基于Fameview软件的矿山自动化系统集成

2020-12-28 06:30段银联刘少杰梁燕红
铜业工程 2020年6期
关键词:变配电组态通讯

段银联, 刘少杰 , 梁燕红

(1. 山东黄金矿业(莱州)有限公司 三山岛金矿,山东 莱州 261440;2. 东方电子股份有限公司,山东 烟台 264000)

1 引言

随着工业技术的飞速发展,矿山建设已朝着现代化、智能化、智慧化方向发展。矿山建设不断与人工智能、工业物联网、云计算、大数据、机器智能装备等现代化技术深度融合,形成数据互联互通、实时感知、虚拟车间、智能系统自主学习、云计算和深度挖掘等一系列智能系统,实现从矿石流和业务流的智能智慧化运行[1]。

然而,各种自动化数据的集成是智能化运行的基础。如何将不同厂家的设备软件接口标准化,使其之间的数据交换简单化,一直以来是综合管控平台的热点问题。

2 Fameview 简介

Fameview 组态软件系统是基于 Windows 操作系统平台开发的组态监控软件。已经被应用于冶金、化工、电力、配电等各个行业,适合大中小型自动化项目的应用。其运行稳定、简单易用、功能强大,能为用户提供经济完善的工业自动化监控解决方案,具有通信速度极快,批量读、写的特点。同时Fameview 软件能使不同供应厂商的设备和应用程序之间的软件接口标准化,使数据交换简单化[2]。

3 采集系统设计

该大型矿山已搭建提升自动化系统、排水自动化系统、充填自动化系统、变配电自动化系统、电机车无人驾驶系统、选矿自动化系统、通风自动化系统、压风自动化系统等一些列系统[3]。各个系统运用的控制系统不同,如何将所有的自动化系统进行集成,统一到一个平台进行展示,许多软件都能够完成常规协议的通讯,但对于电力行业的IEC60870-5-104 规约,无法满足通讯要求。在不断的测试后,最终确定采用Fameview 软件(见图1)。

图1 自动化采集系统

4 实现方案

4.1 底层采集

选矿自动化系统:工艺流程较为复杂,包括破碎、磨矿分级、浮选、压滤和尾矿处理等工艺过程,该系统含有的PLC 控制系统也较多。已在选矿车间搭建了Kepware 数据采集平台,Kepware 软件和Fameview 软件的数据传输采用UA 通讯协议。

充填自动化系统:包括2 个充填站,采用GE PLC 进行现场控制,Fameview 组态软件和该系统的数据传输采用GE-TCP IP 通讯协议。

井下自动化排水系统:有4 个泵房,4 个泵房均采用西门子1500 PLC 进行现场控制,Fameview组态软件和该系统的数据传输采用S7TCP 通讯协议。

通风自动化系统:有3 个矿区,3 个系统采用西门子1500 PLC 进行现场控制,Fameview 组态软件和该系统的数据传输采用S7TCP 通讯协议。

压风自动化系统:有2 个空压机站,2 个空压机站均采用西门子1500 PLC 进行现场控制,Fameview 组态软件和该系统的数据传输采用S7TCP 通讯协议。

提升自动化系统:有7 条提升机,根据现场PLC 的不同,选用的通讯驱动不同,共有两种驱动,分别为:S7TCP 和MB_TCPIP 通讯协议。

电机车无人驾驶系统:采用西门子300 PLC 进行现场控制,Fameview 组态软件和电机车无人驾驶系统的数据传输采用S7TCP 通讯协议。

变配电自动化综合管理平台:采用IEC61850 104 规约,选用IEC 104 通讯协议。

4.2 数据交互

系统采集完成后,通过Kepware 组态软件的UA 通讯与综合调度平台进行数据交互。配置如下(见图2)。

图2 Fameview 软件UA 服务器设置

设置OPCUA 服务器:选择本地网址Localhost,安全认证选择None,端口号为5018,OPC UA 服务器地址空间支持节点对象:AI、AO、AR、DI、DO、DR、VA、VD、VT、DT 和自定义对象(见图3)。

启动OPCUA 服务器:在“我的系统.设置”中,点击启动任务,在启动系统任务中选择序号“30.OPCUA 服务器”,点击确定。这样,OPCUA 服务已启动。

启动完成后,可以采用本软件自带的OPCUA客户端进行测试配置是否成功。

点击AI、AO、AR、DI、DO、DR、VA、VD、VT、DT 和自定义对象,可以继续配置所需要的数据变量(见图4)。

图3 Fameview 运行数据库

图4 变量配置

4.3 应用建设

该矿数据资产梳理依据行业管理特点,针对全矿地质、生产、安全、装备、人力、财务六大主题开展全面的数据治理工作,完成大数据湖建设工作。完成336 个核心业务对象,698 条管理信息数据标准,25000 条自动化控制信息数据标准,245 张逻辑实体表的数据治理量。

将大数据湖里跨领域的物资耗用数据、设备管理数据、生产数据、工业自动化控制数据、变配电数据进行整合和汇聚,通过FineBI 可视化工具,将该矿能耗综合状况、重点设备能耗、用电峰平谷、大宗物资消耗、设备单耗分析进行可视化展示、多维度分析,为决策者管理层提供依据(见图5)。

图5 可视化展示画面

5 结论

本文以某矿山搭建的全部自动化系统为研究对象,根据系统集成需求,对自动化系统进行全面考虑,建立一套标准化的采集架构[4]。该系统的实现了对生产过程的实时跟踪与监控,解决了各个自动化系统的“信息孤岛”问题 ,实现了基础自动化与生产管理系统、调度管控系统的有机融合和信息交互,具有较强的实际应用价值和推广价值[5]。

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