祁明丽,黄泽琳,张 瑞
(1.邯郸钢铁集团有限责任公司设备运行保障公司,河北邯郸 056015;2.河钢股份有限公司邯郸分公司气体厂,河北邯郸 056015)
邯钢270 t液化装置膨胀机经过多年的运行,出现叶轮叶片脱落,叶轮开裂现象,造成液化装置停车事故,对公司生产造成极大影响。2019 年11 月,该公司通过更换热端增压透平膨胀机和冷端增压透平膨胀机转子、加宽喷嘴厚度,加大叶轮直径,更改原有密封件及相关部件等低成本的升级改造,实现了膨胀机气量提升10%,液化量增长8%,3 个月即收回成本,为公司创造了可观的经济效益。
邯钢270 t液化装置是液氮和液氧生产装置,增压透平膨胀机为其核心设备。其结构如图1。
其主要元件由固定的导流器(喷嘴)系统和旋转工作轮组成。导流器与工作轮安装在蜗壳中,膨胀气体自进气管进入蜗壳,由蜗壳均匀地将气体送到所有喷嘴,再经工作轮、扩压器从排气管排出。此通路总称为透平膨胀机的流通部分[1]。如图2。
图1 增压透平膨胀机
其工作原理为:较高压力的气体经过膨胀机的导流器(即喷嘴)时,压力急剧地下降,流速大幅度增加,穿过导流器和叶轮之间的间隙进入工作叶轮,并且继续在叶轮内膨胀,相对速度继续增加,同时对叶轮产生反作用力,和气体进入叶轮时作用力方向一致。由于气体在离开工作叶轮时的速度仍然较高,为了降低这部分的能量损失,在扩压器内气体的流速降低,压力有所升高,温度略有回升。增压机叶轮转动后开始压缩进口空气,压力升高,再次回收了这部分能量。
图2 增压透平膨胀机的流通部分
邯钢270 t 液化装置膨胀机由常温膨胀机和低温膨胀机组成,为液氮和液氧生产提供冷量。改造前设计参数见表1。
表1 邯钢270 t液化装置膨胀机改造前后参数对比表
由于设备老化,造成叶片脱落或开裂,实际运行参数已不能达到设计参数,且事故频发给公司生产造成较大影响,需要进行设备大修。利用设备大修的机会实施升级改造,膨胀机气量较原设计参数提升10%,液化量提升8%。
只对高、低温膨胀端和增压端流量改变,其它参数尽量保持与原参数一致。改造设计参数见表1。
对原膨胀机进行流程分析后确定,在主机外壳不变的情况下,只对通流部分零部件进行改造升级,以适应更大的介质流量,提供更高的冷量,带动整个液化装置产量的提升。
2.3.1 确定喷嘴最佳喉部面积、工作轮最佳通流面积
导流器是由很多喷嘴组成的喷嘴环,导流器中每两个叶片之间构成了一个通道,就是喷嘴。喷嘴的最小截面处称为喉部[1]。
因温度、压力的变化,不同工况下气体流量误差很大,为确保数据的精确性,分别计算出改造前常温、低温膨胀进口体积流量和达到改造目标所需要的体积流量。
(1)依据理想气体状态方程P1×Q1/T1=P2×Q2/T2,计算改造前在设计压力、温度下的体积流量。
改造前常温膨胀进口状态体积流量Q0GY:
改造前低温膨胀进口状态体积流量Q0DY:
(2)依据理想气体状态方程计算改造后在设计压力、温度下的体积流量。
改造后常温膨胀进口状态体积流量Q0GH:
改造后低温膨胀机进口状态体积流量Q0DH:
(3)确定改造前后同流截面积放大倍数t。
常温端流截面积放大倍数tG:
低温端流截面积放大倍数tD:
2.3.2 膨胀机各处同流尺寸按此比例放大
(1)由于喷嘴截面积为矩形,导流器叶片叶型不改变的情况下,喷嘴喉部宽度不变,因此导流器叶片厚度按tG和tD比例增大,相当于常温端和低温端喷嘴喉部宽度分别增加1.1和1.144倍。
(2)对扩压室进行改造,按tG和tD比例扩大其通流面积。
(3)压机轮以原压机轮进行模化设计,几何模化比:
新压机轮按1.0328模化设计。
(4)对增压端进口法兰进行改造,扩大其通流面积,以适应新式增压叶轮。
(5)机壳及供油系统利旧,以节省投资。
该项目于2019 年11 月实施,安装过程顺利。试车过程中,常温膨胀机导叶开度在90%、回流阀开度在36°、转速在324 000 r/min 时,膨胀端轴承温度达到68℃(联锁值75℃),并有上升趋势,极易造成膨胀机停机。经和改造厂家分析,认为常温膨胀机轴向力向膨胀端偏离,造成膨胀端受力较大,轴承温度较高。后将膨胀机的回流阀开度关小至21°,导叶同时关小至80%,转速调整至33 000 r/min时,这时膨胀机的轴向推力向增压端偏移,膨胀端受力减小,膨胀端温度由68℃下降至58℃。之后运行平稳。
该项目于2019 年11 月实施并投运,膨胀端实测流量为34 494 m3/h(喷嘴开度100%),达到设计流量33 280 m3/h。增压端设计流量44 000 m3/h,实际流量43 894 m3/h,基本达到设计要求。
膨胀端改造设计流量达到设计要求;增压端设计流量基本达到设计要求。同时由于改造没有涉及管道,气量增加后低温增压机出口到常温增压机进口阻力降0.04 MPa,常温增压机出口到常温膨胀机进口阻力降0.086 MPa,常温膨胀机出口到低温膨胀机进口阻力降0.04 MPa,均大于设计设定值,因此导致膨胀机效率和输出功略小于设计值,引起增压机出口压力低于设计参数。根据JB6443.4-2006(API617:2002)标准:效率偏差±2%,功率偏差±4%在合格范围内,因此本次改造是合格的。
以膨胀端流量为例,2019年12月至2020年5月个月实际流量见表2(喷嘴开度90%):
表2 改造后膨胀端实际运行数据 m3/h
从2019 年12 月至2020 年5 月实际运行情况看,流量呈下降趋势。流量下降的原因主要为气温上升。
2019年12月至2020年5月的考核分析:
在液化氧气时产量由原来的7 800 m3/h 提升至8 500 m3/h,提升比例为8.9%。
折合成液体销售一年增加(8 500-7 800)÷800(系数)×1.14t/m3×24h×365d=8 738 t
按照1t液氧价格700元计算,一年可增加创效
8 738t×700元=6 116 670 元。
在液化氮气时产量由原来的8 400 m3/h 提升至9 400 m3/h,提升比例为11.9%。
折合成液体销售一年增加(9 400-8 400)÷648(系数)×0.81t/m3×24h×365d=10 950 t
按照1t液氮价格650元计算,一年可增加创效
10 950t×650元=7 117 500 元。
按一年中氧氮销售各占一半计算,预计年创效为:
(6 116 670元+7 117 500元)÷2=6 617 085 元