王 靖,胡 畔,焦晓东,王 伟,赵炳建
(中国石油 四川石化有限责任公司,四川 彭州 611930)
中国石油四川石化公司对二甲苯装置于2014年建成投产,包含歧化、异构化、吸附分离和二甲苯分馏4 个单元。歧化单元设计进料量为112t·h-1。原催化剂采用国外某公司T 型催化剂,2018 年装置停工检修期间,更换为中国石化上海石油化工研究院(以下简称上海院) 研发的HAT-099P 型歧化催化剂,装填量为35t。至今已在满负荷下稳定运行34个月,性能良好。
歧化单元原料为甲苯和碳九芳烃(以下简称C9),通过设置进料中甲苯与C9比例不同的4 种工况,收集和分析数据,研究歧化单元产品组成及数量,探索HAT-099P 型歧化催化剂在进料组成变化和产品之间的对应关系,继而在歧化单元高负荷实际运行中,通过调整歧化反应进料比例,最大程度增产苯或二甲苯产品,优化产品分布,提高经济效益,促进对二甲苯装置挖潜增效,更好地适应市场变化。
歧化反应中最基本的化学反应是通过烷基转移将甲苯与C9转化成为苯和二甲苯产品。理论上,歧化单元的产品分布是进料中甲基-苯环之比的函数,如果进料中甲基-苯环的比例发生变化,反应生成物中苯和二甲苯的比例也随之变化。
HAT-099P 型歧化催化剂设计进料中甲苯与C9的比例为6∶4。
HAT-099P 型歧化催化剂的物性指标见表1。
表1 物性指标Tab.1 Physical property indexes
HAT-099P 型歧化催化剂的工艺条件见表2。
表2 工艺条件Tab.2 Process conditions
根据催化剂厂商提供的催化剂性能指标,在表2 所示工艺条件下,HAT-099P 型歧化催化剂的反应总转化率不小于46%,总选择性不小于90%,其中二甲苯选择性不小于65%,歧化苯纯度大于等于99.9%,催化剂寿命大于4 年。
实际生产中,在歧化单元102%负荷、反应条件不变的情况下,设置进料中甲苯与C9比例不同的4种工况。具体数据见表3。
表3 工况设置Tab.3 Setting of working conditiongs
由表3 可以看出,4 种工况下歧化单元的负荷、进料量、反应条件均为固定参数,只有反应进料组成是变量。反应进料组成中甲苯和C9的比例规律性改变,对此4 种工况下的产品数据进行分析。
4 种工况下歧化反应生成物组成数据见表4。
表4 反应生成物组成数据Tab.4 Composition data of reaction products
从表4 可以看出,随着进料中甲苯的含量逐渐降低、C9含量逐渐增加,反应生成物中苯含量逐渐降低,二甲苯含量逐渐增加。
由此可知,可以通过调整歧化反应进料中甲苯和C9的比例,改变歧化反应产物中苯或二甲苯的含量,达到增产苯和二甲苯产品的目的。
根据4 种工况下歧化反应生成物组成数据,进一步分析4 种工况下歧化反应转化率、选择性等性能指标及产品数据。相关数据见表5。
表5 歧化反应性能指标及产品的数据Tab.5 Disproportionation reaction perfornance index and product data
由表5 可以看出:
(1)4 种工况中,反应总转化率的差别不大,说明在反应温度、反应压力、氢纯度等反应条件不变的情况下,反应总转化率和进料比例的关联度不高;
(2)进料中C9含量逐渐增加,反应产物中苯的选择性逐渐降低,二甲苯的选择性逐渐升高。通过调整歧化反应进料中甲苯和C9的比例,改变反应产物中苯或二甲苯的选择性,继而调整反应生成物中苯或二甲苯的产量。
使用上海院HAT-099P 型歧化催化剂后,对二甲苯装置歧化单元已连续稳定运行34 个月。根据转化率变化情况,反应温度由340℃提升至362℃,提升幅度不大。总体运行状况符合性能指标要求,催化剂寿命情况符合预期。
国外某公司的T 型歧化催化剂和上海院HAT-099P 型歧化催化剂费用数据对比见表6。
表6 催化剂费用数据对比Tab.6 Comparison of catalyst cost data
由表6 可以看出,在一个使用周期内,使用HAT-099P 型歧化催化剂可节约费用296 万元,是更加经济的选择。
随着市场行情的波动,当苯的市场效益较好时,可将歧化反应进料中甲苯和C9的比例调整为6.5∶3.5;当PX 的市场效益较好时,可将歧化反应进料中甲苯和C9比例调整为5∶5。
举例说明:
(1)2021 年3 月下旬,苯的市场价约为6320 元·t-1,PX 的市场价约为6700 元·t-1。在这个市场行情下,将歧化反应进料中甲苯和C9比例调整为5∶5,可比采用设计进料比例时多产生974.8 万元·a-1的效益。
(2)2021 年6 月中旬,苯的市场价约为7700 元·t-1,PX 的市场价约为6500 元·t-1。在这个市场行情下,将歧化反应进料中甲苯和C9比例调整为6.5∶3.5,可比采用设计进料比例时多产生5703 万元·a-1的效益。
根据HAT-099P 型歧化催化剂实际使用情况,歧化单元最高负荷可提升至110%。高负荷运行下,通过灵活调整歧化反应进料比例,可进一步增加歧化单元的综合效益。
(1)通过调整歧化反应进料中甲苯和C9的比例,可以改变歧化反应产物中苯或二甲苯的含量,达到增产苯和二甲苯产品。
(2)在反应温度、反应压力、氢纯度等反应条件不变的情况下,反应总转化率和进料比例的关联度不高。
(3)当苯的市场效益较好时,可将歧化反应进料中甲苯和C9比例调整为6.5∶3.5,以增加苯产品产量;当PX 的市场效益较好时,可将歧化反应进料中甲苯和C9比例调整为5∶5,以增加二甲苯产量。
(4)高负荷运行下,通过灵活调整歧化反应进料比例,可进一步增加歧化单元的综合效益。