【本刊讯】近日,河钢邯钢冷轧厂大力开展产线攻关、修旧利废等工作,员工自己动手使用盐酸浸泡技术对沉没辊、稳定辊、矫正辊等旧轴承进行除锌处理,全年降低备件成本117余万元。
该厂设备管理科以解决突出问题和薄弱环节为重点,扎实开展产线攻关。针对沉没辊、稳定辊、矫正辊轴承消耗过大的问题,设备技术人员通过攻关发现,在带钢张力的作用下,轴承内圈只有顶部固定侧存在磨损,其余部位完全可继续使用。
为此,设备管理科组织人员对旧轴承进行盐酸浸泡,去除轴承上的粘锌,确认轴承完好,并新增轴套加配套挡环的物料编码,单独申报轴套,优先消耗现场存放的旧轴承。
锌锅沉没辊、稳定辊、矫正辊是冷轧厂三条镀锌线的重要设备组成部分,在辊的运行过程中,由于轴承固定,轴套随辊转动而存在摩擦,造成下线轴套磨损报废,从而导致现场大量留存周期下线的合金轴承,占用非常可观的备件费用。
在轴承回装过程中,通过调整基准面在辊子轴承的内测下端圆面,使轴承内测磨损面转到水平位置,并更换新的轴套和挡环,保证垂直位置2个内侧圆面完好,实现轴承再利用。