刘 园 , 严冠豪 , 郑明科 , 郭 云
(中国石化 洛阳分公司 , 河南 洛阳 471012)
随着国家对安全环保的要求越来越高,屏蔽泵作为一种无泄漏泵,在炼油化工装置的应用会越来越多。屏蔽泵是离心泵和三相交流电机的结合体,是一种无密封泵。相比普通离心泵,屏蔽泵去除了旋转轴密封装置,也不需要添加润滑液,非常适合输送易燃、易爆、有毒、有害、易挥发和贵重的液体。以下结合洛阳石化烷基化装置屏蔽泵使用状况,和大家探讨及分析优化屏蔽泵的运行状况。
屏蔽泵和离心泵的工作原理相似,不同之处在于电机转子和叶轮在一根轴上固定,并使用屏蔽套将电机定子与转子隔开。最大特点是可将泵内的介质与外界相隔开,泵外部采用静密封。其中定子和转子屏蔽套经密封焊接后,电机铁芯、绕组不接触介质,例如液态烃、酸等;而且轴承能够依靠泵内介质实现润滑效果。基本型屏蔽泵的结构简图见图1。
屏蔽泵的优点:①无动密封可以实现无泄漏状态,可以用来输送易燃易爆、有毒有害、强腐蚀性液体;②正常负压状态下,不会从外界吸入空气,满足真空运行系统;③无需从外界加入润滑液,在自润滑体系下,摩擦系数显著减小,且不需要冷却风扇,运行噪音小;④结构紧凑,体积小。
屏蔽泵缺点:①使用滑动轴承,不适宜输送固体颗粒多、自润滑性能差的液体;②相比于普通离心泵效率偏低;③在小流量状态下运行,很短时间内轴承就会损坏;④轴承在壳体内部,难以发现磨损情况;⑤电机和泵一体在密封容器内,转向无法直观判断;⑥电机屏蔽套价格贵且受介质温度影响大。
洛阳石化20万t/a烷基化装置共使用安徽合肥新沪厂家16个位号,32台屏蔽泵,其中输送液态烃10台(P-102A/B、P-204A/B、P-305A/B、P-306A/B和P-307A/B);输送酸的有10台(P-207A/B、P-301A/B、P-308A/B、P-315A/B和P-316A/B);输送酸/烃混合物的有2台(P-203A/B);输送碱的有8台(P-302A/B、P-310A/B、P-317A/B、P-318A/B);输送废油(或废酸)的有2台(P-309A/B)。共配有6种不同型式结构的泵,其中SV型18台(基本型,如P-301等泵);ST型2台(如P-307带副叶轮、外置冷却器,副叶轮在后端);SF型2台(如P-207,带副叶片、外冲洗、外置冷却器,副叶轮在前端);SN型4台(逆向循环型屏蔽泵,如P-102等);SN-M型2台(多级、卧式,如P-203);HW-M型4台 (多级、立式, 如 p-204)。
新沪屏蔽泵运行优势主要有:①带有轴承监测仪表,轴位移检测及轴承径向磨损检测,对滑动轴承及推力盘的故障,能够第一时间发现;②带有电机转向监测,能够直观反映电机转向。
①装置开工初期,水联运单试机泵时输送液态烃的5个位号(P-102A/B、P-204A/B、P-305A/B、P-306A/B和P-307A/B),10台屏蔽泵由于设计时输送介质相对密度偏小,无法进行试运(用水试电机电流,在小流量时已经超过额定)。因为水联运无法进行单机试运,留到装置开工时运行,风险较大。洛阳石化烷基化装置开工时,出问题最多的也是这几台输送液态烃屏蔽泵。
②屏蔽泵故障时具有突发性,难以做到预防。从泵的结构上来看,运行时若前后端滑动轴承及推力盘得不到有效润滑,将很快损坏。表现在轴位移监测显示值超过报警值,打开壳体检查发现轴承碎裂。要求此屏蔽泵开车时需要操作工在现场跟踪运行状况,开工初期管道内杂质太多,也易造成泵前过滤器堵塞,泵抽空。这时需要及时停泵,不然在很短时间内屏蔽泵滑动轴承将损坏,甚至造成叶轮、屏蔽套磨损,对维修造成很大不便。
③运行区间窄。厂家要求此屏蔽泵实际运行区间为70%~100%的正常流量,而大多数泵要求的允许工作区在30%~120%,优先工作区在70%~100%。开工时为达到屏蔽泵的运行区间,部分设置了最小流量线,就是从出口引一部分介质回流至入口,以达到70%以上区间运行,这就造成了泵效率降低,浪费了部分能量来适应泵的运行。
