陈晓虎
(中交四航局第二工程有限公司 广州510230)
混凝土施工缝处理方式主要采用电锤及风炮等进行凿毛,此种传统的方式存在着施工难度大、人工设备耗费大、凿毛深浅不均等问题,另由于顶层混凝土振捣控制不佳,浮浆过厚,凿毛需达到一定深度才可露出骨料,难以达到较为理想的效果。本文基于香港某废物管理设施工程沉箱预制施工,对沉箱分层施工缝处理进行研究,通过高压水枪冲毛方式,解决了传统凿毛施工存在的普遍问题。
香港某废物管理设施项目码头及海堤采用重力式沉箱结构,沉箱高度10~13 m。按传统分层浇注工艺进行预制,分层方式为底层2 m,标准层4 m,顶层根据不同高度分为2 m、3 m、4 m,因此沉箱存在着2~3道水平分层施工缝。由于沉箱需于海上进行浮运,施工缝处理需达到较好的效果,避免出现渗水,保证浮运过程中的安全。
在混凝土浇注完成后,通过在混凝土表面喷洒缓凝剂,让表面混凝土凝结时间延长,与内部混凝土凝结时间形成时间差。在内部混凝土凝结而表面混凝土尚未凝结时,利用高压水枪将表面混凝土的浆冲走,留下部分嵌固在混凝土内的粗骨料,在混凝土表面形成粗糙面,以便在下次混凝土浇注时进行良好结合。
混凝土凝结时间对冲毛施工有着一定的影响。在配制混凝土时,根据气温情况,通过调节外加剂的成分,控制混凝土的凝结时间。
项目所配制D50/20 混凝土,设计强度50 MPa,设计坍落度为175±45 mm,粗骨料采用5~10 mm 及10~20 mm 两种级配,外加使用苏博特PCA-I 型高性能减水剂。根据季节气温的不同,选择合适的凝结时间,确保在浇注完成后有恰当的时间进行冲毛的各道工序。
为掌握不同气温条件下混凝土的凝结时间,根据项目所在地的常年气温情况,对混凝土在20 ℃、30 ℃、40 ℃气温下的凝结时间进行了测试,测试报告如图1所示,测试结果统计如表1所示。
测试结果表明,混凝土的凝结时间随着气温的升高而缩短。
在不同掺量条件下混凝土的凝结时间测试结果如表2所示。
图1 凝结时间Fig.1 Setting Time
根据测试结果,随着外加剂掺量的提高,混凝土初凝时间有所增长,但是这种增长并不明显。考虑到混凝土的工作性能的稳定性,外加剂掺量随着气温的升高,可稍作调整,调整范围为1.2%~1.8%。
表1 凝结时间测试结果一Tab.1 Testing Result 1 of Setting Time
表2 凝结时间测试结果二Tab.2 Testing Result 2 of Setting Time
缓凝组分在外加剂中的掺量,对于混凝土凝结时间影响很大,对聚羧酸高效减水剂,缓凝组分要求更加严格。故在气温变化之际,应及时通知外加剂厂家适当的调整外加剂的缓凝组分的含量,使混凝土的凝结时间接近统一,便于现场的时间掌控。
项目混凝土表面冲毛所采用的缓凝剂为苏博特SBT-AW(I)表面缓凝剂。SBT-AW(I)表面缓凝剂以有机化合物为主要成分,配合以保水、缓凝等功效,附着于混凝土表面后,通过活性组分的渗透及对水泥水化的抑制作用,获得露出骨料纹理的混凝土表面。
SBT-AW(I)表面缓凝剂采用喷洒型,根据厂家的推荐用量,项目部进行了相关的试验,分别在4个位置进行测试,采用喷洒用量分别为0.15 kg/m2、0.20 kg/m2、0.30 kg/m2、0.35 kg/m2的刻蚀深度分别为2.5 mm、3.5 mm、3.8 mm、3.9 mm。
where n is a factor, which when equal to unity gives the minimum dislocation density, and D is the crystallite size.
