苏国友,袁军芳
(马鞍山钢铁股份有限公司,安徽马鞍山 243000)
冶金企业配电系统的一个主要特点是:供电变压器容量大,负荷集中;供电线路多为大容量、长度短的电缆;电动机负荷多,构成电动机群组。此外,冶金企业为解决蒸汽问题,大都建设了集供热和供电于一体的热电厂。20 世纪90 年代起,高炉TRT、焦炉CDQ、烧结余热发电等能源综合利用小发电机组成为企业电力系统的标配,且基本都在就近的总降类变电所中低压母线并网。进入21世纪后,为保护环境,发展循环经济,建设了燃气蒸汽联合循环发电机组即CCPP 发电机组。上述情况,导致冶金企业中低压配电系统母线短路容量逐步上升,甚至达到或超过在役开关的开断能力限值,严重影响系统安全和人身安全。
某企业110 kV 烧结总降变电所建于20 世纪90年代初期,安装有2 台31.5 MVA、电压为110/10.5/6.3 kV 的变压器。变电所设备均为屋内布置,占地约(90×60)m2,主变压器室与10 kV、6 kV 开关室紧邻,只有2 m 左右的母线通道相隔,10 kV 和6 kV 系统采用了GG1A 高压开关柜。随着公司产线改造及产能增加,2001 年和2002 年分别将2 台变压器增容到50 MVA,2003 年第二台烧结机建成投运,2005 年投运了1 套17.5 MW 的余热发电机组,并网于该站所10 kV 母线。变电所10 kV 和6 kV 母线最大短路电流分别由最初的15.14 kA和15.90 kA增加到目前的27.86 kA 和27.12 kA。随着国家钢铁去产能的推进,公司生产结构的调整及环保设施的增加,为提高供电可靠性、消化自发电,2013年,烧结总降变电所10 kV 和6 kV 原GG1A 开关柜更新为KYN28-12 中置柜,同时,将开关的开断能力由31.5 kA 提升到40 kA。现有50 MVA 变压器供电能力日趋紧张,无法满足N-1 方式下的供电需求,为此,决定将目前运行的50 MVA 变压器再次增容到63 MVA。
该总降变电所下有十余座10 kV、6 kV 高配室,开关的开断能力均为31.5 kA。大部分供电线路为大截面多根并联的铜芯电缆,长度在100~500 m 不等,导致近距离高配室的短路容量与总降相差无几。如果按常规的变压器来选择各绕组间的短路阻抗(一般为10.5%/18%/6.5%),经计算其总降变电所10 kV、6 kV 母线的短路电流达到33.12 kA 和38.96 kA,无法满足下级厂矿开关设备的开断能力要求,且6 kV 系统的短路电流已接近总降变电所6 kV开关的开断能力。为保证系统及人身安全,必须对10 kV、6 kV 系统的短路电流水平加以限制,以满足开关开断能力要求。
文献[1]介绍了5种限制短路电流的方法,但就该项目,都不适用。如前所述,由于该总降变电所全部电气设备为屋内布置,现场不具备安装大电流(4 000~6 000 A)限流电抗器的空间,且限流电抗器会造成系统接线复杂,降低系统供电的可靠性。后经与变压器制造商交流、讨论与比较,决定选用高阻抗变压器,以达到限制短路电流,解决现场无法安装大型限流电抗器的问题,并满足各级开关31.5 kA 的开断能力要求,同时缩短设备更新改造的工期。
结合总降变电所运行方式及负荷情况,经试算,63 MVA 变压器拟选择高-中、高-低、中-低之间的短路阻抗分别为13.5%、24%和9.5%(到货变压器的实际短路阻抗分别为13.15%、24.61%和9.35%),这时总降变电所10 kV、6 kV 母线的最大短路电流分别为27.86 kA 和30.55 kA,基本满足要求。2016年7月完成变压器的更新安装。
该企业另一座高炉总降变电所,亦建设于20世纪90年代初期,电气设备同样为屋内布置,配置了2台31.5 MVA、110/6.3 kV 的变压器,该变电所也是公司热电厂接入系统的变电所。由于后期建设了TRT发电机组,并网于6 kV 母线,造成6 kV 配电系统短路电流超标。为此2002 年对6 kV 开关室屋顶进行加固改造,增加安装了8%的户外限流电抗器,串接在变压器低压侧和6 kV 进线柜之间,并对连接母线做了绝缘处理。尽管如此,该户外限流电抗器仍然发生因孔明灯落在连接母线上,引发相间短路事故,造成变压器差动保护动作,6 kV 母线失电,对高炉生产造成冲击。同时因变压器服役时间长,器身渗漏油严重。结合设备更新改造及烧结总降变电所高阻抗变压器更新和运行经验,2019 年选择了短路阻抗为18%的高阻抗变压器(到货变压器的实际短路阻抗为17.91%),更新了现有的31.5 MVA 常规阻抗的变压器,并取消了户外限流电抗器。
在上述计算中,均未考虑烧结同步电机及高压异步电动机群对短路电流的影响。根据《三相交流系统短路电流计算 第1 部分 电流计算》(GB/T 15544.1-2013),具有励磁调节器的同步电动机对短路电流的贡献应视同发电机。此外由于冶金企业大量安装使用了高压异步电动机,组成电动机群,按照上述国标计算要求,在满足一定条件下,亦应考虑异步电动机对短路电流的影响。如果考虑上述两个因素,则烧结总降变电所10 kV、6 kV 母线对应的短路电流为36.5 kA 和34.5 kA。如此大的短路电流对开断电流为40 kA 的开关而言,安全余量有限,因此在烧结总降变电所出线发生三相短路后,需要对跳闸断路器进行严格的性能测试。作为教训,应综合考虑负载的性质,合理选择变压器的阻抗电压,进一步降低系统的短路电流。
高阻抗变压器的应用,限制了系统的短路电流,保证了系统的安全运行,降低了中低压系统短路对上一级电网的冲击。但对于负荷变化较大的高阻抗变压器,可能会造成中低压侧电压偏差或波动超标,图1、图2 分别是高炉总降变电所变压器某日负荷电流变化曲线和对应的6 kV 母线电压变化曲线。
图1、图2 显示,约18:30,由于变压器负荷下降(实际是TRT 发电机在6 kV 并网),其运行电压值上升,基本维持在6.5 kV 左右,最大值约6.58 kV,依据《电能质量供电电压偏差》(GB/T 12325-2008)计算系统的最大电压偏差为:
图1 高阻抗变压器负荷变化曲线
图2 高阻抗变压器负荷变化引起的电压变化曲线
可见,其偏差已大大超过上述标准规定的±7%限值,对系统的安全稳定运行造成一定风险。因此,运行值班或调度人员需要对系统电压进行监视,发现异常及时调整变压器的分接头,维持系统电压在规定的范围内。