④维修难度高。例如烷基化装置P204A开工初期出现电机定子与转子屏蔽套磨损的情况,现场无维修条件及手段,必须返厂进行维修,用时较长。并且装置开工单泵运行,风险高,B泵若出现问题装置就必须停工。
⑤新沪屏蔽泵轴位移监测故障率高。轴位移监测是监护泵运行的关键仪表,运行过程中烷基化装置中曾出现4台次轴位移监测故障,其中P305A运行过程中轴位移监测数据从2.32突变为-5.42,超过报警值±3.74,但是泵的运行状态没有变化,电流、流量出口压力都正常,初步怀疑轴位移监测的探头脱落,造成此后果。从其余几台故障位拆解来看,轴上探头安装过于简单,采用键连接用顶丝固定的模式,振动大极易松脱,引起轴位移监测不准,对泵运行状态造成误判。
⑥有3个位号(P102、P203、P207)屏蔽泵设计存在问题,开工前进行了处理,P102在兄弟单位出现轴位移监测显示值由正值到负值往复变化,显示轴在往复窜动,窜动幅度:-1.8~+3.5 mm。解体发现泵端推力盘表面呈热崩状态,后端推力轴承磨损裂。初步判断后盖板力太大,后来要求厂家复核计算发现叶轮平衡孔偏小,扩大平衡孔处理。P203滑动轴承以及辅轴承材质由SiC改为PEK材质,耐磨性能增加。P207增加外冲洗计量泵,轴承材质由SiC改为石墨材质,保证滑动轴承的润滑性能。
①启动前准备工作做好。屏蔽泵运行前必须灌泵、排气,让泵内充满液体介质和管路排气后,方可启泵运行。如果管路和泵内部没有充满液体时运转,就会加剧轴承磨损。SV型泵灌泵和离心泵基本相同,SN/HW型泵后端逆循环阀打开,ST高温分离型泵换热器需要排气,对于SF型泵(P207AB)则需要先把外冲洗计量泵开启后方可运行。这几种泵都需要通电后启动泵5 s观察电机转向指示是否在绿区,判定正反转后才可正常运行。
②严格控制电流、流量参数。结合屏蔽泵的设计数值,计算出最低流量值,要求在70%以上流量运行。按照出厂说明书要求,在正常流量30%~110%允许工作区应该能长周期运行,但实际运行过程中要求在70%~100%优先工作区运行,低于70%运行极易造成轴向力不平衡,滑动轴承和推力盘因未形成有效润滑膜而出现磨损,表现在轴位移监测上就是数值变化快且范围大。高于100%运行会造成过电机过电流跳停。启动屏蔽泵初期,最小流量线应及时调整,保证在优先工作区运行。
③规范操作流程。要安排专业人员对屏蔽泵的运行情况进行监控,泵运行初期有必要安排专人监护屏蔽泵的运行,一旦发现屏蔽泵出口压力变化较大,轴位移变化大或者超过报警值,要及时停泵,避免抽空现象发生。此外对于SN/HW型泵要检查逆循环线温度,记录温度变化情况,若温度变化明显,要及时检查防止堵塞情况发生,保证泵内热量能够顺利带走。
④装置开工初期要经常切换备用泵运行,及时清理泵前过滤器,保证入口管线的通畅。正常运行后,比较离心泵切换,屏蔽泵的切换建议频率小点。由于启动期间,屏蔽泵要达到正常运行状态需要一段时间,这段时间内各部件产生的摩擦较大,SiC及石墨滑动轴承较滚动轴承耐冲击性差。频繁启动会缩短屏蔽泵的使用寿命。
⑤屏蔽泵的日常维护相比较离心泵的有所区别。由于屏蔽泵采用滑动轴承且轴承外有厚厚的外壳包裹,检测轴承振动值、温度意义不大。对于屏蔽泵日常需检查轴位移监测表显示值、轴承径向磨损显示、电机内部泄漏监测、逆循环线温度、电机冷却水运行状况以及关注出口压力变化,如果发现非绿区或者异常状况运行应及时停泵检查。中控室需对屏蔽泵的电流及流量进行监控。
屏蔽泵在烷基化装置的应用符合国家安全环保无泄漏的要求,对于操作人员涉酸泵采用屏蔽泵更安全。但屏蔽泵对于介质和操作有较高的要求,在洛阳石化烷基化装置屏蔽泵的使用有一定可借鉴性。输送相对密度较大的泵(酸泵),如果介质变化小且入口较稳定的情况,屏蔽泵运行工况很好。输送相对密度小的泵(烃泵)目前看来开工初期故障较多,建议烃泵开工初期采用离心泵,运行正常后切换至屏蔽泵。