王美超
(陕钢集团汉中钢铁有限责任公司,陕西 汉中 724200)
陕钢集团汉中钢铁有限责任公司2号棒材生产线由一座120 t/h的双蓄热式步进梁式加热炉、18架短应力线轧机及120 m×10.5 m的冷床等设备组成。轧制用坯为165 mm×165 mm×12 000 mm连铸方坯,单线最大轧制速度可达18 m/s,主要产品为Φ12 mm~Φ40 mm螺纹钢等产品。
采用切分轧制工艺可缩短总的纯轧时间,加快轧制节奏,提高小时产量[1]。为提升Φ12 mm规格螺纹钢日产量、控制生产成本、提高生产效率,公司将原来的Φ12 mm规格螺纹钢四切分工艺自主优化为五切分生产工艺。改造工艺后由于存在导卫调整、料型控制等多方面问题,导致产量提升较小,特别是在生产HBR500EΦ12 mm规格螺纹钢时,发生的废钢事故较多,成材率低。为此,技术人员针对HBR500EΦ12 mm规格螺纹钢的五切分生产成材率提升展开了攻关。
HBR500EΦ12 mm规格钢的生产工艺:上料台架—钢坯测长、称重—加热炉加热—粗轧机组轧制—1号飞剪切头—中轧机组轧制—2号剪切头—精轧机组轧制—3号飞剪倍尺剪切—冷床冷却—齐头—冷剪定尺剪切—检查、计数、收集—打捆—称重、挂牌—吊运入库
五切分工艺对料型控制、精轧区导卫调整要求更加严格。在生产HRB500EΦ12 mm规格螺纹钢时,精轧区轧件温度高达1 030℃以上,由于轧件细、温度高,因此对导卫调整时的误差更敏感;且由于细节工作控制不到位,导致精轧区产生废钢的频率较高,严重影响了成材率的提升。
五切分工艺相较于四切分工艺多一线,切头尾虽仅对成材率产生约0.014%的影响,但五切分相较于四切分的线差大,且更难控制,因此切损对成材率影响也较大。
理论上优化为五切分工艺后,由于轧制效率提升,烧损较四切分工艺会有减少,但由于初期轧废多、检岗频次多、加热炉频繁保温,烧损反而有所增加,从而影响成材率提升。
3.1.1 严格控制精轧区料型
采用五切分工艺生产HRB500EΦ12 mm规格螺纹钢时,进入精轧料型偏差需控制在±0.2 mm,精轧13架是中间2—4线轧制顺行、钢材尺寸控制的关键,要注意控制轧槽过钢量,辊面磨损大时需及时更换[2],以确保轧件形状满足要求。精轧14架是1、5线轧制顺行以及钢材尺寸控制的关键,要控制轧件高向尺寸波动在0.1 mm以内。
3.1.2 严格控制轧槽过钢量
要注意观察K3、K4轧槽磨损情况,当孔型切分楔磨损超过0.5 mm时,要及时进行更换,以减小切分导卫的压力,避免发生导卫粘钢、冲出口等故障。此外,建议采用一些特种轧辊,以确保轧件形状符合要求。
3.1.3 做好导卫选型及调整
切分导卫采用“先一分三,再一分三”的分料方式,每线均配有冷却水,以及时冲掉切分刀及导卫中的铁屑。K1、K2轧辊配辊精度、导卫装配精度要高,确保5线均能达到“三平一直”要求,避免发生轧制故障。
3.1.4 做好冷床输入设备的维护
切分工艺生产小规格螺纹钢时,冷床输入辊道、裙板磨损大,或裙板、盖板高低不平,有凸起,容易引起钢材在输入设备内的堆钢事故,因此,要对冷床输入设备加强检查、更换,同时要提高判断的标准要求。
3.1.5 提高成品合格率
红样工要严格执行取样制度,及时查看棒材的表面质量,防止大批量废钢出现。精整冷剪工需执行勤抬快剪操作,防止钢材因冷缩而使长度短缺,产生非定尺。
3.2.1 严把钢坯质量
按照YB/T 2011—2014要求控制连铸坯质量,严格控制钢坯脱方程度,确保对角线长度差的绝对值在7mm以内。还应特别注意复样钢的轧制,当取样切口影响稳定轧制时,要及时增加1号剪切头长度或在轧前予以剔除。
3.2.2 严格控制钢温
切分轧制对轧制温度及轧件温度的均匀性较为敏感,钢温波动大或温度不均,皆会影响料型尺寸,进而影响线差,导致切损增加,严重时还会引发堆钢事故。通过提高钢坯尾部加热温度、在出炉辊道相应位置增加保温罩的措施,以改善轧制温降引起的不均匀变形。合理设置轧线冷却水、除尘水的位置,避免浇到轧件局部而导致温度不均。
3.2.3 加强技改
通过提高飞剪控制水平,缩短切头、切尾长度。在冷床齐尾处安装挑尾装置,同时设定合适的挑尾长度,以减少冷剪切损。合理设定钢坯重量,提升轧线公差控制水平,减少非定尺及短尺数量,降低切损。
3.3.1 提升热装率
加强生产组织,尽量采用热送热装工艺,减少烧损。统筹1号、2号棒线的生产牌号规格,做到同一时间内两条线的成分共用,从而避免钢坯下线,做到连铸、轧线产量相匹配。
3.3.2 严格控制加热温度
工艺规程中制定的HRB500E加热温度高,实际操作中要注意空燃比(按照0.7~0.8控制)以及炉内气氛控制,以减少钢坯氧化烧损。
3.3.3 做好生产协调
加强加热炉与轧机的协调管理,实现精细化管理,减少生产故障,合理控制轧线停机时间,避免加热炉反复升降温,减少烧损。
五切分属于多线切分,多线切分难度较单线轧制高,因此需定期组织员工进行技能学习培训,提高操作技能水平;定期评选生产水平较好的班次,分析其生产组织过程,全班推广学习,统一执行。
在采用五切分工艺生产HRB500EΦ12 mm规格螺纹钢的生产过程中,影响成材率的原因主要为轧废多、切损大、烧损大,针对性地采取措施后,HRB500EΦ12 mm规格螺纹钢的实际成材率由起初95.5%提高到了97.5%,日产量提升1 000 t以上,有力地促进了降本增效工作。