超过0.20 kg/m2后,增加深度效果不明显。根据测试结果要求,本项目最终确定选用0.20 kg/m2的表面缓凝剂的喷洒量作为施工指导用量。
3.3.1 混凝土浇注
为避免顶层混凝土振捣时,粗骨料下沉导致表面浮浆过厚而影响冲毛效果,在顶层混凝土浇注时可采用小功率振捣棒并严格控制振捣时间,既要保证混凝土密实,又要尽可能减少骨料的下沉。为避免喷洒缓凝剂不均以及冲毛时冲水不均,浇注完成的混凝土表面应相对平整,避免出现过大高差。
3.3.2 缓凝剂喷洒[6]
缓凝剂喷洒采用手动喷雾器进行。在喷洒时,喷头应与混凝土表面垂直,若喷头与混凝土表面不垂直,会引起喷洒的不均匀。缓凝剂洒得较多的位置,缓凝效果影响的深度较大,而洒得较少的位置,缓凝效果影响的深度较小,最终表现为冲毛面所露出的粗骨料高低不一。因此,在喷洒时,应尽可能保证均匀。
3.3.3 冲毛[7-8]
冲毛试验采取以下参数作为基础参数进行试验:高压喷头距离混凝土面高度为50~100 cm,喷头角度为30°、45°、60°,喷射压力为3 MPa、4 MPa、5 MPa。
冲毛时间根据混凝土的配比、缓凝剂组分并结合现场气温进行判断。在温度较低时,混凝土凝结时间较长,供现场判断的时间也较充分,冲毛的时机易于掌握,易达到较好效果;在温度较高时,混凝土凝结时间缩短,表面水分蒸发较快,冲毛时机不易掌握,效果较差。现场操作时,应在表面微干后及时进行冲毛,冲毛工效应满足所有新浇混凝土面都能及时完成。
冲毛采用高压水枪,水压一般控制在3~4 MPa。冲毛过程中,水枪应与混凝土面保持一定角度。若角度过小,易在冲毛过程中将骨料周围的浆冲得过深,导致骨料嵌入混凝土的深度不足;若角度过大,易在冲毛过程中将骨料沿水平方向冲出,造成露出混凝土表面的骨料不足。
根据冲毛的效果对比分析得出结论:高压喷头距离混凝土面高度为60 cm、喷头角度为45°、喷射压力为4 MPa时效果最好。
混凝土层间结合的效果具体表现在两层间的粘结力的大小,为了检验冲毛的效果,项目部在预制场内制作了5 片模拟沉箱层段,层与层之间分别用传统的凿毛与冲毛进行粘结力试验,试验结果如表3所示。
表3 粘结力试验结果Tab.3 Testing Result of Adhesion Stress
试验结果表明,采用水洗冲毛技术后的效果与传统的凿毛基本上一致,相对于传统的凿毛工艺,水洗冲毛可以节约大量的人力和物力,更加省时,更加环保。根据以上试验效果,将冲毛技术在项目沉箱预制生产过程中进行应用,实际效果如图2 所示。在夏季施工时,混凝土的凝结时间设定为7~8 h,冬季施工时,混凝土凝结时间设定为5~6 h。按0.20 kg/m2的缓凝剂用量,在混凝土浇注完成后立即均匀喷洒缓凝剂,在等待约2~3 h(冬季时3~4 h),其他未喷洒缓凝剂的混凝土开始出现凝结时,采用3~4 MPa 的水压,以45°左右的角度对混凝土表面进行冲毛,至粗骨料露出1/3~1/2 即可。若由于等待时间控制不当或混凝土凝结时间差异,造成冲毛效果不佳,可进行人工补凿毛,以达到施工要求。
图2 施工缝实际效果Fig.2 Actual Result of Construction Joint
根据本项目现场试验及实际操作结果分析总结,采用冲毛工艺处理施工缝时需重点注意如下方面:
⑴混凝土凝结时间需足够完成冲毛操作的各个工序,此时间需根据气温调整外加剂的掺量,以控制在2~3 h为宜;
⑵缓凝剂的用量为0.20 kg/m2时,刻蚀深度满足要求,冲毛可达到较好效果;
⑶在喷洒缓凝剂时,喷嘴应垂直于混凝土表面,且距离混凝土表面距离适中,确保喷洒均匀;
⑷冲毛时水枪与混凝土表面成45°角时,冲毛效果较好。