.2 解决办法
(1) 检修人员在拧紧完活节以后,应借助木棒对扳手进行轻微振打,边用力边振打,以此使活节受力均匀,逐渐安装到位,严禁用猛力快速安装。
(2) 管道热膨胀方向主要沿轴向方向,应设置活动支架,支架上承接滑托的滑动支撑板、滑托的滑动平面和导向支架的工作面应平整、光滑、接触良好,不得有歪斜、卡涩现象。
(3) 充分利用临时停机和检修机会,对符合条件的活节进行检查,对出现松动的活节及时进行紧固处理。
要从根源解决EH油系统故障频发的问题,最根本的方法还需要从工作源头进行优化处理,把基础工作打牢做实,以精益检修思想为指导,才能不断提升EH油系统稳定性,确保机组长周期安全稳定运行。
由于电磁阀、伺服阀内部结构精度高,各部件配合紧密,暴露在空气中易被悬浮的颗粒物污染,这就决定了它对检修环境要求非常苛刻[1]。通过建立无尘化检修工作室,如图4所示,运用换气净化系统,形成了良好的微正压条件,可有效控制无尘工作室内空气中悬浮微粒的数量,营造高洁净检修环境,为电磁阀、伺服阀的高效化检修提供了良好的环境条件。
温度和湿度的变化对EH油滤网的影响较大,若是滤网金属部位出现锈蚀没有及时发现而直接安装到系统之中,势必造成油质恶化、酸值超标、电阻率超标等恶性循环[3]。针对以上问题,现将滤芯挪至干燥、温度适宜的专用存放室,如图5所示,按机组、设备分门别类摆放,并定期对滤网备品进行全方位检查,可有效避免滤芯因环境问题影响而导致锈蚀报废的事情发生。
图4 无尘化检修工作室 图5 环境适宜的滤网存放室
近年来,行业内曾多次发生过因密封件老化,O型圈材质不符合要求,使用不当等原因导致的抗燃油系统漏油、机组降出力甚至强迫停运事件[2],传统的工作管理方式片面追求“大而全”,并不利于密封件统一管理和查找。通过建立密封件存储室,如图6所示,将“大而全”模式向“细而精”模式转变,把密封件按其种类、材质和规格分门别类放置在各存储柜内,
并为密封件颁发二维码身份证,将密封件规格、用途等信息录入二维码,通过扫码可快速锁定所需密封件,极大节约了寻找相关O型圈的时间,为实现EH油密封件的数字化管理提供了参考。
图6 抗燃油密封件存储柜
在日常维护和例行检修工作中,不断提高检修工艺,周全考虑各种影响因素,从优化检修环境、源头预防等基础工作做起,是能够在很大程度上解决EH油系统在运行中出现影响机组稳定运行的问题的。在总结经验的同时,还需要不断摸索EH油系统管理的创新方式方法,以确保机组高效、长时间稳定运行,为企业创造更多的经济效益。