刘 慧 明
(苏州城市地下综合管廊开发有限公司,江苏 苏州 215000)
近年来随着地下空间建设不断加快,安全、绿色的顶管技术将广泛用于综合管廊、地下物流通道、海绵城市等地下工程[1],其中大断面、长距离及复杂地层顶进的矩形顶管技术渐成发展主流[2]。针对大断面土压平衡式矩形顶管,施工过程中注浆减阻技术是保证顶管施工的顺利进行的关键技术[3]。
减阻泥浆的配制与注入的选取与相应的工程特点有关,针对减阻泥浆的差异性,国内外已有一定的研究。
本文以苏州城北路矩形顶管项目为工程背景,针对顶管断面大、浅覆土上穿运营地铁线路等难点,介绍了减阻泥浆的配制与注入技术的应用。创新性的将一种高浓度泥浆的新型泥浆——“浓泥”,应用在了实际工程中,取得了良好的使用效果。
人民路段矩形顶管工程位于苏州姑苏区城北东路,顶进设备采用土压平衡矩形顶管机,如图1所示。顶进长度为73.6 m,由西向东通道坡度为上坡2.7‰。顶管通道在人民路路口上跨轨道交通2号线,平均覆土深度为4.06 m,顶管底部与轨道交通2号线盾构区间竖向距离2.767 m,水平距离23 m~27 m。
管节为钢筋混凝土预制,混凝土强度等级C50,抗渗等级P8,管节断面外径尺寸为6.9 m×4.2 m,壁厚0.5 m,长1.5 m。顶管区间所穿越土层主要为③粉质粘土和⑤粉质粘土夹粉土,地下水埋深1 m~2 m,浅部微承压水赋存于粉土和粉砂层中。
矩形顶管施工中泥浆注入地层,在地层与管节间形成泥浆套,将顶进管道与土体之间的干摩擦变为湿摩擦,减小顶进时的摩擦阻力,如图2所示。此外膨润土泥浆还有填补和支撑作用,浆液填补施工时管道与土体之间产生的空隙,减小土体变形。
人民路段矩形顶管顶进过程中主要穿越粉土及粉砂地层,同时上穿地铁2号线,良好的泥浆可有效降低顶管施工对运营地铁隧道与地面的影响。因此该地层要求泥浆具有足够的粘度和小的滤失量,减小管壁周围土体扰动;具有良好的触变性,使泥浆注入后能迅速变成凝胶状,支撑地层;具有稳定性,不因地下水侵入、随时间增长而失去稳定性。
泥浆主要采用膨润土与水进行配制,配制比例为4%~5%。当浆液被搅拌、振动或泵送时,转变成黏性液体;当其再次处于静止状态时,又会形成凝胶体。本工程泥浆配制主要采用了以下5种材料:
1)优质膨润土:采用稳定性好、造浆率高的钻井用钠基膨润土,其胶体率大于96%,含砂率小(0%~0.3%);
2)CMC(羧甲基纤维素纳):降滤失剂,有高粘、中粘和低粘三种,对于砂层顶管施工,粘度不是主要的性能,采用低粘CMC即可;
3)PHP(水解聚丙烯酰胺):絮凝剂,高水解度的PHP还具有提粘、防漏、降滤失性能;
4)烧碱NaOH,改善粘土的水化分散能力;
5)清水。
通过实验确定每种原材料的三种最优含量,在现场进行正交实验,检查各材料的配伍性,通过滤失量、粘度、触变性等参数的大小,确定泥浆的最优配方。相关结果如表1所示。
表1 泥浆配比正交实验表
正交实验表明,膨润土加量增加使泥浆性能增加明显,添加10%的膨润土泥浆性能可达到70 s以上,如添加10%膨润土+1.5%CMC+1.0%烧碱+0.3%PHP泥浆性能优越,粘度达到78 s,失水量达8 mL/30 min。但原材料用量大、不够经济,而且泥浆粘度大、泵送困难。可在失水量大的局部地段使用。
对于一般地段,现场采用5%膨润土+1.0%CMC+1.0%烧碱+0.6%PHP,泥浆性能为63 s(粉砂地层>45 s即可),失水量为10 mL/30 min(粉砂地层<15 mL/30 min即可)。对于砂土含量高、水压高的地段,可采用特殊地段泥浆配方:7.5%膨润土+1.5%CMC+1.0%烧碱+0.6%PHP,相应增加了膨润土和CMC的含量,增加泥浆粘度及减小泥浆滤失量。
最终确定现场采用的泥浆配方如表2所示。
表2 现场采用优质泥浆配比及性能
由于隧道覆土较浅,注浆设备选用螺杆泵,注浆过程中无脉动,注浆压力均匀平稳。注浆孔沿管节周围进行布置,实际管节使用了12个DN25减阻注浆孔。注浆管路分为总管和支管,其中总管采用DN50的钢管,支管采用DN25的胶管。注浆管路如图3所示。
泥浆注浆分同步注浆和二次补浆两步进行,一般每节同步注浆量为理论注浆量的3倍~4倍,每节二次补浆量一般为同步注浆量的0.2倍~0.3倍[1];注浆压力为地层压力的1.1倍~1.3倍;注浆时必须遵循“先压后顶、随顶随压、及时补浆”[2]的原则,确保及时形成完整的泥浆套。施工过程中以注浆量控制为主,注浆压力控制为辅,并有效监测地面、地铁隧道结构、顶管机姿态等变化,及时调整注浆工艺,确保减阻效果。
依据人民路北侧顶管单位面积摩阻力监测分析,顶管在顶进10 m之前,由于未使用泥浆,管节外壁与管周土体直接接触,导致单位面积摩阻力过大;顶进10 m之后开始使用泥浆,泥浆逐步填充管土之间的间隙,泥浆套逐步形成,单位面积摩阻力下降明显;后期泥浆套持续作用,摩阻力变化平稳,直至顶进完成顶管机出洞。整个过程中由于使用泥浆,单位面积摩阻力可有效降低70%~80%。
1)减阻泥浆的配制与相关注浆技术可有效降低管土之间摩阻力,并对地层形成有效支撑,保障了大断面矩形顶管的正常施工。
2)通过室内正交实验,优选出符合现场实际的泥浆配方。对于一般地段,现场采用5%膨润土+1.0%CMC+1.0%烧碱+0.6%PHP,对于砂土含量高,水压高的特殊地段,现场采用7.5%膨润土+1.5%CMC+1.0%烧碱+0.6%PHP。