员会超 陈敬亮
(水利部海委引滦工程管理局,天津 300380)
大黑汀水利枢纽工程位于河北省迁西县城北滦河干流上,是引滦入津供水工程群的大型骨干工程之一。渠首电站安装4台水轮发电机组,其中1号机组为轴流转桨式机组,水轮机型号ZZ560-LH-250,发电机型号TS425/32-32,调速器型号WDST-100-2.5,机组容量3.2MW,转轮桨叶转动由调速器经受油器油路控制。
2019年4月12日,向天津供水期间,1号机组运行过程中出现甩油故障。停机后拆除永磁机、受油器、端罩等部件检查发现,故障是由于水轮机桨叶控制油路出现了串腔,将油液甩出所致。为使机组尽快恢复运行,创造尽量多的发电效益,同时避免机组漏油造成水源污染,提出在转轮室内将水轮机桨叶与转轮体焊接固定的抢修处理方案,将水轮机转桨转轮改造成为定桨转轮,顺利完成了机组抢修任务。
根据统计资料,春、秋两季供水期,电站上游大黑汀水库水位在130.00~132.50m,机组毛水头在10.9~13.4m。目前,2号机组和4号机组已通过更换水轮机转轮方式完成了转桨改定桨,改造后这两台机组的额定水头12.5m,最大水头14.5m。根据《大黑汀渠首电站4号水轮机转桨改定桨技术可行性论证与设计报告》试验数据,当取工作水头Hg=11m,机组带负荷至3.2MW,桨叶开度βr≈14°,水轮机定桨运行,导叶开度在55%~60%时,机组运行工况稳定,示波图见图1。因为2号机组和4号机组改造前同1号、3号机组采用的是同样的转桨转轮,机组运行条件、性能参数完全相同,在11m水头下,如果设定1号机组水轮机桨叶固定角度,与2号、3号、4号机组组成不同的运行模式,可满足电站4台机组在不同水头下的调度运行要求。
图1 水轮机桨叶角度固定为14°时机组示波图
在11m水头下,依据1号机组协联曲线和日常运行记录,参考2011年12月13日2号机组转桨改定桨真机试验结果和《大黑汀渠首电站4号水轮机转桨改定桨技术可行性论证与设计报告》,如果确定水轮机桨叶角度为14°,转轮改为定桨运行后,机组启动开度会相应增大2%~3%。
考虑到大黑汀渠首电站1~4号机组的发电尾水主要供应天津、唐山两市生产和生活用水,对水质要求较高。而轴流转桨式水轮机常因桨叶密封机构磨损或其他故障而漏油,易造成水源污染,对水轮机进行转桨改定桨可解决机组漏油问题,避免水源污染。
由于正处供水高峰期,为使机组尽快恢复运行,创造尽量多的发电效益,采用将1号机组水轮机桨叶角度调整为14°后,把桨叶与转轮焊为一体的方法,将转桨转轮改造为定桨转轮。经分析论证,对1号机组进行转桨改定桨抢修是可行的,也是合理的。
蜗壳排水、检修平台搭设等施工准备工作完成后,调整转轮桨叶倾角至14°,桨叶与转轮缝隙处用楔板固定,见图2。
图2 调整转轮桨叶角度
2.2.1 制作U形焊件
在转轮室现场量测,制作焊件模板,并做好编号。根据模板尺寸,用80mm厚Q235A钢板为原料,加工制成U形焊件,见图3。
图3 U形焊件
2.2.2 焊接U形焊件
先试装U形焊件,试装合适后,对焊件修型。参照1号机组水机转轮以往的动平衡实验数据,为确保转桨改定桨后转轮动平衡不超过标准差,确定修型后U形焊件重量为:1号桨叶焊件9.4kg、2号桨叶焊件9.3kg、3号桨叶焊件9.3kg、4号桨叶焊件9.4kg。在桨叶与转轮结合缝隙处焊接圆钢。焊接时先点焊,随时量测桨叶倾角,使其保持在14°的设定位置,见图4。
图4 焊接固定叶片U形铁
按照事先制定好并经过评定的焊接工艺规程,焊接U形焊件。
水轮机转桨改定桨后,水机桨叶不再需要调整,所以要把调速器桨叶协联退出,并拆除受油器铜套,油口用丝堵封堵住。
桨叶与转轮体焊接完毕,机组试运转前准备工作全部完成以后,根据《水轮发电机组启动试验规程》(DL/T 507—2014)要求,进行了1号机组投入运行前的试运转试验。
导叶全关,打开旁通阀,缓慢向蜗壳充水35min后,压力表示值0.7MPa,蜗壳平压,快速闸门静水启闭正常。
机组启动开度10%,空载开度46%,蜗壳压力0.115MPa,顶盖上水正常。监测上导摆度小于0.15mm,水导摆度小于0.20mm,垂直振动小于0.08mm,摆度及振动数据符合规程要求,见表1。
表1 机组空载运行摆度及振动数据 单位:mm
机组于2019年4月25日进行空转试验,9时40分开机,至17时40分停机。运转稳定后各部瓦温低于65℃,6h空转试验正常,监测数据见表2。
表2 6h空载试验水轮机各部位瓦温 单位:℃
调速器空载扰动试验结果符合规程要求,试验数据见表3。
表3 调速器空载扰动试验数据
以手动开机方式使机组达到额定转速,待机组运转正常后,将导水叶开度继续加大,使机组转速升至130%,监测各部位摆度值和振动值符合规程要求,见表4。
表4 机组过速试验摆度及振动数据 单位:mm
机组带负荷2200kW,约为额定负荷的69%,监测瓦温小于65℃,见表5。
表5 负荷试验水轮机各部位瓦温 单位:℃
2200kW进行甩负荷试验,最高转速为53Hz,转速上升率最大为6%;蜗壳最高压力0.16MPa,蜗壳水压上升率为39%,符合规程要求。
大黑汀电站1号机组于2019年4月26日18时开机带负荷运行,至4月29日18时停机。72h试运行数据未见异常。由于篇幅所限,72h试运行数据本文不再列出。
2019年4月12日,发现1号机组出现油路串腔故障,经过三天技术准备,4月16日开始水轮机转桨改定桨施工,4月24日施工完毕并具备启动试验条件,到4月29日完成机组72h试运行,前后共历时18天。U形焊件制作、焊接及其他费用合计3.5万元。结合向天津供水情况,在72h试运行合格后,1号机组即投入正式运行,至2019年5月26日供水结束后停机,累计安全稳定运行27天,累计发电158万kW·h。按0.41元/(kW·h)计算,本次引滦入津供水期间,1号机组抢修后创造发电收益64.78万元,经济效益显著。
结合大黑汀水利枢纽渠首电站上游水库水位变化情况,通过采取在转轮室内把桨叶与转轮体焊接固定的处理方法,将1号水轮发电机组转桨式转轮改造为定桨式转轮,完成了水轮机油路串腔故障的抢修任务,效果好、工期短、投资小,经济效益显著,可为水轮发电机组类似故障抢修提供参考。